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【设备简况】设计、制造的HG-1900/25.4-YM7型600MW超临界变压运行直流锅炉。制粉系统采用正压直吹式,每台锅炉配6台中速磨煤机,燃烧器布置在锅炉前后墙。磨煤机为上海重型机械厂制造,型号HP1003;给煤机为电子称重带式结构,型号CS2024,系上海电力设备研究院产品。
【事件经过】2013年6月13日接省调令#1机组启动,6:53锅炉点火,13:45汽轮机冲转,
16:42发电机并网。
18:45机组负荷175MW,主汽压力:8.98MPa,总煤量101吨,A、C、F磨煤机运行。
18:45#1机组长监盘发现1F磨煤机风速下降,有堵煤迹象,立即减煤量至最小煤量,手动开大1F磨煤机冷、热风门,同时通知主值班员控制好给水流量,监视好贮水箱水位。
18:46:22,机组负荷175MW,贮水箱水位6.02m,给水流量891t/h,给水压力12.02MPa,分离器出口压力8.98MPa,锅炉给水调节门开度59%,A小机转速3898rpm,此后A小机转速进行了小幅调整。
18:48发现贮水箱水位下降,随即开大锅炉给水调节门,最大开至90%,但是由于F磨吹通以后,大量煤粉进入炉膛燃烧,锅炉压力快速上涨,造成贮水箱水位急剧下降,立即大幅增加A小机转速,将A小机转速由4126rpm快速增加至4636rpm,此时锅炉压力12.1MPa,给水压力11.8MPa,18:49:38,给水流量低至398t/h。
18:49:42,贮水箱水位最低至1.08m,锅炉循环泵保护动作跳闸,
18:49:44,给水流量最低至188t/h。18:49:50,因给水流量低,锅炉MFT,机组跳闸。19:19锅炉吹扫完毕,锅炉重新点火,20:11发电机并网,22:10锅炉转干态,22:42负荷300MW,投CCS、AGC。
【原因分析】
1、主汽压力急剧升高,贮水箱水位降低,值班员采取措施不力,炉循泵跳闸,给水流量低MFT动作,是此次事件的直接原因。
2、#1炉F磨煤机堵磨吹扫过程中,大量煤粉进入炉膛,燃烧快速增强,引起主汽压力急剧升高,运行人员未能及时采取果断措施控制燃烧、调节给水,机组长协调不力,是造成本次事件的主要原因。
【暴露问题】
1、直流锅炉转干态操作环节重视程度不够,事故预想不充分。
2、#1炉F磨煤机堵磨吹扫过程中,大量煤粉进入炉膛,致使燃烧快速增强,引起主汽压力急剧升高,未对异常做出正确的判断,未及时采取正确的处理方法,延误了事故处理的时间,致使事故扩大导致机组跳闸。
3、机组启动过程中,缺乏统一的协调指挥,机组长未起到充分的作用,特别是在异常情况下,操作人员之间缺乏相互兼顾配合,给应急处理带来更大困难,发电部在运行管理上有待加强。
【防范措施】
1、利用仿真机加强培训,尤其是强化运行人员手动操作能力和事故处理能力,增强机组长协调指挥能力,加强运行人员的应急演练,提高应急处理能力,为机组安全运行打好基础。
2、监盘人员分工明确,专业合理搭配,机炉电统一协调,机组长切实起到协调、监护、把关的作用,尤其在机组启动过程中做好超前监控和调整。
3、加强运行人员岗位职责培训,特别是主值班员及以上岗位人员的培训,提高在运行操作和异常处理过程中的指挥和协调沟通能力。
4、加强机组的运行参数分析,发现问题及时采取措施,消除隐患。此事件原因还是比较清晰的:就是吹磨导致大量煤粉进入锅炉燃烧,主汽压力急剧升高,贮水箱水位降低,值班员采取措施不力,炉循泵跳闸,给水流量低MFT动作。
关于贮水箱液位波动时,个人建议首先调节炉水循环泵出口调门,因为此门对贮水箱液位影响最快,最直接。但是不可大幅操作,同时快速开启锅炉上水调门维持锅炉给水流量稳定。此处需要运行人员熟悉调门特性,否则会引起其他问题。因此机组启动时水盘需要有丰富经验的人进行调整或监护。
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