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干熄焦中控室个人工作总结
一、岗位认知与职责边界
干熄焦中控室是焦化系统“大脑”与“神经中枢”的叠加体,既要对红焦温度、循环气体成分、锅炉汽包水位等上千个实时参数进行毫秒级监控,又要对排焦节奏、空气导入量、循环风机转速等执行机构进行厘米级微调。我的岗位定位是“主值+分析员”双角色:当班期间承担主操职责,休班后转入数据分析师身份,把DCS、PLC、MES、LIMS四系数据串成一条可回溯的“证据链”,为下一循环提供优化脚本。经过三年零四个月的迭代,我已把职责拆成三张清单:实时清单、异常清单、优化清单。实时清单含127项必须每10分钟人工确认的点,异常清单含43项需30秒内给出初步处置策略的工况,优化清单含18项可带来≥0.5%能耗下降或≥0.1MPa蒸汽提升的微调项。三张清单随季节、煤种、检修周期动态刷新,目前已迭代到V7.3版,成为班组内部“口袋法典”。
二、年度目标拆解与结果复盘
年初车间给我下达的KPI只有一句话:在“零非停”前提下,干熄焦产汽单耗≤52kg/t,焦炭烧损≤1.45%。我把这句话拆成四条可量化路径:1.预存室料位标准差≤0.3m;2.可燃气体中O?均值≤0.8%;3.锅炉入口温度波动±5℃以内;4.排焦温度≤185℃。四条路径再向下拆到PID回路、设备点检、煤质预警、操作习惯四个维度,共生成62项子任务,全部录进甘特图,每周滚动复盘。
截至12月20日,预存室料位标准差0.27m,同比下降18%;O?均值0.76%,同比下降0.15个百分点;锅炉入口温度波动±4.1℃;排焦温度181℃。产汽单耗51.2kg/t,焦炭烧损1.42%,双双优于目标。更重要的是,全年实现“零非停”,打破了过去“夏季必停一次”的魔咒。复盘发现,胜利并非来自某一项黑科技,而是把“微小偏差”消灭在“微小阶段”。举例:6月14日白班,预存室料位出现0.4m突跳,历史规律显示24小时后锅炉入口温度极可能飙升至980℃以上,触发联锁。我立即调用“料位—风压—排焦”三维模型,把排焦间隔从95s缩短到87s,同时把空气导入阀关小2.1%,提前释放蓄热,最终温度峰值止步于974℃,成功避免一次非计划停机。类似案例全年累计27次,折算直接经济效益约136万元。
三、异常处置案例库
1.循环风机轴承温度飙升
3月2日夜班,2循环风机DE端轴承温度10分钟内从78℃跳到93℃,逼近95℃联锁值。我第一时间调出振动频谱,发现高频段出现4270Hz尖峰,判定为润滑失效而非轴承损坏。值班钳工现场确认油站供油压力0.12MPa,低于0.18MPa下限,原因是双筒过滤器压差超标。切换备用过滤器后温度曲线在18分钟内回到82℃,全程风机未降速,生产未受影响。事后我把“油站压差”加入DCS声光报警,并把过滤器切换周期从30天缩短到20天,同类故障再未出现。
2.锅炉汽包水位“假水位”
5月9日,汽包水位在负荷突降时出现+120mm虚假指示,电接点水位计与差压变送器走势背离。我立即让外操就地翻开水位计下排污,发现电接点筒体被焦粉堵死。果断切除自动,改手动调节,用差压变送器单点控制,维持水位-30mm,避免干锅或满水。事后编写《汽包水位“三取二”逻辑补充规定》,要求每月白班对电接点筒体进行30秒脉冲冲洗,目前已推广至全厂四台锅炉。
3.可燃气体成分异常倒挂
7月21日,CO?体积分数突然从14.2%飙升到18.5%,CO从7.8%跌到4.1%,呈现“CO?/CO倒挂”。我判断是空气导入过量,但导入阀开度仅28%,低于同期均值。进一步检查发现,1干熄炉炉顶水封水位下降120mm,空气从水封缺口被吸入。立即补水至溢流液位,同时把导入阀再关5%,30分钟后成分回到正常区间。此次事件让我意识到“负压点”不止导入阀一处,后续把炉顶水封、检修人孔、排焦溜槽、振动给料器软连接全部纳入“负压泄漏”巡检表,每周红外成像一次,全年累计发现泄漏点11处,全部在萌芽状态消除。
四、优化专题:从PID到APC的跨越
干熄焦系统强耦合、大滞后,传统PID回路经常“按下葫芦浮起瓢”。年初我牵头成立“PID—APC”攻关小组,先对21个关键回路进行阶跃测试,采集28万组数据,用MATLAB建立ARX模型,再导入Python做模型降阶,最终得到4×4MIMO模型。经过三个月离线仿真,把原PID参数改为模型预测控制(MPC)后,锅炉入口温度标准差下降32%,排焦温度下降9℃,产汽量提升3.2t/h。
实施过程并非一帆风顺。6月25日热负荷调试时,MPC出现“模型失配”,排焦温度反向飙升到205℃。紧急切换回PID后,我连夜重新做阶跃测试,发现是煤种挥发分下降3个百分点,导致模型增益整体偏移。于是引入“
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