2025年机修队技术人员专业技术年终总结模版(3篇).docxVIP

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2025年机修队技术人员专业技术年终总结模版(3篇)

2025年机修队技术人员专业技术年终总结(一)

一、全年工作回顾

2025年,我队共完成设备检修任务1874项,同比提升12.6%,其中A类关键设备检修312台次,B类设备968台次,C类设备594台次。全年累计投入人工工时38460小时,平均故障响应时间由去年的38分钟压缩至27分钟,故障闭环周期由4.2天缩短至2.9天。通过“三图一表”故障溯源法,共定位并消除重复性故障隐患63处,直接减少非计划停机76小时,折算增产效益约438万元。

二、技术攻关与革新

1.高温离心泵轴承箱频繁漏油问题:原设计采用单骨架油封,夏季油温高达102℃,油封老化周期仅45天。我们引入双剖分式油封+氮气迷宫阻油结构,自制铝制散热环,将油封工作温度降至78℃,寿命延长至210天,年节约润滑油耗费11.7万元。

2.精轧机主传动齿接手螺栓断裂:原8.8级高强螺栓在交变载荷下疲劳失效。通过有限元复现,发现预紧力衰减曲线呈指数下降,改用10.9级细牙螺纹+尼龙自锁螺母,预紧力衰减率由18%降至4%,连续运行8个月无松脱。

3.空压站冷却器化学清洗周期短:原离线酸洗每30天一次,排放废液环保压力大。自主设计“脉冲气-水耦合在线清洗”装置,利用0.6MPa脉冲气流瞬间剥离垢层,再用软化水漂洗,实现冷却器温差≤3℃条件下在线清洗,周期延长至90天,全年减少废液排放42吨。

三、培训与梯队建设

全年组织内部技术沙龙24期,累计参训286人次;开展“一小时拆盲盒”竞赛12场,把废旧减速机、液压阀随机装箱,限时30分钟完成拆解、测绘、故障诊断并提交报告,最快纪录18分45秒。通过“影子工程师”制度,3名青工已能独立完成TRT透平机中修,提前一年达到技师水平。

四、数据化与标准化

完成《设备故障代码字典》3.0版修订,新增代码217条,覆盖率达98.4%;建立“检修工时银行”,把每一道工序拆解到分钟级,实现“扫码打卡—自动计酬—绩效日清”,人均日有效工时由6.1小时提升至7.4小时。开发“手机端点检异常推送”小程序,点检漏检率由5.3%降至0.7%。

五、安全与环保

全年零事故、零伤害、零污染。对56处临边孔洞加装铝制折叠护栏;废油集中回收率100%,废油再生利用率38%,超额完成公司绿色检修指标。

六、存在不足

1.高频电磁阀备件国产化率仅62%,仍依赖进口;

2.激光对中仪仅1台,高峰期需外协,影响主线检修节奏;

3.部分老设备原始资料缺失,三维建模进度滞后。

七、2026年工作思路

1.建立“阀岛健康画像”数据库,实现电磁阀寿命预测;

2.引进第二套激光对中仪+培训2名操作手,实现双线并行;

3.与档案中心联合开展“老设备复活”工程,用三维扫描逆向建模,补齐资料缺口;

4.推进“检修作业标准化视频”拍摄,每道工序3分钟短视频,新人24小时可独立上岗。

2025年机修队技术人员专业技术年终总结(二)

一、检修实绩

2025年,我队负责区域设备总量3426台套,总吨位18.7万吨。全年完成大修64台、中修318台、小修1284台,检修合格率100%,一次试车成功率99.4%。关键设备故障率0.31次/台年,同比降低0.12次。全年节约备件费用273万元,其中通过再制造轴承、齿轮、缸体等核心零部件186件,平均延长寿命70%以上。

二、技术突破

1.转炉倾动减速机高速轴裂纹:采用金属磁记忆+相控阵超声复合检测,在0.5mm浅裂纹阶段提前预警,避免断轴事故;自主设计“柔性支撑更换工装”,把原需96小时的离线维修压缩至16小时在线更换。

2.干熄焦提升机钢丝绳寿命短:原进口绳6个月更换一次,单根价格4.8万元。通过调整卷筒绳槽硬度、优化张力均衡系统,实现国产绳寿命11个月,单根价格1.9万元,年降本46万元。

3.高炉鼓风机静叶伺服卡滞:原伺服阀芯为滑阀结构,油液颗粒度NAS8级以上易卡涩。改为喷嘴挡板伺服阀,抗污染等级提升至NAS12级,连续运行4500小时无故障。

三、智能化推进

1.建成“检修驾驶舱”大屏,集成ERP、EAM、点检、能耗四大系统,实时显示检修进度、备件库存、能耗曲线;

2.上线“AR远程专家”系统,现场人员佩戴AR眼镜,可把第一视角画面推送至厂家专家,平均故障诊断时间由120分钟缩短至35分钟;

3.试点“无人机+AI”高空巡检,对78米锅炉顶部管道进行自主拍摄,AI识别保温层破损点,准确率达92%,替代人工登高巡检。

四、人才培养

实施“双导师”制度,技能导师负责实操,专业导师负责理论。全年5人通过高级技师评审,7人取得焊接

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