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  • 2026-02-10 发布于江西
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316H钢电渣重熔过程氢含量控制措施及效果分析.pdf

998铸钢·铸铁Vol.73No.72024

316H钢电渣重熔过程氢含量控制措施

及效果分析

1,233331,2

李德军,葛春钰,李海强,马强,刘磊,赵亮

(1.海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室,辽宁鞍山114009;

2.鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山114009;3.鞍钢铸钢有限公司,辽宁鞍山114021)

摘要:为了降低电渣重熔过程中电渣锭的增氢量,以316H钢为研究对象,对自耗电极中的初

始氢含量、渣料成分、空气湿度的影响进行了分析,并在此基础上提出相应的改进措施。改

-6-6

××

进实施后增氢量由原有的平均2.210降至平均1.310以下,其电渣锭中氢含量平均降低了

-6

×,降低率达到了41%,有效控制了电渣锭的增氢量。

0.910

关键词:316H钢;电渣锭;增氢;控制措施

电渣重熔技术作为冶炼优质钢锭的一种手段,以其优良的冶金反应条件及特殊

的熔炼结晶方式有着其他生产工艺所不能替代的优越性。但在电渣重熔过程中,氢

含量对其产品性能的影响极为敏感,要求其电渣锭中氢含量越低越好[1]。氢由于原子

半径非常小很容易以原子状态进入到钢当中,达到一定条件后氢原子可以转变成氢

分子或氢化物破坏了钢基体的连续性,给钢的各种性能造成损伤。根据损伤的形式

不同,通常可将氢致损伤分为氢脆、氢腐蚀、氢化物、白点、发纹、氢鼓泡等几种

形式[2]。M.Nishiwaki[3]在对ASTMA387电渣钢研究时指出,当电渣锭中氢含量大于

-6

×时,电渣锭就容易出现白点微观裂纹缺陷。对于氢的析出行为及对钢的组织

1.010

性能、力学性能影响也进行了详细研究[4-8]。为了分析电渣重熔过程中氢的来源及电

渣重熔过程中增氢影响因素,以钢种316H为研究对象在鞍钢铸钢公司的22t固定式板

坯锭电渣炉上进行了相关生产数据采集和分析,在此基础上提出了防止增氢措施,

并进行了试验分析。

1电渣重熔钢锭中氢的来源

作者简介:电渣重熔虽是生产优质钢的高效方法,但在生产过程中尚存在许多重要问题,

李德军(1976-),男,其中之一是吸氢的问题,通过对整个工艺分析,认为氢的来源主要与初始自耗电极

博士,高级工程师,主要

中初始氢含量、渣料中的水分以及气氛中湿度有关。

从事炼钢质量控制研究工

作。E-mail:344305353@

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