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道岔故障案例及分析
一、案例概述
道岔作为铁路轨道的关键连接设备,承担着引导列车从一条轨道转向另一条轨道的核心功能,其工作状态直接关系到铁路运输的安全与效率。道岔故障多源于机械结构磨损、电气控制异常、外部环境影响等因素,常见故障类型包括机械卡阻、转换不到位、电气回路故障、信号异常等。一旦发生故障,易导致列车晚点、线路封锁,严重时甚至引发行车安全事故。本次案例选取铁路干线运营中高频发生的“机械卡阻型道岔故障”与“电气控制型道岔故障”,通过还原故障发生过程、分析成因机理、梳理处置流程,总结故障排查与预防的核心要点,为铁路道岔运维工作提供理论与实践结合的参考,凸显“快速处置、精准定位、源头防控”的核心逻辑。
二、案例一:机械卡阻型道岔故障——异物侵入与部件磨损引发的转换失效
(一)案例背景
某繁忙铁路干线K235+400处采用ZYJ7型电液转辙机道岔,负责连接正线与区间货运支线,日均通过列车68列(含旅客列车22列、货运列车46列)。2024年7月12日14时32分,该道岔在办理货运列车进支线作业时,出现转换不到位故障:转辙机动作杆行程未达到标定位置,道岔表示灯显示“红闪”,行车信号无法正常开放,导致后续2列旅客列车、3列货运列车滞留,线路临时封锁。
(二)故障发生过程与应急处置
1.故障报警与初步判断
铁路调度中心接到道岔转换异常报警后,立即通知现场运维班组赶赴故障地点,并对故障区间实施封锁,调整后续列车运行计划(部分列车改道绕行、部分列车原地待命)。运维人员到达现场后,通过控制台操作试验发现:道岔在往支线方向转换时,转辙机电机运转正常,但动作杆推进受阻,回操时能正常返回原位,初步判断为机械卡阻类故障,排除电气回路完全中断的可能。
2.故障排查过程
• 外观检查:对道岔尖轨、基本轨、滑床板、辙叉等关键部位进行目视检查,发现尖轨与基本轨之间卡有一块尺寸约30cm×20cm的碎石块(雨后山体落石滚落至轨道),同时尖轨根部滑床板存在明显磨损痕迹,滑板表面润滑不足,出现锈蚀斑点;
• 机械测试:使用塞尺测量尖轨与基本轨的密贴间隙,发现卡阻侧间隙达8mm(标准间隙≤4mm),去除碎石块后再次操作转辙机,仍存在转换滞涩现象,推进速度明显慢于正常水平;
• 部件拆解检查:拆解尖轨根部滑床板,发现滑板与尖轨接触面磨损深度达1.2mm(极限磨损深度为1mm),润滑脂干结失效,导致尖轨滑动阻力增大,与异物卡阻形成叠加效应,最终引发转换不到位。
3.应急处置措施
• 清除异物:使用工具安全移除卡阻的碎石块,清理尖轨与基本轨之间的粉尘、杂物;
• 临时修复:对磨损超标的滑床板进行临时打磨处理,涂抹高温润滑脂,降低滑动阻力;
• 功能验证:多次操作道岔进行转换试验,确认转辙机动作杆行程达标(符合160mm±2mm标准),尖轨与基本轨密贴间隙≤3mm,道岔表示灯显示正常,行车信号恢复开放;
• 线路恢复:经调度中心确认后,解除线路封锁,滞留列车按顺序恢复运行,故障从发生到处置完毕共计耗时48分钟,未造成严重行车事故。
(三)故障成因深度分析
1.直接成因
• 外部异物侵入:近期当地降雨频繁,导致线路附近山体边坡松动,碎石块滚落至轨道,卡入尖轨与基本轨之间,直接阻挡尖轨转换;
• 机械部件磨损与润滑失效:滑床板长期承受尖轨的滑动摩擦,未按周期进行润滑维护,导致表面磨损超标,润滑脂干结,滑动阻力增大,在异物卡阻的叠加作用下,转辙机推力无法克服阻力,引发转换失效。
2.根本成因
• 运维管理存在漏洞:对线路周边地质环境(山体边坡)的巡检频次不足,未及时发现边坡松动隐患,雨后未加强重点区域排查,导致异物侵入风险失控;
• 设备维护不到位:滑床板的润滑维护周期为15天,本次故障前已超期20天未进行润滑,同时磨损检测未纳入日常巡检重点项目,未能及时发现部件超标磨损问题;
• 防护措施不足:道岔所在区域未设置有效的异物防护网(因线路改扩建后未及时补装),无法阻挡山体落石、树枝等异物侵入轨道。
(四)优化措施与案例启示
1.短期整改措施
• 全面排查:对该线路所有道岔周边地质环境进行拉网式排查,重点清理边坡松动石块、杂草灌木,对存在落石风险的区域设置临时防护网;
• 设备维护:对全线ZYJ7型道岔的滑床板、尖轨、辙叉等部件进行全面检测,更换磨损超标的滑床板(本次共更换8块),重新对所有道岔涂抹长效润滑脂,建立维护台账;
• 应急储备:在沿线重点道岔附近增设应急工具箱,配备异物清理工具、临时润滑脂、磨损检测工具等,提升故障应急处置效率。
2.长期优化策略
• 完善巡检体系:建立“日常巡检+专项巡检+雨后加密巡检”的三级巡检机制,明确山体边坡、道岔设备的巡检责
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