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炼钢厂质量月工作总结
炼钢厂质量月工作总结
一、质量月活动总体情况
在质量月期间,我厂紧紧围绕提升产品质量,增强市场竞争力的主题,全面开展了一系列质量提升活动。本次质量月活动时间为9月1日至9月30日,全厂各部门共同参与,形成了全员参与质量管理的良好氛围。
质量月期间,我厂组织质量专题培训6场,参与人员达420人次;开展质量隐患排查活动,共排查质量问题点56项;举办质量知识竞赛,参赛覆盖率达95%;实施质量改进项目12个,其中9个已取得阶段性成果。
通过质量月活动,全厂员工的质量意识显著提高,质量管理体系运行更加规范,产品质量稳定性得到明显提升。
二、质量指标完成情况
1.主要质量指标完成情况
本月,我厂主要质量指标完成情况如下:
-钢水合格率:98.9%,比上月提高0.4个百分点,比去年同期提高1.5个百分点
-钢坯合格率:99.3%,比上月提高0.2个百分点,比去年同期提高1.0个百分点
-钢材合格率:99.1%,比上月提高0.3个百分点,比去年同期提高1.2个百分点
-成材率:94.8%,比上月提高0.4个百分点,比去年同期提高1.1个百分点
-质量异议率:0.25%,比上月下降0.15个百分点,比去年同期下降0.4个百分点
-客户满意度:97.2%,比上月提高1.5个百分点,比去年同期提高2.8个百分点
2.各工序质量指标完成情况
转炉工序:
-转炉终点碳含量命中率:93.5%,比上月提高1.8个百分点
-转炉终点温度命中率:95.2%,比上月提高1.5个百分点
-转炉冶炼周期:36分钟/炉,比上月缩短3分钟
-转炉钢铁料消耗:642kg/t,比上月降低4kg/t
-转炉炉龄:12850炉,比上月提高350炉
精炼工序:
-LF炉精炼时间:32分钟/炉,比上月缩短4分钟
-RH真空处理时间:26分钟/炉,比上月缩短3分钟
-钢水成分命中率:99.0%,比上月提高1.0个百分点
-钢水纯净度:[O]≤22ppm,[H]≤1.3ppm,[N]≤38ppm,达到行业先进水平
连铸工序:
-连铸机作业率:93.5%,比上月提高1.8个百分点
-连铸坯表面质量合格率:99.5%,比上月提高0.7个百分点
-连铸坯内部质量合格率:99.0%,比上月提高0.5个百分点
-连铸坯尺寸偏差:±1.8mm,优于标准要求
轧钢工序:
-轧制尺寸精度合格率:99.3%,比上月提高0.5个百分点
-钢材表面质量合格率:99.0%,比上月提高0.4个百分点
-钢材力学性能合格率:99.6%,比上月提高0.8个百分点
-轧制废品率:0.5%,比上月降低0.3个百分点
3.产品质量稳定性分析
通过对本月产品质量数据的统计分析,我厂产品质量稳定性明显提高:
-化学成分波动范围:碳含量±0.015%,硅含量±0.025%,锰含量±0.045%,均优于标准要求
-力学性能波动:抗拉强度波动范围≤25MPa,屈服强度波动范围≤20MPa,延伸率波动范围≤1.5%
-尺寸精度波动:板材厚度偏差±0.04mm,型钢尺寸偏差±0.4mm,达到行业领先水平
三、质量问题分析
1.主要质量问题统计
本月共发生各类质量问题28起,其中:
-转炉工序质量问题6起,占比21.43%
-精炼工序质量问题5起,占比17.86%
-连铸工序质量问题9起,占比32.14%
-轧钢工序质量问题4起,占比14.29%
-其他质量问题4起,占比14.29%
2.典型质量问题案例分析
案例一:连铸坯表面纵裂纹问题
问题描述:本月8日,2号连铸机生产的Q345B钢种出现表面纵裂纹,导致2炉钢坯报废。
原因分析:
1.结晶器锥度设计不合理,导致坯壳应力集中
2.结晶器冷却水流量不稳定,影响坯壳均匀形成
3.结晶器液面波动过大,导致坯壳厚度不均
改进措施:
1.调整结晶器锥度参数,优化坯壳应力分布
2.安装结晶器冷却水流量自动控制系统,确保流量稳定
3.改进结晶器液面控制方式,采用塞棒自动控制,减少液面波动
效果:实施后,连铸坯表面纵裂纹问题得到有效解决,本月再未发生类似问题。
案例二:钢材力学性能波动问题
问题描述:
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