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核能工程师工作总结模板

在过去一年中,本人在能源科技部门核电项目组担任高级反应堆设计工程师。工作重点集中于第三代压水反应堆安全系统的优化与新型燃料循环方案的前期论证。日常工作紧密围绕反应堆热工水力计算、安全壳结构完整性分析以及放射性废物处理工艺改进展开。期间深度参与了“华龙一号”海外项目的设计适应性调整,并主导了高温气冷堆乏燃料后处理技术的可行性研究。

日常设计任务依托ANSYSFLUENT与RELAP5系统分析软件完成反应堆冷却剂瞬态模拟,运用MonteCarloN粒子输运程序进行中子通量密度分布计算。针对滨海厂址特有的腐蚀环境,组织材料小组开展Zr-4合金包壳涂层加速寿命试验,通过扫描电子显微镜与X射线衍射仪获取了涂层在高温高压含硼水中的相变数据。每季度向项目评审委员会提交热工安全边际评估报告,采用概率安全分析方法对全厂断电事故序列进行定量化风险评估,将堆芯损伤频率成功控制在每堆年1E-6以下的技术目标内。

在燃料管理领域,与清华大学核研院合作开发了基于神经网络算法的燃料装载优化程序。该程序通过训练十万组历史换料方案数据,实现了18个月换料周期下径向功率峰因子的自主优化,使首循环铀-235富集度降低0.3个百分点。秋季前往山东石岛湾核电站进行数字化仪控系统调试,在现场主导完成安全级DCS机柜的电磁兼容性测试,解决主给水泵控制模块在浪涌电压下的误触发问题。

放射性废物处置方面,设计了三重嵌套结构的废树脂固化体性能实验。将阴离子交换树脂与硼硅酸盐玻璃基材按不同配比混合,在热室中制备出直径10厘米的圆柱体试样。经中国辐射防护研究院检测,最佳配比样品在90天浸出试验中铯-137的归一化浸出率低于1E-5克每平方厘米每天,满足地质处置库接收标准。该数据已收录于国际原子能机构技术文件库。

设备老化管理工作中,组织编制了蒸汽发生器传热管涡流检测标准化流程。引入多频涡流检测技术结合远场涡流校验,对海南昌江核电厂2号机组5688根因科镍-690合金传热管进行全数检测,准确定位出17处微幅体积型缺陷。通过有限元分析软件ABAQUS建立传热管胀管区应力腐蚀裂纹扩展模型,预测结果表明现有缺陷在下一个运行周期内不会达到临界尺寸。

参与国际原子能机构组织的核电站延寿技术研讨会期间,系统整理了秦山二期压力容器辐照脆化监测数据。采用Charpy-V型缺口冲击试验机对监督试样进行测试,结合Master曲线方法推算出压力壳体材料在设计寿期末的参考无延性转变温度仍低于运行限制值28摄氏度。据此编写的延寿论证技术章节已通过国家核安全局专家委员会初审。

新型反应堆研发方面,负责熔盐堆主回路腐蚀控制课题。在实验室规模的不锈钢回路中搭建氟化盐高温循环装置,持续监测316H合金试样在700摄氏度熔融氟盐中的腐蚀速率。通过电感耦合等离子体质谱仪分析发现,添加0.3%铌元素可使合金表面形成致密铬氧化物层,经2000小时连续运行后金属失重减少至原始配方的四分之一。该发现为第四代反应堆结构材料选择提供了关键数据支持。

核应急准备领域,改进了厂区辐射监测网络布局算法。利用计算流体力学模拟放射性烟羽在复杂地形中的扩散路径,在厂区5公里半径内新增12个自动监测站,实现气载放射性物质扩散方向的实时追踪。研发的移动式取样机器人可在事故工况下进入强辐射区域采集气溶胶样本,其搭载的高纯锗探测器能在一小时内完成核素种类识别与活度浓度分析。

专业团队建设方面,指导三名新入职工程师完成反应堆物理基础培训。编制了包含中子扩散理论、反应性温度系数计算、控制棒价值测量等十二个模块的实训课程,采用AP1000机组实际运行数据作为教学案例。其中两位学员在年底执照考试中取得理论成绩前三名,现已具备独立进行堆芯装载方案设计的能力。

技术标准化工作中,主持修订了《核电站严重事故管理指南》中关于安全壳过滤排放系统的章节。对比分析了法国AREVA过滤器与德国SIEMENS活性炭吸附器的性能差异,结合福岛事故经验反馈,建议在排放管路增设放射性碘滞留效率在线监测装置。该修订条款已纳入能源行业标准送审稿,预计明年第二季度发布实施。

质量控制环节创新了焊接工艺评定管理方法。建立焊材数据库记录每批焊丝的热处理曲线,采用机器视觉系统自动识别焊缝X光底片中的缺陷类型,通过大数据分析发现焊工夜间作业的未熔合缺陷发生率比日间高0.7个百分点。据此调整了关键路径上的焊接作业排班方案,使蒸汽管道安装的一次合格率提升至99.2%。

在设备采购技术规范编制中,针对主泵机械密封件提出动态测试要求。供应商须在模拟实际工况的试验台上进行3000次热瞬态循环测试,密封泄漏率不得高于1毫升每分钟。此项要求促使三家国际供应商改进密封环材料配方,最终中标企业的改进型碳化硅密封环在耐久性测试中表现优异,预计可使主泵大修周期延长8000运行小时。

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