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分析
胜利分厂胜字(2005)第号
四月份工艺运行分析
一、生产完成情况一览表
名称
项目
生料
熟料
水泥
干法
湿法
计划(t)
226000
148000
100000
22000
实际(t)
256281
166458
81440
24630
完成率(%)
113.40
112.47
81.44
111.95
二、工艺运行分析
㈠、3309原料立磨
名称
项目
产量
(t)
台时产量(t/h)
运转率
(%)
升辊/降辊
次数
电耗(kW·h/t)
细度
合格率
一般质量事故
实际
256281
396.41
89.79
1/14
22.45
87.19%
2
计划
226000
400
78.47
20
85%
四月份,原料立磨开停机较正常,共停机14次:其中故障停机6次,3日更换3304⑴一块裙板停机1次,4日更换3204刮板减速机停机1次,10日磨机刮板腔异音检查停机1次,18日3317卡铁跳停停机1次,8日磨机振动跳停2次;计划性停机7次;升辊1次;因3824跳停而停机1次。
1、磨工艺分析
自3月3日磨辊皮翻边后,四月份磨机系统稳定性有所改善,但由于辊皮与磨盘衬板磨损严重且结合面不好,料层过厚,粉磨效率低,制约着磨机产能发挥。当磨内少量喷水或物料含土量偏多等都会引起磨机料层偏厚,造成磨机台产有下降趋势。
2、质量分析
由于磨机工况不理想,本月干法线出磨生料细度合格率偏低。为摸索解决磨辊润滑站高温问题,4月4日经报告批准,原料立磨出磨生料细度0.08mm筛余指标暂由15%调整到18%,但因出磨生料细度超标分别在5日、14日各造成一次一般质量事故。
3、能耗分析
四月份,根据股份公司电能消耗统计规范,电耗统计方法较以前有所变化,报表电耗22.45kW·h/t生料,较上月大幅度上升。由于四月份磨机状况仍不理想,台产较低,磨机电流偏高,也是生料工序电耗较高的主要原因。
电耗控制的难点:随着环境温度的升高,磨辊润滑站高温及液压缸高温将制约磨机产能的发挥;辊皮与衬板磨损严重且不均匀是电耗一直偏高的根本原因。
下月电耗优化措施:加强工作联系降低石灰石的粒度及含土量;减少故障停机、升辊次数;必要时更换磨机辊皮与磨盘衬板。
4、辅机运行分析
⑴4月4日,更换了3204取料机刮板减速机,解决了生产隐患;
⑵4月19日,计划拆除厚20mm的一层挡料圈,但因拆除螺栓后挡料圈变形较大而未能拆除;目前共有三个挡料圈螺栓被剪断(非连续分布),均在挡料圈内侧设置了加强筋;
⑶4月26日停窑对3604进行抢修,开机后运行状况良好。
5、设备存在的问题及解决措施
⑴3310磨辊润滑站回油高温及油箱冒油沫的问题需进一步研讨、跟踪调整处理;
⑵针对立磨辊皮及磨盘瓦磨损大的现状,对立磨系统的检修需充分研讨、论证,拟订详细的检修施工技术方案;
⑶3309刮板磨损严重,补焊难度加大,建议三线计划检修时进行更换;
⑷随着环境温度的升高,液压缸可能会出现高温现象;及磨机中心架是否偏移,工艺及机械专业应进一步加强跟踪和研讨。
㈡、3511回转窑
名称
项目
产量
(t)
台时产量(t/h)
运转率
(%)
标准煤耗
(kg/t)
工序电耗(kW·h/t)
综合电耗(kW·h/t)
一般质量事故
本月
166458
239.19
96.66
102.9
23.06
58.91
1
上月
174224
234.17
100
102.89
24.42
57.79
计划
148000
214
96.05
103
26
58
1、窑工艺分析
本月工艺操作基本稳定,预热器出口温度控制在330℃以内,尾温在1150℃左右,煤粉细度控制在9%左右,较好地满足了煅烧要求。四月份热工制度较稳定,窑前温度较合理,NOx值在650ppm左右,烧成带窑皮26m,比较均匀合理,窑胴体没有380℃以上的高温现象。由于23-24日因处理3309挡料圈螺栓停磨达16h,入窑生料成份偏高(KH:0.934),窑工况出现波动,f-CaO单点达到2.62%,通过操作调整恢复正常。
2、质量分析
本月出窑熟料质量状况较好:f-CaO平均值为0.62%,合格率95.40%,较上月上升9.18%;立升重平均值为1301g/l,合格率87.50%,较上月上升1.48%。10日出窑熟料f-CaO连续三点超标发生一起一般质量事故。本月出窑熟料3d强度为31.2MPa,三月份出窑熟料28d强度为60.4MPa。
3、能耗
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