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车间普通员工年度工作总结精选集

今年是我进入车间的第七个完整年头,岗位依旧是数控车床操作工,工段编号A3-2,负责三条柔性线里节拍最紧的M5系壳体。年初车间把“零废品、零停线、零等待”写进KPI,我第一次把目标拆成365张小便签,每天下班前用红笔划掉一行,划到12月31日,便签只剩一张,上面写的是“把经验留给明年”。

一、产量与节拍:把机床跑成“永动机”

M5壳体工艺节拍原定198秒,我记录了自己前三个月的每一轮循环:装夹38秒、对刀15秒、加工112秒、检测9秒、卸活24秒,合计198秒,一分不多。我盯着数据发呆,发现检测工位全靠人工塞规,于是把塞规磨成阶梯状,一次过两孔,9秒降到4秒;又把卸活路线改成“L”形,料车提前30厘米等料,24秒降到17秒。节拍被啃到185秒,线长把我叫到办公室,说“再降5秒,年底给你报公司级标兵”。我回家把机床当模型摆进厨房,用牙签模拟卡爪,发现装夹38秒里,卡盘吹气占6秒,气嘴角度不对,铁屑老回旋。第二天我把气嘴弯了15°,加装微型节气阀,吹气缩到3秒,装夹变成35秒,整条节拍锁定182秒。全年我一人产出37892件,比定额高出11.4%,换刀次数从每天4次降到2.1次,刀库空转时间减少37小时,相当于白捡一台机床。

二、质量与废品:让缺陷在显微镜里现形

去年废品率0.8%,今年目标0.35%。我把废品当“病人”,建了个“病历本”:1月3日,刀尖圆弧0.2错写成0.4,孔口倒角大0.5,报废6件;3月15日,切削液浓度3.2%,铝屑粘刀,粗糙度超差,报废11件……每页贴缺陷照片,红笔写“处方”。5月起,我给自己加活:每天抽检5件,用显微镜看孔壁,把刀纹拍成200倍照片,发现刀尖后刀面磨损0.15毫米时,粗糙度刚好踩红线,于是把换刀标准从0.2毫米提到0.12毫米,提前换刀,废品当月降到0.28%。7月高温,切削液发臭,PH值掉到8.1,我测了所有机床,发现集中供液系统滤网堵了60%,夜班没人愿意掏,我戴上一次性雨衣钻进去,清出两桶铝泥,臭水溅到嘴里,第二天嘴里长溃疡,但8月废品率历史最低0.19%。全年总废品率0.31%,比目标低0.04个百分点,我攒下的“病历本”被质量部借走当教材。

三、设备与维保:给机床写“养生日记”

我管的三台车床是2014年进口的,已经8岁,丝杠间隙、主轴温升、刀库凸轮都在“更年期”。厂里给每台设备配了“设备健康体检表”,我嫌太笼统,自己建了个Excel,把每天早中晚三次的温升、振动、电流、噪声全录进去,半年下来形成3万行数据。用条件格式刷颜色,发现主轴温升到42℃时,加工尺寸开始往上飘0.01毫米,于是我把冷却泵提前开5分钟,温升压在38℃以内,尺寸稳了。10月夜班,2号机床刀库偶尔报“定向错误”,维修工说“等停机再修”,我翻数据发现故障只在湿度大于75%时出现,于是拆下凸轮盒,发现里面凝露,用保温棉裹住气管,湿度降到65%,故障消失。全年我提交“设备养生日记”42篇,被设备科评为“金牌点检员”,奖励300元,我把钱换成零食分给整条线,大家点检更积极。

四、成本与降耗:把每一分钱掰成两半花

车间成本考核分三项:刀具、耗材、能源。我给自己定了“双5”目标:刀具单件成本降5%,耗材降5%。年初刀具费0.94元/件,我统计了断刀原因,发现60%是铁屑缠绕,于是把断屑槽磨成“3”字形,铁屑卷成“6”字,不再缠刀,断刀率从1.2%降到0.3%,刀具费降到0.87元/件。切削液我做了个“迷你撇油器”,用旧矿泉水瓶、磁铁、输液管组装,每小时撇油50毫升,一个月回收旧油20升,省下600元。能源方面,我把机床待机功耗从7.8千瓦降到4.5千瓦:主轴冷却泵原来常开,我加装温控开关,低于35℃自动停,一年省电2680度。年底财务给出数据,我工段刀具、耗材、能源三项合计节约4.76万元,分摊到我头上1.37万元,足够给孩子交一年钢琴班。

五、安全与5S:让危险在“红线”外刹车

我所在工段过去五年零事故,今年目标依旧是零。我把安全操作视频剪成15秒短视频,存在手机里,班前会放一遍,大家站着看,比念文件有效。5月新员工小赵没戴护目镜,铁屑溅到眼角,我拉他去医务室,回来给他画了一张“脸部地图”,标出眉骨、颧骨、鼻梁三个高点,让他选护目镜,小赵后来成了安全监督员。5S方面,我给自己工位画了“脚印”,工具车、料斗、卡盘扳手都有固定脚印,用完踩回去,30秒就能恢复标准。11月公司5S评比,A3-2工段从去年的第7名升到第2名,奖励一面流动红旗,我把红旗挂在刀具柜上,每天擦一遍,比擦自家窗户还勤。

六、培训与传承:把“手艺”拆成二维码

今年车间推行“技能矩阵”,我申报了数控车高级工,晚上刷题到12点,理论考了92分,实操用182秒节拍加工M5壳体,一次合

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