网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

船舶燃油系统故障案例分析及管理.docx

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

燃油系统是柴油机重要的动力系统之一,其作用是把符合使用要求的燃油畅通无阻地输送到喷油泵入口处。

该系统通常由加装,储存,驳运,净化和供给五个基本环节组成。

根据环节间的关系,可将其分为燃油的加装和储存,燃油的驳运净化和燃油的供给三个基本单元。

据海事组织统计,造成柴油机故障停机的原因中,燃油系统的故障占27.3%,主要发生的故障有:

双联滤器故障,供油泵故障,循环泵故障,自清滤器故障,燃油雾化加热器故障,高压油泵故障,也就是说主要故障发生在燃油的供给基本单元中。

燃油的加装测量及燃油的供给,实船发生跑油溢油的案例较多,已经引起船舶工作人员的重视,而燃油的驳运基本单元船上发生案例相对较少,还没有引起船舶管理人员的足够重视,本文重点浅谈燃油在驳运基本环节的管理,结合自己在实船遇到的燃油驳运故障,与大家共同学习。

燃油系统的主要设备与作用见表1。

一、燃油驳运单元的案例及管理

1、驳运泵案例故障分析

案例:2008年3月份,某轮由泰国开往美国途中,因公司安排在巴拿马加油,确保加油过程不会发生溢油事件,进行并舱驳油操作,主管轮机员首先要熟悉燃油驳运系统管路图(见下图),

轮机长安排三管轮将NO.1重油舱“1”中的存油驳至NO.2重油舱“2”和重油沉淀柜“5”并驳空,并叮嘱驳运过程密切关注驳运泵出口压力,三管轮下班后安排值班机工继续驳油,三管轮第二天上班时被告知NO1重油舱已驳空,并将泵吸口阀转至NO2重油舱,三管轮检查发现驳运泵吸油困难现象,刚开始驳油量基本满足主机燃油消耗,最后出现无法驳油现象,查找故障原因:

①怀疑管路系统有空气,放气后无效。

②怀疑深舱燃油温度低,粘度太大,导致吸油困难,将油舱温度提高,将驳油管系改为驳轻油,驳油效果还是不理想。

③拆检驳运泵,此泵为单螺杆泵,螺杆为金属制作,衬套为人造橡胶制成,虽对固体杂质不敏感,但防干磨,长期使用磨损后需更换。拆检后发现衬套磨损严重,主管轮机员查找无备用衬套。?

(1)故障解决

为了保证主机燃油消耗,最后将移动齿轮驳油泵装在原驳运泵处,并更改燃油管路,以便满足主机燃油的需要,况且到美国之前还得将原管路,原驳运泵装复,驳运泵衬套备件于巴拿马供船后立刻更换,以防PSC检查官检查,造成一些不必要麻烦。?

(2)驳运泵日常管理

本船重油驳运泵“4”仅设置一台(日本造简易船),应该引起足够重视。

1)做好驳运泵维护保养工作,万向联轴节定期加牛油,运行中注意电机有无异响,发热现象。

2)备件

备足,本案例就是存在主管轮机员对自己备件不清楚,拆检后才去查找备件,可以看出船舶备件存在管理不到位问题。

3)驳运泵在运行中加强管理,尽量主管轮机员亲自操作驳油,若条件不允许,主管轮机员应向操作人员交代清楚,本案例就是因为操作人员,没有及时更换油舱出口阀,导致油泵吸空,致使油泵长时间干磨,造成泵衬套损坏,无法泵油。

4)螺杆泵的管理要点:

防止干转;不宜反向运转(安全阀的方向);启动-先开吸、排阀,停止-先断电,后关排出阀,再关吸入阀;不容许长时间通过安全调压阀回流运转;拆装时小心存放、注意清洁;注意液温、粘度、吸入空气,防止气蚀发生。

2、驳油系统管路故障案例分析及管理

案例:

2016年3月,某轮由上海开往新加坡,主管轮机员在驳NO.1重油舱舱油(只有该油舱存油)时出现驳油困难现象,已经满足不了主机,发电机的日常消耗,沉淀柜日用柜存油仅能满足半天燃油消耗,船上轻油仅能维持三天的消耗(该轮发电机锅炉均用重油,主机靠码头不换重油)无法到达新加坡,经与公司申请漂航解决燃油驳运问题:

①拆检驳油泵(两台均为齿轮泵其中一台长时间闲置未用),发现端面间隙过大,是造成吸油困难的一个原因,但船上没备件只好装复。

②检查发现油舱温度太低只有6℃,因该轮到上海之前在船厂修船,一直未给油舱加温,提高油舱加热温度,加热24h后,温度上涨缓慢,管子弄内通风,派人下去查找原因发现蒸汽加热管漏气严重,此漏气处为船厂工人补焊过且法兰接头未接好,船员监工不到位,经过风机通风,测管隧内氧气在安全范围后,派人下去重新焊接,重新上紧螺栓,检查不再漏蒸汽后进行加热燃油,温度慢慢上升,重新驳油效果还是不明显。

③怀疑管路长时间未用,重油黏在管壁上,对管壁进行热水加热,将滤器拆开,倒灌轻油冲洗管路,将滤器前阀门关闭,泵前管路拆开灌注轻油,开泵试验还是无法吸油。

④考虑NO.1重油舱距离泵吸口管路太长,用NO.2重油舱(在机舱上层,)油作为引油驳NO.1重油舱油,若油位高于泵吸口,泵可以更容易吸上油。

(1)故障解决

测量发现NO2重油舱油位太低,于是将溢流柜中混合油用移动驳油泵驳油至NO.2重油舱,当油位达到1m时,此时已经高于泵吸管路位置,开泵试验,泵出口有0.12MPa

文档评论(0)

外卖人-小何 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档