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2026年输煤班长技师技术总结

2026年,作为输煤系统班长技师,我始终立足“安全稳定供煤、高效节能运行、技术革新赋能”核心职责,牵头负责输煤系统日常运维、设备技术改造、班组技术管理及安全风险防控等工作。全年依托丰富的实操经验与技术积累,有效解决输煤系统多项技术难题,推动系统运行效率与安全保障能力显著提升,圆满完成全年输煤保供任务。现将本年度技术工作情况总结如下:

一、年度工作核心职责与目标

本年度核心工作职责聚焦四大板块:一是统筹输煤系统日常运行组织,保障燃煤稳定输送至锅炉原煤仓,满足机组发电用煤需求;二是主导输煤设备技术改造与优化,提升设备运行可靠性与节能水平;三是负责班组技术培训与传承,提升团队整体实操与故障处置能力;四是构建输煤系统安全技术防控体系,防范设备故障与安全事故发生。围绕职责确立核心目标:输煤系统全年稳定运行率≥99.5%,设备故障停机时间同比减少30%,完成2项关键技术改造项目,班组人员技术考核通过率100%,实现全年安全生产零事故。

二、核心技术工作推进与成果成效

(一)输煤系统运维优化,保障稳定高效供煤

全年牵头制定输煤系统精细化运维方案,建立“日常巡检-定期保养-状态监测-精准维修”闭环管理机制。针对输煤皮带、滚筒、托辊、破碎机等核心设备,细化巡检流程与判断标准,累计完成日常巡检360余次,精准识别并处置设备隐患58处,隐患整改率达100%。其中,通过听声辨位、温度检测等实操经验,提前发现2号输煤皮带接头老化、3号滚筒轴承磨损等重大隐患12处,及时组织抢修,避免了系统停机事故。

同时,优化设备运行参数与操作流程。根据燃煤热值、湿度等特性,动态调整皮带运行速度与给煤量,避免出现皮带打滑、堵煤等问题;规范破碎机、除铁器等辅助设备的联动操作时序,提升系统协同运行效率。本年度,输煤系统稳定运行率达99.8%,较去年同期提升0.6个百分点;设备故障停机时间累计仅8.5小时,同比减少35%,圆满保障了机组全年发电用煤稳定供应。

(二)关键技术改造攻坚,提升系统效能与节能水平

针对输煤系统运行中的技术痛点,牵头开展两项关键技术改造项目,成效显著。一是完成输煤皮带跑偏治理技术改造。传统输煤皮带易因受力不均、托辊磨损等出现跑偏问题,不仅影响供煤效率,还易导致皮带磨损断裂。通过调研分析,采用“可调式防跑偏托辊+皮带张力自动调节装置”组合方案,在皮带两侧加装120组可调托辊,在机头机尾增设张力传感器与自动调节机构,实时监测并校正皮带运行轨迹。改造后,皮带跑偏率下降90%,皮带磨损量减少40%,每年节约皮带更换成本约12万元。

二是实施输煤系统除尘降噪与节能改造。原有输煤系统粉尘污染严重、设备能耗较高,通过引入脉冲袋式除尘器替代传统旋风除尘器,在皮带转载点、破碎机出口等关键扬尘点新增15台高效除尘器,粉尘浓度从原来的12mg/m3降至3mg/m3以下,改善了作业环境;将传统异步电机更换为高效节能电机8台,配套安装变频调速装置,根据供煤负荷动态调整电机转速,输煤系统单位能耗同比下降18%,全年节约电费约25万元。

(三)技术难题精准破解,强化系统保障能力

全年聚焦输煤系统复杂技术难题,凭借专业技术能力牵头破解多项瓶颈问题。一是解决破碎机堵煤卡料难题。针对原煤湿度大、粘性高时易出现的破碎机堵煤问题,优化破碎机齿板间隙调节机制,设计加装“防堵预警传感器+自动反转清堵装置”,当检测到堵煤时,系统自动触发反转清堵,同时发出预警信号。改造后,破碎机堵煤次数从每月平均6次降至1次以下,清堵时间从原来的40分钟缩短至10分钟以内。

二是攻克输煤系统冬季冻煤难题。冬季低温环境下,原煤易冻结结块,导致给煤机卡料、皮带输送不畅。通过在给煤漏斗加装电伴热装置,在皮带廊道增设热风循环系统,同时优化燃煤预处理流程,提前对冻煤进行破碎解冻。措施实施后,彻底解决冬季冻煤输送难题,保障了严寒天气下输煤系统稳定运行。此外,牵头编写《输煤系统常见故障应急处置手册》,梳理20类典型故障的处置流程与技术要点,为快速解决设备问题提供了技术支撑。

(四)班组技术传承与管理,提升团队整体水平

作为班长技师,注重班组技术人才培养与传承,构建“传帮带+实操演练+技术研讨”的培养模式。全年开展内部技术培训24场,覆盖班组全员,培训内容涵盖设备结构原理、实操规范、故障诊断与处置技巧等;推行“一对一”导师制,带领5名年轻员工参与设备检修与技术改造,帮助其快速掌握核心操作技能,其中3名员工已能独立承担设备运维工作。

同时,完善班组技术管理体系,建立设备技术档案与检修记录数字化台账,详细记录设备运行参数、检修内容、故障原因及处置方案,累计归档技术资料200余份,为系统运维与技术优化提供了详实数据支撑。组织班组开展技术研讨12次,围绕输煤系统优化、故障预防等议题征集合理化建议18条,其

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