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- 2026-02-08 发布于北京
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TTEP13-0811SG(LB1300M000)
DOA不良分析报告
报告:王军华审核: 周兴峰
日期:2021/11/30
1.背景描述
客户市场反馈TTEP13-0811SG1PCSDOA不良,需要分析,样品周期2106。
2.不良分析
2.1取回样品确认电气特性,DCR(1-2)9.231mΩ NG,OCL(1-2)0.249uHNG,DCR(9,10-7,8)11.675mΩOK,初级对次级耐压OK,可判定该产品初级(1-2)内部出现短路,。
DCR初级
Pin1-2
DCR次级
Pin9,10-7,8
耐压初级
对次级
2.不良分析
2.2进一步分析判定PIN1-2挂线的交叉部位出现短路,用工具拨开PIN1-2交叉部位,
再测试产品电性,发现DCR(1-2)45.719mΩ OK,OCL(1-2)39.827uHOK,相关电性参数回归正常。
客退品交叉点短路
拨开交叉点
拨开后电性恢复正常
2.不良分析
2.3对比客退NG样品与OK样品,可见NG样品的起尾线交叉处的漆膜有被高温熔损的迹象(参考下图红框),且其焊锡的深度也较OK样品深(参考两黄色虚线)。
OK样品
NG样品
2.不良分析
2.4排查制程工站,在浸锡站会有高温,如下:
浸锡→喷码→外观检查→测试→平面度检查→包装
焊锡相关制程有以下信息:1)我司所有制程在已全部导入自动焊锡作业,锡炉温度和焊锡时间能精准的管控;2)作业员在外观检查时发现有少量Pin粘异物不良,作业人员直接用手工焊锡进行返修作业。
Date
日期
型号
TestNum.
测试数量
PassNum.
合格数量
DefectNum.
不良数量
DefectRate
不良比率
Hi-pot
LX
T/R
LK
DCR
浸锡不良
胶带不良
尾线长
脚沾异物
印字不良
2月1日
TTEP13-0811SG
11807
11763
44
0.37%
0
10
0
4
5
8
12
1
4
0
2月2日
TTEP13-0811SG
10925
10893
32
0.29%
0
7
3
3
2
4
13
0
0
0
自动锡炉
当批次制程不良率报表
不良原因:作业员对外观检查站挑出的Pin粘异物产品集中手工焊锡,导致焊锡时间无法管控,使产品引线有轻微熔损,但产品起尾线交叉部位没有短路,后段测试时产品OK,引线熔损产品在经过贵司高温制程影响,加剧短路不良的激发。
3.原因小结
4.改善
4.1要求各组长/主管,在早会上进行宣导,所有的返工作业必须按返工流程以及返SOP作业,特别是禁止手工浸锡返修。
4.2针对电源变压器SMD类的产品,每周会抽取20PCS进行过IR炉验证,增加不良流出的有效识别。
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