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质量管理课程形考作业第三章节案例分析
一、案例背景与问题概述
本案例聚焦于一家具有多年生产经验的制造型企业——XX公司(化名)。该公司主要生产面向汽车零部件市场的精密冲压件。近期,其主打产品“精密轴套”在装配环节出现了较高的不合格率,具体表现为“尺寸超差”和“表面划伤”两类缺陷。据质量部门初步统计,近一个月内,该产品的不合格率已由往常的1.5%左右攀升至4.2%,不仅造成了原材料的浪费和生产成本的增加,更对按时交付订单构成了潜在风险,引起了公司管理层的高度重视。
为迅速查明原因并采取有效措施,质量部门联合生产部门成立了专项改进小组,计划运用第三章节所学的质量管理工具与方法,对该问题进行系统分析和解决。
二、问题诊断与工具应用
(一)初步数据收集与过程梳理
改进小组首先回顾了“精密轴套”的生产工艺流程,该流程主要包括:原材料检验、冲压成型、去毛刺、清洗、尺寸检测、表面处理、最终检验、包装入库。小组成员通过与班组长、操作工人进行访谈,并查阅了近期的生产日报表和质量检验记录,确认了不合格品主要集中在“尺寸检测”和“最终检验”两个环节被发现。
工具应用1:过程流程图(ProcessFlowDiagram)
小组绘制了“精密轴套”的详细生产过程流程图,并在图上标注了各环节的关键控制点和现行的检验标准。通过流程图的梳理,小组成员对整个生产过程有了更清晰、更系统的认识,为后续的原因分析明确了范围。初步判断,冲压成型、清洗和表面处理环节可能是问题发生的关键区域。
(二)不合格类型的帕累托分析
为了确定“关键的少数”影响因素,小组对近一个月内发生的不合格品数据按缺陷类型进行了分类统计。
工具应用2:帕累托图(ParetoChart)
根据统计数据,小组绘制了帕累托图。图表清晰显示,在所有不合格品中,“尺寸超差”占比约65%,“表面划伤”占比约25%,其余各类minor缺陷(如轻微变形、标识不清)合计占10%。根据帕累托法则,“尺寸超差”和“表面划伤”是导致本次不合格率上升的主要问题,应作为优先解决的对象。
(三)“尺寸超差”问题的深入分析
针对占比最高的“尺寸超差”问题,小组决定运用因果图进行原因剖析。
工具应用3:因果图(CauseandEffectDiagram)
小组成员围绕“尺寸超差”这一结果,从“人、机、料、法、环、测”(5M1E)六个方面进行了头脑风暴:
*人员(Man):新员工操作不熟练?近期是否有人员变动?培训是否到位?
*机器(Machine):冲压模具是否磨损?设备精度是否下降?工装夹具是否松动?
*材料(Material):原材料厚度、硬度是否在标准范围内?近期是否更换了原材料供应商?
*方法(Method):冲压参数(压力、速度、温度)设置是否合理?作业指导书是否清晰并被严格执行?
*环境(Environment):车间温度、湿度是否稳定?(精密冲压对环境有一定要求)
*测量(Measurement):检测量具是否定期校准?测量方法是否统一规范?
通过细致的讨论和现场验证,排除了人员、环境和大部分材料因素。焦点逐渐集中在:
1.模具:冲压模具的关键成型部位有细微磨损,可能导致产品关键尺寸发生漂移。
2.设备:冲压设备的滑块平行度近期未进行校验,可能存在微小偏差。
3.参数:近期为提高产量,对冲压速度进行了微调,可能影响了材料的回弹控制。
(四)“表面划伤”问题的原因探寻
对于“表面划伤”问题,小组采用了类似的分析思路,并结合了现场观察。
通过在生产线上跟踪产品流转,发现“去毛刺”工序后至“清洗”工序前,产品是通过一个简易的料筐进行转运的,产品之间缺乏有效隔离,在搬运过程中易发生相互碰撞和摩擦,从而导致表面划伤。此外,清洗工序中使用的清洗液过滤效果不佳,可能含有微小颗粒物,也可能加剧表面划伤。
三、改进措施与效果验证
(一)针对“尺寸超差”的改进措施
1.模具维护:立即安排对冲压模具进行专业检修和刃口研磨,确保成型尺寸精度。
2.设备校准:联系设备供应商对冲压设备的滑块平行度进行重新校准,并将校准周期从半年缩短为三个月。
3.参数优化:在保证生产效率的前提下,调整冲压速度至原经验证的最优参数,并加强对参数设置的过程监控。
(二)针对“表面划伤”的改进措施
1.包装改进:设计并制作专用的分隔式料架或料盘,用于“去毛刺”后产品的转运,避免产品间直接接触。
2.清洗液过滤:更换更高精度的清洗液过滤器,并增加过滤频次,确保清洗环境洁净。
(三)效果跟踪与验证
改进措施实施一周后,改进小组对“精密轴套”的不合格率进行了跟踪统计。数据显示:
*“尺寸超差”缺陷率从原来的2.73%(总不合格率4.2%中的65%)下降至0.6%。
*“表面划伤
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