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如何加强新焚烧炉的平稳操作及技术分析
由于原焚烧炉(F301)燃烧排放的废气不符合《危险物废物焚烧污染控制标准》等性能指标。为保证烟气排放达到国家排放标准,新建了丙烯腈废水焚烧炉(F1001),经过将近一年的开工运行,对出现的一些问题进行讨论分析。
问题:1、除尘器压差高
2、由于新焚烧炉联锁多,造成多次联锁起跳停工。
分析原因:1、除尘器压差高
原因:由于焚烧的废水、硫铵聚合物中的组分复杂,含有许多油
性组分,焚烧后粘性增大,附着在除尘袋上造成堵塞,使
压差增高。
2、联锁起跳
原因:(1)仪表原因:由于现场一次表位置或失灵,造成指标
偏,触发联锁值,造成联锁动作。
(2)操作原因:由于操作不当,造成温度、压力等指标
达到联锁值,造成联锁运作。
四、采取措施:1、通过逐个投烧丙烯腈废水、乙腈废水、硫铵聚合物废水、事
故乙腈废水等,摸索各个废水对除尘袋压差的影响程度,来
制定解决方案。
2、联系仪表,排查和解决造成仪表失灵和波动的因素,避免仪
表原因造成停车。
3、加强操作人员培训,增强责任心,严格控制工艺指标。
工艺指标:
序号
指标名称
仪表位号
单位
指标
管理级别
备注
1
焚烧炉预燃室温度
TI1079A
℃
1000~1300
▲
2
焚烧炉氧化段温度
TC-1018
℃
1000~1150
●
3
焚烧炉SNCR段温度
TC-1020
℃
850~1050
●
4
焚烧炉调节段温度
TC-1021
℃
600~660
●
5
袋式除尘器入口温度
TC-1060
℃
180~240
●
6
脱硫塔下段入口烟气温度
TC-1054A
℃
70~80
●
7
主燃烧器入口燃气压力
PI-1013A
kPa(G)
30~120
●
8
炉内压力
PC-1032
kPa(G)
-0.1~-0.75
●
9
汽包压力
PI-1039
kPa(G)
4.0~4.6
▲
10
汽包液位
LI-1005
%
40~60
●
11
氧含量
AI-1001
%
2~4
●
12
脱硫塔下段塔pH
AC-1006
4.6~6.2
●
13
蒸发浓缩器压力
PC-1002D
kPa(G)
-70~-75
●
二、环境保护控制指标
序号
指标名称
仪表位号
单位
指标
管理级别
备注
1
非甲烷总烃
AI1009A
mg/Nm3
≤120
▲
2
丙烯腈
AI1009B
mg/Nm3
≤0.5
▲
3
氮氧化物
AI1005E
mg/Nm3
≤180
▲
4
二氧化硫
AI1005D
mg/Nm3
≤100
▲
5
一氧化碳
AI1005I
mg/Nm3
≤80
▲
6
氨
AI1008
kg/h
≤35
▲
7
颗粒物
AI1005A
mg/Nm3
≤20
▲
8
乙腈
-
mg/Nm3
≤50
▲
9
氢氰酸
-
mg/Nm3
≤1.9
▲
应急处理:一分钟应急处置
三分钟稳定状态
丙烯腈装置焚烧炉联锁动作造成紧急停工一分钟处置预案
一分钟应急处置:
1、班长报调度室、值班人员及相关管理人员。
2、主操作通知丁辛醇车间、乙腈厂将尾气切至放空、硫铵装置V-906罐全回流操作。
3、主操作确认燃料气切断阀XV-1002、XV-1003关闭。
4、主操作确认甲烷气切断阀XV-1004、XV-1005关闭。
5、主操作确认丁辛醇尾气切断阀XV-1006A/B关闭。
6、主操作确认乙腈厂VOC尾气切断阀XV-1007A/B关闭。
7、主操作确认丙烯腈废水切断阀XV-1055B关闭。
8、主操作确认硫铵聚合物切断阀XV-1011A或XV-1011B关闭。
9、主操作确认乙腈废水切断阀XV-1012关闭。
10、主操作确认事故乙腈切断阀XV-1016关闭。
11、主操作确认浓缩不凝气切断阀XV-1062A/B关闭。
12、主操作确认事故氢氰酸切断阀XV-1013关闭。
三分钟稳定状态:
1、外操岗位人员到现场停废水泵P-1002。
2、外操人员到现场停废水泵P-303。
3、外操人员到现场开锅炉补水泵P-1010泵回流阀。
4、外操人员到焚烧炉顶部关闭燃料气及甲烷气根部阀。
5、外操人员到现场关闭废水12只喷枪根部阀及雾化蒸汽根部阀门。
6、主操作确认氨气切断阀XV-1021关闭。
7、主操作控制锅炉补水量FC-1023控制锅炉液位在55-65%。
8、主操作控制脱硫塔入口烟气温度120-140℃。
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