TTEP13-0811SG DOA不良分析及制程改善报告.pptxVIP

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TTEP13-0811SG DOA不良分析及制程改善报告.pptx

TTEP13-0811SG(LB1300M000)

DOA不良分析报告

报告:王军华审核: 周兴峰

日期:2021/11/30

1.背景描述

客户市场反馈TTEP13-0811SG1PCSDOA不良,需要分析,样品周期2106。

2.不良分析

2.1取回样品确认电气特性,DCR(1-2)9.231mΩ NG,OCL(1-2)0.249uHNG,DCR(9,10-7,8)11.675mΩOK,初级对次级耐压OK,可判定该产品初级(1-2)内部出现短路,。

DCR初级

Pin1-2

DCR次级

Pin9,10-7,8

耐压初级

对次级

2.不良分析

2.2进一步分析判定PIN1-2挂线的交叉部位出现短路,用工具拨开PIN1-2交叉部位,

再测试产品电性,发现DCR(1-2)45.719mΩ OK,OCL(1-2)39.827uHOK,相关电性参数回归正常。

客退品交叉点短路

拨开交叉点

拨开后电性恢复正常

2.不良分析

2.3对比客退NG样品与OK样品,可见NG样品的起尾线交叉处的漆膜有被高温熔损的迹象(参考下图红框),且其焊锡的深度也较OK样品深(参考两黄色虚线)。

OK样品

NG样品

2.不良分析

2.4排查制程工站,在浸锡站会有高温,如下:

浸锡→喷码→外观检查→测试→平面度检查→包装

焊锡相关制程有以下信息:1)我司所有制程在已全部导入自动焊锡作业,锡炉温度和焊锡时间能精准的管控;2)作业员在外观检查时发现有少量Pin粘异物不良,作业人员直接用手工焊锡进行返修作业。

Date

日期

型号

TestNum.

测试数量

PassNum.

合格数量

DefectNum.

不良数量

DefectRate

不良比率

Hi-pot

LX

T/R

LK

DCR

浸锡不良

胶带不良

尾线长

脚沾异物

印字不良

2月1日

TTEP13-0811SG

11807

11763

44

0.37%

0

10

0

4

5

8

12

1

4

0

2月2日

TTEP13-0811SG

10925

10893

32

0.29%

0

7

3

3

2

4

13

0

0

0

自动锡炉

当批次制程不良率报表

不良原因:作业员对外观检查站挑出的Pin粘异物产品集中手工焊锡,导致焊锡时间无法管控,使产品引线有轻微熔损,但产品起尾线交叉部位没有短路,后段测试时产品OK,引线熔损产品在经过贵司高温制程影响,加剧短路不良的激发。

3.原因小结

4.改善

4.1要求各组长/主管,在早会上进行宣导,所有的返工作业必须按返工流程以及返SOP作业,特别是禁止手工浸锡返修。

4.2针对电源变压器SMD类的产品,每周会抽取20PCS进行过IR炉验证,增加不良流出的有效识别。

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