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丙烯腈装置废水焚烧单元
运行情况分析
目录
一、装置概述
二、制约焚烧炉长周期运行问题
一、装置概述
丙烯腈联合车间新建废水焚烧炉F-1001由上海东化环
境工程有限公司和中国昆仑工程有限公司设计,主要处理
丙烯腈装置废水罐(V-304)废水、乙腈厂废水、事故粗
乙腈、事故HCN废液、硫铵装置聚合物、丁辛醇装置尾气
、事故丙烯腈精制系统尾气以及乙腈厂VOCs废气。焚烧
炉F-1001采用分级焚烧方式,将焚烧炉分为预燃烧室与主
燃烧室,分别发生高温贫氧燃烧及富氧燃烧;烟气中热量
通过余热锅炉回收利用,并副产过热蒸汽;烟气中颗粒物
通过除尘器去除;烟气中的氮氧化物采用SNCR+SCR双
级脱硝技术脱除,采用氨法脱硫脱除烟气中的SO。
2
一、装置概述
焚烧炉F-1001设计负荷为12.5吨/小时,处理废气505kg/h
。系统操作弹性60~110%,年操作时间8000小时,副产蒸
汽(4.0Mpa(G))17.3t/h。
二、制约焚烧炉长周期运行问题
1、布袋除尘器压差频繁上涨
丙烯腈装置废水焚烧炉在运行过程,布袋除尘器压差
PD-1001最低300pa,最高至4000pa,多次因为除尘器压差
高,导致各股焚烧废水切除,影响装置正常运行,不能满
足生产要求。为了降低除尘器压差,布袋除尘器吹扫间隔
时间由原4小时/次,调整为15分钟/次,到目前调整为吹
扫间隔1分钟/次,依然解决不了该问题。
二、制约焚烧炉长周期运行问题
原因分析:
1)、乙腈厂废液
乙腈厂废液分别由质检中心和东化取样分析,分析结
果如下:
分析项目质检中心上海东化
PH9.8-
乙腈浓度-10.2
重组份(%)2.3-
硫铵浓度(%)-1.5
化验分析结果与设计值比对,乙腈厂废水组分中,乙腈
二、制约焚烧炉长周期运行问题
浓度与设计值偏差较大(设计值为0.5-1%),乙腈在碱
性条件下发生水解,生成乙酰胺,乙酰胺进一步水解生成
氨,氨与烟气中的SO反应生成硫酸氢铵、亚硫酸氢铵。
2
硫酸氢铵、亚硫酸氢铵进入后续除尘单元造成布袋除尘器
压差异常上涨。
解决措施:经公司协调乙腈厂暂时停工,排除乙腈厂废水
对焚烧炉布袋除尘器压差的影响,进一步确认其他影响因
素。
二、制约焚烧炉长周期运行问题
2)、硫铵聚合物废液
9月17日分别在丙烯腈装置V-304罐、急冷塔下段、硫铵
装置P906泵出口处采样,送往炼化分析样品中硫铵浓度
,结果如下。
采样位置V-304罐急冷塔下段硫铵P906泵
硫铵浓度(%)0.923.689.03
分析结果与设计值进行比对,硫铵聚合物废液中硫铵含量
与设计值偏差较大(设计值为1%),经常查阅相关文献
资料硫酸铵受热分解反应机理如下:
二、制约焚烧炉长周期运行问题
通过在除尘器灰斗处取灰样进行分析,其中的硫酸氢铵含
量为23.7%,说明硫酸铵为完全分解,造成布袋除尘器压
差升高。
解决措施:由东化提供硫铵聚合物烧量调整说明,增加稀
释水量,降低硫铵聚合物废液中的硫铵浓度,硫铵聚合物
烧量由原设计值2.5t/h,提高至3.2t/h,
二、制约焚烧炉长周期运行问题
3)、布袋除尘器滤袋
除尘器厂家操作说明中要求,布袋除尘器滤袋使用半
年后需进行更换,
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