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2025年设备科工作总结暨工作计划

2025年,设备科在公司生产运营部统筹指导下,围绕“保障设备稳定运行、提升技术管理水平、降低全生命周期成本”核心目标,以“预防为主、技术赋能、团队精进”为工作主线,全年完成设备管理、维修保养、技术改造、安全管控等重点任务,为公司年度产能目标达成(全年完成产值12.8亿元,同比增长15%)提供了关键支撑。现将本年度工作总结及2026年工作计划汇报如下:

一、2025年度工作总结

(一)设备运行管理:稳字当头,保障生产连续性

全年管理各类生产设备、检测设备及辅助设备共计427台(套),其中关键设备(单台停机影响单日产能≥5%)89台。通过优化“三级巡检+预测性维护”体系,实现设备综合效率(OEE)78.6%,较2024年提升3.2个百分点;设备故障率1.8%,同比下降1.4个百分点;非计划停机时间累计82小时,较2024年减少65小时,创近三年最优水平。

1.基础管理精细化

修订《设备巡检作业指导书》,将巡检点从原1200个增至1500个,明确“日常巡检(操作员工)、专业巡检(维修班组)、专项巡检(技术组)”三级责任,配套开发“设备巡检APP”,实现巡检路线、标准、结果线上化,漏检率从3%降至0.5%。针对3条核心生产线的6台进口高速冲床,建立“振动+温度+电流”多参数监测模型,通过加装16个智能传感器,提前3-7天预警轴承磨损、电机过载等隐患12次,避免非计划停机24小时。

2.维修响应高效化

组建“24小时应急维修班”,配置4组维修小队(每组2人),承诺“白班30分钟到场、夜班1小时到场”,全年维修工单完成率100%,平均维修时长(从接单到复产)2.1小时,较2024年缩短0.8小时。针对维修备件管理痛点,建立“常用备件安全库存+紧缺备件供应商协同”机制,与12家核心供应商签订“24小时紧急供货协议”,备件库存周转率从4.2次/年提升至5.8次/年,库存资金占用下降18%(从320万元降至262万元)。

3.预防性维护体系化

制定《设备预防性维护年度计划》,按设备类别(A/B/C类)划分维护周期(A类设备每月1次深度保养,B类每季度1次,C类每半年1次),全年完成预防性维护382次,较2024年增加25%。重点对使用年限超8年的12台注塑机实施“大部件生命周期管理”,提前更换液压泵、加热圈等易损件,单台设备年维修成本从4.5万元降至3.2万元,故障停机次数同比减少60%。

(二)技术改造创新:聚焦痛点,推动降本增效

以“提升效率、降低能耗、减少人工”为方向,全年实施技术改造项目11项,其中自主改造7项,联合外部技术团队攻关4项,累计投入改造资金430万元,年创效约680万元(含产能提升、能耗节约、人工减少等综合效益)。

1.关键设备升级

针对3台2018年投产的数控车床(型号CJK6150)加工精度不稳定问题(加工误差±0.05mm,无法满足新订单±0.03mm要求),联合设备厂家对控制系统进行数控化改造(更换为西门子828D系统),加装光栅尺实现闭环控制,改造后加工精度稳定在±0.02mm,良品率从92%提升至98%,单台设备月均多产出合格品200件,年增产值约120万元。

2.能耗优化改造

公司空压站原有4台160kW螺杆空压机(2用2备),因负荷波动大(用气量40-80m3/min),存在“大马拉小车”现象,综合能效比(输入比功率)8.2kW/(m3/min),高于行业先进值7.5。通过改造为“1台变频空压机+3台定频空压机”组合,并加装智能联控系统(根据实时用气量自动调节运行台数及频率),改造后综合能效比降至7.3,年节约电费约45万元;同时对车间12条生产线的压缩空气管路进行查漏补修(共修复漏点23处),压缩空气损耗率从18%降至8%,年节约气量约12万m3。

3.自动化减人改造

针对后段包装工序人工码垛劳动强度大、效率低问题(单班需4人,每小时码垛80箱),引入1台六轴工业机器人(负载100kg,重复定位精度±0.05mm),配套开发视觉识别系统(可识别不同规格纸箱),改造后单班仅需1人监管,每小时码垛150箱,效率提升87.5%,年节约人工成本32万元(按人均8万元/年计算)。

(三)团队能力建设:内外兼修,夯实技术根基

设备科现有员工28人(维修技师18人、技术工程师6人、管理员4人),其中高级技师3人、技师7人、高级工10人,技能人才占比89%。通过“培训+实践+考核”三位一体培养模式,团队整体技能水平显著提升,全年解决复杂设备故障(如进口加工中心主轴抱死、高速冲床离合器失效)23次,自主维修率从65%提升至78%。

1.技能培训常态化

制定《年度技能提升计划》,每月开展2

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