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- 2026-02-08 发布于陕西
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安全经验分享
汽油加氢装置轻汽油硫
分析仪出口管线泄漏
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地点:汽油加氢岗位
•设备名称:轻汽油硫分析仪
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一、问题现象
2021年1月12日02:31汽油加氢装置轻汽油硫含
量分析仪AIC-0901分析小屋处气体检测仪GT-0105
报警,岗位及时到现场进行确认;02:50发现硫含量
分析仪返回线破裂泄漏轻汽油。内操立即汇报调度
及车间值班人员,汽油加氢装置进行降量处理,岗
位现场接胶带对漏点进行蒸汽掩护,同时利用毛毡
对管线进行封堵缩小泄漏汽油覆盖面;03:00车间联
系安检公司制作卡具,汽加降量至95t/h,关闭轻汽
油/采暖水换热E-108出口阀,对破裂管线进行局部隔
离;04:30破裂管线泄压完毕,安检公司现场堵漏施
工;06:20泄漏点堵漏结束,试压合格,装置提量至
100t/h,装置恢复正常生产。
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二、处理过程
1月12日02:31汽油加氢装置轻汽油硫
含量分析仪AIC-0901分析小屋处气体检测
仪GT-0105报警,现场进行确认;发现硫
含量分析仪返回线有裂纹泄漏轻汽油。
汽油加氢装置进行降量处理,现场接
胶带对漏点进行蒸汽掩护,同时利用毛毡
对管线进行封堵缩小泄漏汽油覆盖面。安
检公司制作卡具。
装置开始降温降量降压,配合消漏。
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二、处理过程
根据现场实际情况配合切除轻汽油外送局部管线,配合管线消漏,关闭轻
汽油外送调节阀FIC0902,关闭E-108出口阀门及副线阀门,对泄漏管线进行局
部隔离;打开FV-0902泄压线对泄漏管线进行泄压置换;
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二、处理过程
04:30,管线漏点无液相流出,管线内部压力至微正压,对管线内部充氮气
进行初步置换,降低管内油气含量,配合安检公司人员开始进行堵漏。
06:20,泄漏点堵漏结束,试压合格,投用轻汽油产品线,装置提量至
100t/h恢复生产。
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三、原因分析
汽油加氢装置轻汽油泄漏
轻汽油硫分析仪出口管线泄漏
检修工作中能量隔管线破裂管线超压
离不彻底导致泄漏
腐蚀破裂管线冻凝
盲肠死角存在积水管线无防冻措施
装置盲肠死角管理不到,未能落实大检修吹扫后后部分盲肠线存水导致管
线冻凝开裂,引发泄漏。
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四、预防措施
1、装置于2021年5月醚化装置停工检修的
契机对轻汽油至分析小屋管线进行改造,增加
进出口联通线及截止阀,入冬前保持分析小屋
进出口联通线过量,安排岗位每班进行检查工
作,防止出现冻凝情况。
2、由于此次泄漏事故发生的较为突然,同
时对冬季防冻防凝工作的落实不到位,各装置
入冬前应加强对装置内各介质管线的盲肠线进
行梳理,避免冻凝事故的发生。
3、通过此次事件,应从管理入手举一反三,
抓住问题点,对装置小接管、防冻措施、防冻
方案执行情况逐一进行跟踪落实。
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五、经验教训汲取
1、汽加防冻工作虽然参
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