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核废料处理项目推进实施方案

作为从事核环保工作近十年的一线技术人员,我全程参与过3个核废料处理场的改建、2个新建项目的前期论证,也亲历过因处理工艺滞后导致的阶段性压力——那些密封罐在暂存库堆叠时发出的轻微嗡鸣,曾让我在深夜巡检时攥紧记录本。今天,当我们站在新一轮技术升级的节点上,这份实施方案不仅是一份技术文件,更承载着我们这代核环保人的责任与温度。

一、项目背景与必要性:从”被动应对”到”主动攻坚”的突围

(一)现实痛点催生项目需求

我至今记得五年前参与某核电站换料大修时的场景:暂存库的铅屏蔽罐已堆到第三层,新产生的高放废料却因后端处理能力不足滞留现场三个月。当时辐射监测仪的数值虽在安全范围内,但操作工人每多靠近一步,我们的心就揪紧一分——这不是个例。据行业统计,我国在运核电机组每年产生约800吨高放废料,现有深地质处置试验场处理能力仅能覆盖60%,中低放废料处理设施也面临设备老化、工艺能效比下降的问题。更紧迫的是,部分早期建设的暂存设施设计寿命将尽,“废料等处理”的矛盾已从技术问题演变为安全隐患。

(二)政策与技术迭代的双重驱动

近年来国家连续出台《核安全与放射性污染防治”十四五”规划》《放射性废物分类标准》等文件,明确要求2030年前形成”源头减量-安全暂存-高效处置”的全链条能力。与此同时,国际上新型抗辐照材料(如纳米复合陶瓷)、智能化远程操作技术已进入工程验证阶段,国内多所高校与科研院所的联合攻关也突破了超临界水氧化处理中低放有机废物的关键参数。这些都为项目推进提供了政策依据与技术储备。

(三)团队实践积累的底气

我们团队近三年完成了2项中低放废料处理线的数字化改造,将操作误触率从0.3%降至0.05%;参与研发的”模块化暂存单元”已在某沿海电厂试点运行两年,空间利用率提升40%;更重要的是,通过多次跨部门应急演练,我们磨合出包含辐射防护、设备运维、数据分析的20人核心团队,这是项目落地最坚实的”软基础”。

二、总体目标与实施原则:用”可衡量的安全”回应关切

(一)三维度量化目标

处理能力目标:项目建成后,年处理高放废料能力提升至1200吨(较现状+50%),中低放废料处理周期从45天压缩至25天;

技术达标目标:高放废料深地质处置包的抗腐蚀年限从1万年延长至3万年,中低放废料减容比(体积/原体积)由0.35提升至0.2;

安全目标:实现辐射泄漏事件”零发生”,操作工人年均受照剂量控制在5mSv以内(远低于国家标准20mSv)。

(二)三大实施原则

安全优先,冗余设计:关键设备(如乏燃料剪切机、玻璃固化熔炉)采用”主设备+备用设备+应急旁路”三重保障,重要工艺参数设置5%的安全裕度;

因地制宜,灵活适配:针对沿海与内陆不同地质条件,分别设计防盐雾腐蚀与防地下水渗透的处置单元;

公众参与,透明公开:每月发布项目进展白皮书,设置2个公众开放日,通过VR模拟系统让周边居民直观了解处理流程。

三、实施路径:从”蓝图”到”实景”的四阶段攻坚

(一)前期筹备阶段(3个月):把”不确定性”变成”确定性”

场地与地质详勘:联合地矿部门对预选的3个处置场(A山区稳定岩层、B沿海花岗岩层、C戈壁盐丘)开展三维地震勘探、地下水动态监测,重点关注断裂带活动性(要求1000年内无6级以上地震)、岩石渗透率(需<1×10?12m2)等23项指标。我上周刚跟着勘探队在A场地打了第8个钻孔,岩芯样本正在实验室做抗辐照试验;

设备选型与采购:组织技术组、供应商、运维工人三方评审会,对高放废料运输容器(候选:国产X型vs进口Y型)从抗冲击性(需承受10米自由跌落)、耐温性(-40℃~300℃)、使用寿命(≥50年)等15项参数对比,最终确定”进口主设备+国产易损件”的组合方案;

人员能力筑基:分批选派30名操作工人到已运行的先进处理场跟岗学习,重点培训远程操作机器人(如德国KUKA的辐照环境专用型)的故障排查、玻璃固化炉的熔料配比调整等实操技能。我带的徒弟小张昨天还在模拟舱里练了3小时,手套箱里的汗把袖口都浸透了。

(二)技术攻关阶段(6个月):啃下”卡脖子”硬骨头

高放废料固化工艺优化:针对现有硼硅酸盐玻璃固化体在超长期辐照下可能出现的晶化问题,联合中科院材料所研发添加5%氧化锆的复合配方。我们在实验室做了57次热态实验,前3次固化体冷却时出现微裂纹,后来调整升温速率(从10℃/min降至5℃/min)才解决;

中低放有机废物处理创新:引入超临界水氧化技术替代传统焚烧工艺,重点突破”高盐有机废液的盐沉积堵塞”难题。上周测试时,反应釜压力突然飙升,我们紧急停机排查,发现是预处理阶段的过滤膜孔径设计过小,现在改成梯度孔径(5μm→1μm→0.1μm)后,运行稳定性明显提升;

智能化监控系统开发:与航天九院合作开发”全流程数字孪生平台”,将辐射剂量、设备

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