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摘??要:针对四头分装机原单轨送瓶和双轨送瓶的设计方案存在的问题,即在分装机快结束生产时送粉机构的视粉窗存有余粉,提出了两个改进的解决方案,且经实践证明该解决方案切实可行,能很好地解决药企生产中的余粉问题。
关键词:四头分装机;余粉;送粉机构;视粉窗;解决方案
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0?引言
四头分装机是抗生素粉剂分装设备中的常见机型,它不但产量高,占用空间小,设备布局合理,而且操作简便,在药品生产企业中被广泛应用。
但是,四头分装机在使用过程中仍存在一些问题,困扰着操作者和工艺制定者。当生产快结束时,发现送粉机构的两个视粉窗中,其中一个视粉窗内的粉已分装完成,而另一个视粉窗内还存有一定量的余粉。在这种情况下,是继续生产,还是停机?若继续生产,则会产生一半空瓶,需要额外进行空瓶剔除操作。若停机,则会浪费另一视粉窗内的余粉。不管是继续生产,还是停机,都会造成较大的物料浪费。
笔者经过多年对四头分装机进行研究,终于找到了一个合理的解决方案。
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1?四头分装机原送瓶设计方案
1.1?单轨送瓶方案
四头分装机原单轨送瓶方案如图1所示,从图中可以看出:瓶子1、2、3、4一次四瓶由进瓶螺杆推入进瓶拨轮,再由进瓶拨轮传至分装拨轮。视粉窗A的两个下粉嘴分别对准1号和4号瓶口,视粉窗B的两个下粉嘴分别对准2号和3号瓶口。
由于单轨送瓶不能实现只进1号、4号瓶或2号、3号瓶,因此原单轨送瓶方案不能解决余粉问题。
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1.2?双轨送瓶方案
四头分装机原双轨送瓶方案如图2所示,从图中可以看出:瓶子由两路进入分装拨轮,1号与3号瓶由进瓶大拨轮送入分装拨轮,2号与4号瓶由进瓶小拨轮送入分装拨轮。视粉窗A的两个下粉嘴分别对准1号和4号瓶口,视粉窗B的两个下粉嘴分别对准2号和3号瓶口。
双轨送瓶方案同样不能实现只进1号、4号瓶或2号、3号瓶,因此原双轨送瓶方案也不能解决余粉问题。
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2?四头分装机改进设计方案
为彻底解决四头分装机送粉机构中视粉窗的余粉问题,现改进设计出如下两个方案。
2.1?改进设计方案一
改进设计方案一如图3所示,从图中可以看出:轨道A供1号与4号瓶输送,轨道B供2号与3号瓶输送,输送至分装拨轮后,1号、4号瓶对应的是视粉窗A的两个下粉嘴位置,2号、3号瓶对应的则是视粉窗B的两个下粉嘴位置。当视粉窗A无粉时,止瓶气缸2动作,气缸推出拦截瓶子,使其不得再进入进瓶小拨轮,这样1号、4号瓶位成为空位。同理,当视粉窗B无粉时,止瓶气缸1动作,气缸推出拦截瓶子,使其不得再进入进瓶大拨轮,这样2号、3号瓶位成为空位。而分装机有一个最主要的功能是“无瓶不灌”功能,当某一个视粉窗内无粉时,相对应的轨道不进瓶,没有瓶子则不灌装,而另一个视粉窗和另一个轨道则可正常工作。
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图3?改进设计方案一
2.2?改进设计方案二
改进设计方案二如图4所示,其基本改进原理同方案一,唯一不同的是:设备正常工作时,止瓶气缸1、2都是动作的。每一个工作周期中,轨道Ⅰ与轨道Ⅱ只允许前两个瓶进去,当轨道Ⅰ与轨道Ⅱ各进两个瓶后,止瓶气缸1与止瓶气缸2向前推出,挡住后两个瓶进入分装拨轮。当分装拨轮间歇灌粉时,止瓶气缸1与止瓶气缸2向后退回,轨道Ⅰ与轨道Ⅱ中的瓶子迅速推进。其中,3号与1号瓶已进入分装拨盘内,等待下次周期动作。当视粉窗A无粉时,气缸1一直处在推出止瓶位置,下粉嘴1、下粉嘴4位置全部没有瓶子,则相应的瓶子不发出下粉信号,下粉电机不动作。同理,当视粉窗B无粉时,下粉嘴2、下粉嘴3位置没有瓶子,且不下粉。
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3?结语
本文针对四头分装机原送瓶设计方案存在的问题,提出了两个改进方案,经多年实践证明该方案是切实可行的,有效解决了药企生产中的余粉问题,既降低了企业生产成本,又减少了操作人员的劳动强度,值得大力推广。
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