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丙烯腈装置废水焚烧单元运行情况分析

目录一、装置概述二、制约焚烧炉长周期运行问题

一、装置概述丙烯腈联合车间新建废水焚烧炉F-1001由上海东化环境工程有限公司和中国昆仑工程有限公司设计,主要处理丙烯腈装置废水罐(V-304)废水、乙腈厂废水、事故粗乙腈、事故HCN废液、硫铵装置聚合物、丁辛醇装置尾气、事故丙烯腈精制系统尾气以及乙腈厂VOCs废气。焚烧炉F-1001采用分级焚烧方式,将焚烧炉分为预燃烧室与主燃烧室,分别发生高温贫氧燃烧及富氧燃烧;烟气中热量通过余热锅炉回收利用,并副产过热蒸汽;烟气中颗粒物通过除尘器去除;烟气中的氮氧化物采用SNCR+SCR双级脱硝技术脱除,采用氨法脱硫脱除烟气中的SO2。

一、装置概述焚烧炉F-1001设计负荷为12.5吨/小时,处理废气505kg/h。系统操作弹性60~110%,年操作时间8000小时,副产蒸汽(4.0Mpa(G))17.3t/h。

二、制约焚烧炉长周期运行问题1、布袋除尘器压差频繁上涨丙烯腈装置废水焚烧炉在运行过程,布袋除尘器压差PD-1001最低300pa,最高至4000pa,多次因为除尘器压差高,导致各股焚烧废水切除,影响装置正常运行,不能满足生产要求。为了降低除尘器压差,布袋除尘器吹扫间隔时间由原4小时/次,调整为15分钟/次,到目前调整为吹扫间隔1分钟/次,依然解决不了该问题。

二、制约焚烧炉长周期运行问题原因分析:1)、乙腈厂废液乙腈厂废液分别由质检中心和东化取样分析,分析结果如下:化验分析结果与设计值比对,乙腈厂废水组分中,乙腈分析项目质检中心上海东化PH9.8-乙腈浓度-10.2重组份(%)2.3-硫铵浓度(%)-1.5

二、制约焚烧炉长周期运行问题浓度与设计值偏差较大(设计值为0.5-1%),乙腈在碱性条件下发生水解,生成乙酰胺,乙酰胺进一步水解生成氨,氨与烟气中的SO2反应生成硫酸氢铵、亚硫酸氢铵。硫酸氢铵、亚硫酸氢铵进入后续除尘单元造成布袋除尘器压差异常上涨。解决措施:经公司协调乙腈厂暂时停工,排除乙腈厂废水对焚烧炉布袋除尘器压差的影响,进一步确认其他影响因素。

二、制约焚烧炉长周期运行问题2)、硫铵聚合物废液9月17日分别在丙烯腈装置V-304罐、急冷塔下段、硫铵装置P906泵出口处采样,送往炼化分析样品中硫铵浓度,结果如下。分析结果与设计值进行比对,硫铵聚合物废液中硫铵含量与设计值偏差较大(设计值为1%),经常查阅相关文献资料硫酸铵受热分解反应机理如下:采样位置V-304罐急冷塔下段硫铵P906泵硫铵浓度(%)0.923.689.03

二、制约焚烧炉长周期运行问题通过在除尘器灰斗处取灰样进行分析,其中的硫酸氢铵含量为23.7%,说明硫酸铵为完全分解,造成布袋除尘器压差升高。解决措施:由东化提供硫铵聚合物烧量调整说明,增加稀释水量,降低硫铵聚合物废液中的硫铵浓度,硫铵聚合物烧量由原设计值2.5t/h,提高至3.2t/h,

二、制约焚烧炉长周期运行问题3)、布袋除尘器滤袋除尘器厂家操作说明中要求,布袋除尘器滤袋使用半年后需进行更换,我装置现使用滤袋已超过半年的使用期限,布袋可能会出现糊袋问题,导致除尘器压差异常上涨。针对此问题车间已准备4条除尘器滤袋备用,待停炉后随机抽出4条滤袋进行验证。

二、制约焚烧炉长周期运行问题4)、新浓缩系统未投用原流程丙酮废水由废水泵(P-01)送入丙烯腈装置废水罐(V-304),由废水泵(P-303)送至浓缩系统,经蒸发浓缩、冷凝进入急冷塔下段循环泵(P-108)入口后,进入吸收塔、成品塔等设备中,4月12日在试车过程中,丙烯腈产品质量超标。化验分析侧线馏出口23号样中丙酮含量275mg/kg,超出侧线丙酮含量小于等于150mg/kg的控制指标。通过分析丙酮氰醇装置废水中丙酮含量为1.5%,此股废水送至新浓缩系统,造成侧线产品丙酮含量超标。由于凝液送回主装置造成丙烯腈产品丙酮含量超标。新浓

二、制约焚烧炉长周期运行问题新浓缩系统未投用,废水中的有机物全部进入新焚烧炉焚烧,可能会对除尘器压差产生影响。解决措施:将丙酮装置废水泵(P-01)出口进入丙烯腈装置废水罐(V-304)管线,改至丙烯腈装置新建焚烧炉废水输送泵(P-1002)泵入口,此项变更预计本周五开始施工。

二、焚烧炉目前存在的问题2、运行过程中的仪表问题(1)焚烧炉温度计TI1065A/B/C、TI1019A/B、TI1018B先后出现通道故障问题,导致联锁不能正常投用。(2)一次风流量调节阀FC-1056因定位器故障,调节阀关闭,主燃烧器火焰熄灭,火焰监测联锁触发。

二、焚烧炉单元目前存在的问题

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