某厂600MW机组通流改造后汽流激振治理案例分析.pdfVIP

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  • 2026-01-22 发布于江西
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某厂600MW机组通流改造后汽流激振治理案例分析.pdf

电力装备

ElectricEquipment

某厂600MW机组通流改造后汽流激振

治理案例分析

陈博强

(广东红海湾发电有限公司)

摘要:某厂600MW机组通流改造后调试过程中,在高负荷阶段出现因激振力大导致高压转子失稳,#1、

#2轴振动激增的情况,限制了机组出力。通过对故障特征的详细分析,结合TDM参数,确定了故障性质,

通过振动分析确定了调整阀序方案,调整了汽轮机喷嘴的进汽量分配,抑制高负荷时的激振力,使振动现

象得到了明显缓解,#1、#2轴承正常运行时振动均在45μm左右,效果明显。

关键词:通流改造;汽流激振;阀序优化

厂600MW超临界汽轮机型号为N600-Y轴方向最大振幅分别为75μm、111μm,#2轴承

XY

某24.2/566/566。受早期设计和制造水平所限,轴、轴方向最大振幅达82μm、161μm,其余轴

热耗率难以达标。为提升性能、降低能耗,承振动参数未见明显异常。随后退出AGC控制模式,

该机组进行了通流改造,改造后型号变更为N630-手动将机组负荷下调至560MW,检查#1、#2轴承

24.2/566/566。本次改造,是国内600MW超临界机振动均下降至50μm以下。

组第一次采用三缸全改方案+喷嘴配汽方案实施的19时35分机组负荷再次提升至600MW,汽轮机轴

通流、增容改造,该项目对高中压外缸进行升级更换,系振动参数再次出现显著爬升并报警。#1轴承X轴、Y

对高、中、低压通流进行整体改造。改后高压I+11X

轴方向最大振幅分别为58μm、92μm,#2轴承轴、

级(改前I+7),中压7级(改前6级),低压2×2×7级。Y轴方向最大振幅达71μm、118μm,其余轴承的振动

值得注意的是,机组扩容导致高压段蒸汽流量显著增参数未呈现显著波动。操作人员将负荷回调至550MW

加,进而使高压转子承受的流体动力载荷增大,由此后,#1、#2轴承的轴振幅度均回落至50μm以内。

引发的汽流激振风险成为亟待解决的问题。

1 振动概况

在通流系统改造后的机组试运行阶段,当设备

处于75%额定负荷以下工况时,各轴承振动参数始

终处于稳定区间。7月8日16时12分,在自动发电控

制(AGC)系统投入后,机组提升负荷至600MW,

此时汽轮机综合阀门开度指令91.2%,其中高压调节

阀CV2、CV3处于全开状态,CV1开度54%,CV4

保持关闭状态。在此工况下,汽轮机轴系振动首次

出现异常波动并触发报警,如图1所示。#1轴承X轴、

收稿日期:2025-03-29。图1 高负荷振动情况

2025.7上EPEM281

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2 原因分析增大,而相邻轴承的负荷则相应降低,这进一步削

弱了相邻轴承的稳定性。在蒸汽激振力的作用下,

为寻找振动异常升高的原因和判断故障类型,

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