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关于尾项清单问题整改销项验收会议纪要

2023年11月20日,XX项目尾项清单问题整改销项验收会议在XX会议室召开。会议由项目总负责人李XX主持,建设单位、总承包单位、各分包单位(工艺、设备、电气、仪表、安全环保专业)负责人及验收组成员(含设计、监理、第三方检测机构代表)共计28人参加。会议围绕2023年9月15日下发的《XX项目尾项清单(第三版)》(共列示问题127项)整改完成情况展开,通过听取汇报、核查资料、现场抽验、分组讨论等方式,对已整改项进行销项确认,对未完成项明确责任与计划。现将会议主要内容记录如下:

一、整改总体进展通报

总承包单位项目经理王XX首先汇报整改总体情况:截至11月18日,127项尾项中,109项完成整改(完成率85.8%),18项未完成(其中5项因设计变更延迟,7项因材料到货滞后,6项因施工交叉影响)。已完成项中,工艺专业41项(完成38项)、设备专业32项(完成29项)、电气专业25项(完成23项)、仪表专业19项(完成17项)、安全环保专业10项(完成10项)。未完成项主要集中在设备专业(4项)、工艺专业(6项)、电气专业(5项)、仪表专业(3项)。

二、已整改项验收情况

验收组依据《XX项目尾项整改验收标准》(含设计文件、施工规范、合同条款、功能性测试要求),对109项已整改项采取“资料核查+现场抽验”方式复核,重点关注以下内容:

(一)工艺专业

已完成整改的38项中,重点抽验15项,覆盖管廊管线支吊架调整、设备密封点泄漏处理、工艺管道标识完善等内容。

-管廊B段8根管线支吊架偏移问题(原偏差15-20mm):施工单位按设计要求调整支架位置,经测量偏差均≤5mm(符合GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》),现场核查支架焊接质量合格,力矩扳手复紧记录齐全,同意销项。

-2反应釜密封点泄漏(原5处漏点):施工单位更换氟橡胶垫片并重新组对,经氮气保压测试(0.8MPa/24h压降≤0.02MPa),符合SH/T3546-2019《石油化工静设备安装工程施工质量验收标准》,泄漏检测报告(第三方)显示无泄漏点,同意销项。

-工艺管道色环标识缺失(原12处):按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)补涂,色环宽度、颜色(水-艳绿色,蒸汽-大红色)、介质流向箭头标注符合要求,现场核对设计图纸无遗漏,同意销项。

(二)设备专业

已完成整改的29项中,抽验10项,涉及机泵对中调整、容器内部防腐补涂、设备基础二次灌浆等。

-3台离心式压缩机对中偏差(原0.10-0.15mm):施工单位使用激光对中仪重新调整,最终偏差≤0.05mm(符合SH/T3537-2019《石油化工泵组施工及验收规范》),对中记录经监理签字确认,现场盘车无卡阻,同意销项。

-5常压罐内壁防腐层破损(面积约0.8㎡):施工单位按设计要求(环氧玻璃鳞片涂料,厚度≥800μm)进行打磨、底涂、面涂,测厚仪检测厚度820-850μm,电火花检漏无漏点,隐蔽工程影像资料(含预处理、涂覆过程)完整,同意销项。

-空冷器管束支架二次灌浆不密实(原3处蜂窝麻面):凿除缺陷部位至密实混凝土,采用无收缩灌浆料重新浇筑,养护7天后取芯检测(抗压强度45MPa,≥设计值35MPa),表面无裂缝,同意销项。

(三)电气专业

已完成整改的23项中,抽验8项,包括电缆桥架接地、防爆灯具安装、配电室防火封堵等。

-管廊电缆桥架跨接接地遗漏(原12处):施工单位补加40×4镀锌扁钢跨接线,接地电阻测试值≤4Ω(符合GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》),跨接螺栓力矩(12N·m)符合要求,接地标识(黄绿地线)清晰,同意销项。

-装置区防爆灯具密封不严(原7套):更换防爆密封胶圈,现场进行IP65防水测试(喷水30分钟无进水),防爆认证标识(ExdIIBT4Gb)与设计一致,灯具固定螺栓力矩(8N·m)达标,同意销项。

-10kV配电室电缆孔洞防火封堵不严(原5处):使用防火包+防火泥组合封堵,厚度≥250mm,耐火极限测试(1小时无贯穿)合格,防火涂料(厚度1.5mm)涂刷均匀,消防验收记录齐全,同意销项。

(四)仪表专业

已完成整改的17项中,抽验6项,涵盖仪表取源部件安装、信号回路调试、仪表盘柜接地等。

-温度仪表取源部件与工艺管道焊缝间距不足(原4处,间距10-15mm):施工单位割除原取源部件,重新在距焊缝≥50mm(管道外径≤50mm时≥30mm)位置焊接,射线检测(Ⅱ级合格)报告显示无缺陷,同意销项。

-压力变送器信号漂移(原3台):经厂家调试,零

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