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机电一体化的实习报告

机电一体化实习报告

一、实习基本信息

实习时间:2023年7月1日至2023年8月31日

实习地点:XX机电科技有限公司

实习单位:XX机电科技有限公司

实习岗位:机电一体化技术助理工程师

指导教师:XXX(校内指导教师)

企业导师:XXX(企业技术主管)

二、实习目的

1.将在校所学的机电一体化理论知识与实际工作相结合,加深对专业知识的理解与应用能力。

2.了解机电一体化技术在工业生产中的实际应用,掌握相关设备的工作原理和操作技能。

3.培养工程实践能力和团队协作精神,提高解决实际工程问题的能力。

4.了解企业运作模式和管理制度,为将来就业奠定基础。

5.收集相关技术资料和数据,为毕业设计提供参考。

三、实习单位及岗位介绍

XX机电科技有限公司是一家专注于工业自动化设备研发、生产和销售的高新技术企业,成立于2005年,注册资本5000万元,现有员工280人,其中研发人员65人,占地面积约15000平方米。公司主要产品包括自动化生产线、工业机器人、智能仓储设备等,广泛应用于汽车制造、电子装配、物流仓储等领域。

我实习的岗位是机电一体化技术助理工程师,隶属于公司的研发部门,主要职责包括:

1.协助工程师进行机电一体化系统的设计、调试和维护工作;

2.参与产品测试和数据采集;

3.整理技术文档和编写测试报告;

4.学习并应用CAD、PLC编程等专业软件;

5.参与技术研讨会,提出自己的见解和建议。

四、实习内容与过程

1.岗前培训与安全教育培训(第1周)

实习初期,公司安排了为期一周的岗前培训,主要包括公司文化介绍、规章制度学习、安全生产教育等内容。在安全教育环节,我了解到公司近三年安全事故统计:2020年发生安全事故2起,2021年1起,2022年零事故,这表明公司在安全生产方面取得了显著成效。安全培训中,我学习了机电一体化设备常见的安全隐患及防范措施,掌握了紧急情况下的处理流程。

2.机电一体化系统设计实践(第2-4周)

在导师的指导下,我参与了公司一款新型自动化装配线的设计工作。该装配线主要用于小型电子元件的自动化装配,设计产能为每小时1200件,精度要求±0.02mm。我主要负责机械结构部分的设计,包括传送带系统、定位机构和装配机械手的选型与设计。

在设计过程中,我运用了SolidWorks软件完成了3D建模和装配,共绘制零件图32张,装配图5张。通过计算和仿真,确定了传送带的最佳速度为0.3m/s,电机功率为1.5kW,减速器传动比为30:1。定位机构采用气缸驱动,重复定位精度可达±0.01mm,满足设计要求。

在电气控制部分,我学习了西门子S7-1200PLC的编程,使用TIAPortal软件编写了控制程序,包括手动/自动模式切换、故障报警、计数统计等功能。程序调试过程中,共发现并修复了3处逻辑错误,使系统运行稳定性提高了15%。

3.设备装配与调试(第5-7周)

设计完成后,我参与了装配线的装配和调试工作。在装配过程中,我严格按照装配工艺要求进行操作,共参与装配零件约200个,协助完成机械部件装配15套,电气接线30余处。

调试阶段,我参与了系统联调,发现并解决了以下问题:

1.传送带在高速运行时出现抖动问题,通过调整张紧轮位置和增加减震垫,使抖动幅度降低了80%;

2.装配机械手抓取力不稳定,通过调整气动回路中的减压阀,将抓取力波动范围从±0.5N缩小到±0.1N;

3.传感器信号干扰问题,通过增加屏蔽线和接地处理,信号干扰减少了90%。

经过两周的调试,装配线最终达到了设计产能,产品合格率从初期的85%提升至98%,远超客户要求的95%。

4.产品测试与数据采集(第8-10周)

装配线调试完成后,我参与了产品的性能测试和数据采集工作。测试内容包括:

1.负载测试:分别在空载、50%负载和满载条件下测试系统运行情况,记录能耗数据;

2.精度测试:使用激光干涉仪测量定位精度,共采集数据120组;

3.可靠性测试:连续运行72小时,记录故障率和停机时间;

4.环境适应性测试:在不同温度(20℃-40℃)和湿度(40%-80%)条件下测试系统性能。

测试数据显示,系统在满载条件下的能耗为2.8kW·h/h,比设计值低5%;定位精度达到±0.015mm,优于设计要求的±0.02mm;72小时连续运行无故障,MTBF(平

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