- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
一、齿轮箱主要技术数据及工作原理
船舶一般配有左、右两台推进减速齿轮箱,旋向相反,额定输入功率2190kW,输入轴额定转速800r/min,减速比值为3.12,滑油工作温度40~50℃。
齿轮箱由上、下箱体组合而成,输入轴和输出轴水平布置(见图1)。
其中,输入轴由内轴、外轴及离合器组成,内、外轴由摩擦式离合器连接,输入内轴一端连接主机,一端连接轴带发电机(见图2);输出轴与输入轴外轴经斜齿轮啮合,经中间连接可变螺距螺旋桨。
齿轮箱输入轴各轴承位置见齿轮箱机体轴承下基座位置图((见图3),输入轴共布置5道轴承,从主机飞轮端至轴带发电机端依次为第1~5道,第1、4、5道布置在输入轴内轴,第2、3道布置在输入轴外轴。
文中所述船舶齿轮箱故障位置在第3道轴承位置处。
二、齿轮箱故障案例
文中所述船舶进坞修理后进行航行试验,当主机在70%~90%变负荷工况运行时,右机齿轮箱输入轴后轴承温度传感器触发高温报警(设定值为75℃),1min后齿轮箱滑油滤器油压差报警。
当时值班人员误认为是误报警,遂采取降负荷措施运行,直至齿轮箱滑油温度高报警触发,采取应急停车措施,从初次报警到应急停车故障运行大约8min。
停车后,通过拆检齿轮箱,发现以下问题:
1)输入轴第3道轴承处的轴径表面发蓝、发黑,有严重烧蚀现象,轴径表面局部出现裂纹(见图4);
2)第3道滑动轴承合金层烧融,出现剥落现象(见图5);
3)齿轮箱箱体受损部位油漆起皮,部分剥落;
4)高压滑油滤器内有大量轴瓦合金及磨削杂质。
三、齿轮箱故障分析
通过查阅5年内《轮机日志》关于右机齿轮箱运行工况记录,发现在同等工况下右机齿轮箱第3道轴承温度均高于左机齿轮箱10~12℃,其他温度无较大差异。
由此大致判断,多年前右齿轮箱的输入轴第3道滑动轴承已经存在隐患。
引起轴承烧蚀损坏的原因主要有以下几个方面:
1)润滑不良,滑油中存在磨粒、污垢及异物。
润滑油压力低或油道阻塞,轴承与输入轴之间不能形成承压油膜,润滑不良导致轴瓦局部高温,持续运转后轴承合金层脱落,进一步加剧磨损。
经检查润滑油泵、各压力调节阀、压力传感器、油道均正常,只是中间出现滤器压差高报警,是因轴瓦合金层脱落后堵塞所致,不是造成事故的主要原因,而是扩大事故损坏的原因;
2)过载。
螺旋桨缠绕缆绳、钢丝绳、渔网等杂物,造成齿轮箱突然过载所致。
经调查,故障期间螺旋桨部位无异常声音,同时主机各缸排气温度也无异常。
后经潜水勘验,螺旋桨及尾轴处清爽,排除外力因素;
3)装配间隙异常。
这种现象主要有以下3种情况:
a.轴承与轴的配合间隙过小。
由于轴径和轴瓦烧蚀严重不能测量原配合间隙,后期轴恢复尺寸后,用塞尺测得轴与新轴瓦前端、后端配合间隙值(见表1)。
轴承座孔直径230mm,轴瓦厚度10mm,基孔制配合,轴承间隙应该在0.21±0.04mm。
分析测得数值,发现第3道轴瓦前部(主机侧)105~180°范围内间隙超差;
b.齿轮箱连接轴系曲折值和偏移值超差。
拆除弹性联轴器,测量轴系曲折值和偏移值(见表2)齿轮箱与轴发连接法兰最大曲折值为上下侧0.08mm,最大偏移值为上下侧0.15mm;齿轮箱与主机连接法兰最大曲折值为左右侧0.04mm,最大偏移值为上下侧0.12mm,均在正常范围内;
c.轴瓦承压面积不足或是承压点分布不均匀。
经拆检发现,轴瓦后侧(螺旋桨侧)瓦合金融化较多,为高温初始点。修理前用假轴进行着色剂检测,轴瓦前段120°~180°范围内接触不良,与前面轴瓦与轴配合间隙的判断一致。
经综合分析,确定了故障原因,第3道轴承座孔尺寸存在加工缺陷或是其他原因造成局部收口,轴瓦承压面不足造成负荷分布不均,长期运转过后轴瓦合金状态逐步恶化,最终造成该事故。
四、修理过程及工艺
1、齿轮箱箱体修复
由于此次修理从现场勘验到修理方案的选定历时较长,该过程中齿轮箱上下盖一直处于分体状态(齿轮箱下基座未动)。
由于箱体在故障中高温存在热应力,在长时间自由状态下,上下箱体平面均有不同程度变形。
箱体平面面积较大,且不宜下船修理,采用受热部位敲击释放应力、轻型高精度铝镁合金平尺着色找平、局部氩弧冷焊机焊补和砂轮机打磨的修复工艺。
2、输入轴修复
输入轴第3道轴外径最大磨损达3mm,通过肉眼观察表面发现有多处裂纹,后经剖解发现最深裂纹处达16.5mm。
由于电镀及热喷涂等工艺恢复尺寸的厚度有限、强度不易保证,同时采购备件周期较长、费用高,遂采取焊补裂缝及外圆、车削和磨削恢复外轴尺寸。
同时,结合合理的热处理工艺的修复工,主要实施了以下步骤。
1)前期测量外轴内部孔径、轴外径及其他轴段的直径,以便检验焊接后未焊接部位的轴径变化情况;将受损裂纹用角磨机剖开至止裂处用磁粉探伤,确定裂纹挖槽是否彻底;
2)用多种焊丝进行融合性试验,经打磨平
文档评论(0)