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2025年维修工年度工作总结(精选2篇)
2025年维修工年度工作总结(精选一)
一、全年工作回顾
2025年,我所在的维修班组共承担设备点检1847次、计划性保养312项、应急抢修96起、技改安装27项,累计投入人工4620小时,同比去年增长11.4%。面对产量上调8%与人员压缩5%的双重压力,我们把“零非停、零返修、零事故”写进班组KPI,用数据说话:全年设备故障停机时长382分钟,比去年缩短42%;万元产值维修费38.4元,下降7.6元;备件周转天数11.2天,缩短3.7天;员工加班时长反而下降9%。数字背后,是365个日夜对“修必修好”原则的坚守。
二、典型故障复盘
1.3月14日,二期挤出机主电机轴承温度突升至78℃,DCS报警。我们拆检发现非驱动端轴承保持架断裂,原因是润滑脂牌号混用导致油膜破裂。更换轴承仅用时95分钟,但后续追溯发现同类设备7台均存在混油风险。于是制定《润滑色谱指纹比对法》,用便携式红外光谱仪对新油、废油做“指纹”比对,不合格立即停用。全年拦截异常油脂4次,避免损失约32万元。
2.6月2日夜班,包装线伺服驱动器报“Enc2”编码器故障。拆检电缆未发现断线,示波器测得A、B相波形幅值仅0.8V,低于手册1.2V下限。最终定位到24V开关电源带载跌落,更换电源后波形恢复。我们将此案例写进《伺服故障树》,把“电源纹波<50mV”写进点检标准,后续同类故障由月均3起降至0。
3.9月18日,锅炉给水泵P-402振动值7.8mm/s,远超4.5mm/s警戒。频谱分析出现2×叶片通过频率,且幅值随流量降低而升高,诊断为汽蚀。拆泵发现叶轮入口冲刷深度3mm,已接近穿孔。机加班组连夜上激光熔覆,次日6点回装,8点并网,避免停炉6小时。事后我们把“泵入口压力>饱和蒸汽压+0.5bar”写进SOP,并加装在线汽蚀监测模块,全年再未发生同类故障。
三、预防性维修升级
过去我们执行“周期+经验”保养,2025年引入“状态+大数据”双轮驱动。
1.建立38台关键设备数字孪生模型,接入1396个测点,每秒采样1次,全年沉淀21TB数据。用Python训练LSTM网络,预测轴承剩余寿命,平均绝对误差6.7天。据此调整换油周期,全年少换油217升,节省1.9万元。
2.开发手机端“故障自拍”小程序,员工现场拍照上传,AI识别螺栓锈蚀、皮带裂纹、漏油等级,准确率92%。全年采集3184张照片,自动生成工单486张,闭环率100%。
3.对11台离心泵做基于风险的检验(RBI),把3年一修改为“振动+壁厚”联合决策,壁厚减薄速率<0.1mm/年且振动良好可延至5年。当年少拆泵4台,节省人工120小时。
四、技改与节能
1.空压站余热回收:把3台250kW喷油螺杆机接入板式换热器,冬季供空调二次水,夏季供洗澡水。实测回收热量1260GJ/年,折合天然气3.8万Nm3,节省18.6万元。
2.冷却塔风机永磁调速:将5.5kW电机改为永磁同步+变频器,根据回水温度PID调速,年均转速由950rpm降至720rpm,节电1.47万kWh。
3.照明系统分区分控:用LoRa无线调光模块把486盏150W金卤灯改为100WLED,并加装人感+光感,实测综合节电率62%,年省电费5.4万元。
五、团队成长
1.培训:全年组织47次内部课,累计112学时,内容涵盖机械密封、液压比例阀、PLC故障诊断。邀请厂家工程师6次,开展伺服调试、红外热像实操。班组12人全部通过中级工鉴定,3人取得高级工,1人获评公司“金牌工匠”。
2.师带徒:签订4对师徒协议,规定“一月一课题、一季一考核”。徒弟李志勇已能独立完成数控折弯机电气排故,提前半年出师。
3.安全:开展“吓一跳”事件分享36次,收集未遂事件58条,整改完成率100%。全年零伤害、零事故、零火灾,连续1095天安全生产。
六、成本管控
1.备件国产化:与浙江某厂联合开发替代SKF-6314轴承,寿命测试8432h,比进口短6%,但价格低42%,全年采购120套,节省9.8万元。
2.修复再制造:对46根失效液压杆做激光熔覆+磨削修复,成本为新件28%,寿命达新件85%,节省13.2万元。
3.共享备件库:与兄
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