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- 2026-02-04 发布于四川
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分部(分项)工程及工种安全技术交底记录表
一、工程概况
1.工程名称:××市轨道交通×号线×标段车站主体结构工程
2.交底部位:地下三层岛式车站主体结构(负三层侧墙、中板、顶板)
3.交底工种:钢筋工、模板工、混凝土工、防水工、电焊工、起重信号司索工、电工、普工
4.交底时间:2024年×月×日14:00—17:30
5.交底地点:项目部B区会议室及负三层作业面
6.交底人:项目总工×××、安全总监×××、专业监理工程师×××
7.接受交底人:上述工种班组长及全体作业人员共126人(实名制签到、影像留存)
二、作业环境及风险再识别
1.环境描述
1.1基坑深度24.6m,地下连续墙+四道混凝土支撑,目前第四道支撑已拆除80%,处于回筑阶段。
1.2负三层作业面相对标高-19.850m,通风采用压入式通风,风管口距作业面不大于15m,实测风速0.58m/s,满足≥0.5m/s要求。
1.3临时用电由2#分配箱引出,电缆沿侧墙挂设,高度≥2.5m,绝缘检测0.5MΩ,符合规范。
2.风险再识别结果(作业前JSA小组现场复测)
2.1高处坠落:顶板模板安装高度5.4m,边缘无固定防护栏杆长度38m。
2.2物体打击:支撑拆除后,部分冠梁悬挑钢筋外露长度1.2m,存在反弹风险。
2.3坍塌:负三层中板施工荷载3.5kN/m2,临时堆载钢筋总量42t,局部超出设计允许值22%。
2.4触电:夜间加班使用220VLED灯带,部分接头未二次绝缘。
2.5中毒窒息:负三层西南角积水井CO浓度24ppm,虽低于报警值,但较上周上升8ppm。
2.6火灾:防水卷材热熔作业面与氧气乙炔瓶距离实测7.8m,不满足≥10m要求。
2.7机械伤害:汽车吊钩防脱装置弹簧失效2处,钢丝绳断丝总数11根,超标。
2.8交通伤害:东侧材料坡道坡度18%,超过设计15%,且未设置中间防撞墩。
三、控制措施及技术参数
1.高处坠落
1.1顶板边缘设置1.2m高定型化防护栏杆,立柱间距≤2m,横杆两道,踢脚板180mm,栏杆与结构采用M12膨胀螺栓连接,扭矩≥45N·m。
1.2作业人员佩戴双挂点安全带,系挂点采用Φ20圆钢环,焊缝高度6mm,三级焊缝探伤抽检10%。
1.3模板安装采用移动式操作平台,平台四周设1.5m高防护网,网目≤10mm,验收挂牌使用,限载标识800kg。
2.物体打击
2.1冠梁悬挑钢筋立即割除,切割时下方设3m×3m防坠棚,棚顶双层18mm胶合板+5mm钢板。
2.2工具设置防坠绳,扳手、锤子等系挂绳直径≥4mm,破断力≥2kN。
2.3垂直交叉作业时段错开,白班钢筋绑扎,夜班模板吊装,中间设硬质隔离棚,棚顶设0.8m高翻板。
3.坍塌
3.1中板堆载限值2.8kN/m2,钢筋分四区堆放,单堆≤1.5t,垫木采用100mm×100mm方木,间距1.2m。
3.2建立堆载监测台账,每班测量沉降点12处,沉降速率≥2mm/h立即疏散。
3.3混凝土浇筑顺序由中部向两侧对称推进,单次浇筑厚度≤0.5m,间隔≥2h。
4.触电
4.1220V灯带接头采用IP65防爆接线盒,盒内压接端子,外包自融性绝缘胶带三层。
4.2分配箱增设30mA×0.1s漏电保护器,每周一次试验按钮测试,记录存档。
4.3电缆穿越脚手架部位设PVC套管,套管两端向下弯曲,防止水流入。
5.中毒窒息
5.1积水井CO浓度每2h检测一次,≥30ppm强制通风,≥50ppm撤离。
5.2增设一台37kW射流风机,风管直径800mm,出风口距作业面≤10m。
5.3作业人员佩戴CO过滤式半面罩,滤盒型号A2B2E2K2-P3,每班更换。
6.火灾
6.1热熔作业点与气瓶距离≥10m,否则设置1.2m高防火布隔离,防火布耐火时间≥30min。
6.2作业面配6具5kgABC干粉灭火器,间距≤15m,配2具35kg推车式灭火器备用。
6.3气瓶加装回火防止器,乙炔瓶直立固定,防倾倒链双道,压力表年检标识齐全。
7.机械伤害
7.1汽车吊钩防脱装置弹簧立即更换,钢丝绳断丝截除重新编插,编插长度≥25倍绳径。
7.2吊装区域设硬隔离,围栏高度1.8m,上部加300mm踢脚板,夜间设36V警示灯。
7.3起重信号采用对讲机+手势双确认,司机室贴“十不吊”警示牌,尺寸600mm×800mm。
8.交通伤害
8.1坡道坡度调整至14%,采用200mm厚C20混凝土重新找坡,表面刻槽防滑,槽深5mm×间距30mm。
8.2坡道中段增设两道400mm×400mm防撞墩
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