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2025年增材制造技术员工作总结

2025年是增材制造技术在工业领域深化应用的关键一年。作为一名从业五年的增材制造技术员,我始终围绕“精准执行、工艺优化、问题攻坚、协同创新”四条主线开展工作,全年参与完成32个重点项目的增材制造任务,主导解决17项生产瓶颈问题,推动所在团队金属3D打印良品率从年初的82%提升至95%,单台设备日均有效工时延长2.3小时,材料利用率提高18%。以下从具体工作实践、技术突破与经验沉淀三个维度展开总结。

一、生产任务执行:从“按图施工”到“主动优化”的角色升级

年初部门承接某航空航天客户的复杂结构件打印订单,该零件采用Ti6Al4V材料,包含薄壁(0.8mm)、内流道(Φ1.5mm)及多孔支撑结构,设计文件直接导入设备后首次打印即出现多处开裂。以往类似问题多依赖设计方调整结构,但考虑到客户交期紧张(要求45天交付20件),我主动牵头分析:通过CT扫描发现开裂集中在薄壁与厚壁过渡区域,结合打印过程监控数据(激光功率190W、扫描速度1200mm/s、层厚30μm),推测为热应力累积导致。

随即组织工艺组进行参数验证:将过渡区域的扫描策略从“棋盘式”改为“螺旋式”,降低局部热输入;同时调整支撑结构,在薄壁底部增加0.5mm高度的“缓冲层”支撑,减少冷却收缩时的拉扯力。经过3次迭代测试,第4版工艺方案成功将首件良品率提升至85%。后续通过优化粉末预热温度(从80℃升至100℃),进一步稳定了热场分布,最终20件产品一次性交付,客户检测报告显示尺寸偏差均控制在±0.05mm内,较传统工艺提升30%精度。

全年共承担12类材料(涵盖钛合金、铝合金、不锈钢、高温合金及部分非金属)的打印任务,针对不同材料特性建立“工艺参数速查表”。例如,在316L不锈钢打印中,发现当层厚从50μm减至40μm时,表面粗糙度(Ra)从6.5μm降至4.2μm,但打印时间增加25%。通过权衡客户对表面质量的实际需求(非配合面Ra≤6μm即可),制定“基础层厚50μm+关键区域40μm局部扫描”的复合工艺,在保证质量的同时缩短整体工时18%。此类动态调整策略使全年生产计划达成率保持在98%以上,紧急订单响应时间(从接收到首件交付)从72小时压缩至48小时。

二、技术攻坚:聚焦“卡脖子”问题的专项突破

上半年部门引进的SLM280设备在打印GH4169高温合金时,连续出现熔池不稳定现象,导致零件内部气孔率超标(最高达0.8%,远超客户要求的0.3%)。传统排查方法多关注激光参数,但通过同步分析粉末状态(粒度分布D10=15μm、D50=35μm、D90=55μm,符合ASTMF3049标准)、设备舱内氧含量(稳定在50ppm以下)及刮刀运动精度(重复定位误差±0.01mm),均未发现异常。

转而调取设备日志,发现当打印至第200层时,激光器功率出现0.5%的瞬时波动(从370W降至368W),虽在设备标称精度范围内(±1%),但GH4169对热输入极其敏感,微小波动即可能导致熔池凝固不充分。与设备厂商工程师联合排查,确认是激光器水冷系统流量传感器校准偏差所致——实际冷却水流量比显示值低12%,导致激光器散热效率下降,功率稳定性受影响。通过重新校准传感器并调整水冷系统压力(从0.4MPa提升至0.5MPa),问题彻底解决,后续打印的GH4169零件气孔率稳定在0.15%-0.2%之间。

针对增材制造常见的“支撑去除难”问题,主导开发“梯度支撑”工艺。传统支撑为实体结构,去除时需人工打磨或线切割,耗时占后处理总工时的40%。通过分析零件受力方向,将支撑分为“强连接区”(与零件接触的前3层,密度80%)、“过渡区”(中间层,密度50%)和“基底区”(与成型平台接触层,密度30%),使支撑整体强度满足打印需求的同时,去除时可通过敲击直接断裂分离。在某液压阀块打印中应用该工艺,支撑去除时间从4小时/件缩短至1小时/件,且零件表面无损伤,后处理成本降低65%。该工艺已申请实用新型专利(受理号:202521XXXXXX),并在部门内推广,全年累计节省后处理工时230小时。

三、协同与创新:从“技术执行”到“系统赋能”的能力拓展

作为车间技术骨干,全年参与跨部门协作项目7项,重点在“设计-制造-检测”一体化流程优化中发挥关键作用。例如,与设计部门合作开发某无人机发动机叶片的增材制造专用设计规范:针对传统设计中“最小壁厚1.5mm”的限制,通过实验验证当采用“变向扫描+分层支撑”工艺时,0.6mm壁厚仍可稳定成型;同时提出“内冷通道交叉角度不超过45°”的设计建议(原设计为60°,易导致打印时熔池塌陷),将叶片冷却效率提升12%,重量减轻8%。该规范已纳入公司增材制造设计手册,后续类似零件开发周期缩短30%。

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