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  • 2026-02-13 发布于四川
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安全月活动总结(通用3篇)

安全月活动总结(一)

——某重型装备集团铸造公司“铸安2024”专项实践

一、活动背景与目标设定

1.行业痛点:2023年集团内63%的损工事故集中在铸造环节,其中78%发生在夜班0:00-6:00。

2.政策驱动:应急管理部《工贸行业重大事故隐患判定标准(2023版)》新增“铝镁粉尘区域未采用负压清扫”条款,公司被市应急局列为首批督办单位。

3.目标量化:

①重大隐患闭环率100%;

②夜班损工事故同比下降50%;

③员工“吓一跳”事件上报数提升3倍;

④安全改善提案采纳≥200条,节创价值≥300万元。

二、组织与资源保障

1.三级指挥:

总指挥——公司总经理(法定代表人),赋予“先停产后追责”一票否决权;

副总指挥——生产副总、设备副总、工会主席,分别牵头工艺、设备、行为三条主线;

执行办公室——安环部7人+车间安全员14人+工会劳动保护委员6人,合署办公,实体化运行。

2.资金池:单独列支480万元,其中60%用于技防改造,30%用于培训与激励,10%应急备用。

3.数据底座:上线“铸安云”小程序,打通ERP工单、DCS参数、视频监控、门禁记录,实现“人-机-料-法-环”五维数据30秒刷一次。

三、实施过程与关键做法

(一)隐患“红丝带”歼灭战

1.识别:采用“GB15577-2020+集团12条补充条款”双清单,邀请中国铸造协会专家2人驻厂5天,对9大区域、87个单元、1264台设备逐台“过堂”。

2.分级:A级(重大)隐患18项、B级(较大)42项、C级(一般)331项,全部拍照、定位、贴红丝带,现场扫码即可查看标准与整改建议。

3.整改:

①铝镁粉尘区6套正压吹扫全部改为负压真空清扫,新增11台防爆型工业吸尘器,电机防爆等级ExtDA22T135℃;

②2#熔炼炉除尘管道坡度不足55°,整体拆除重做,增加3道泄爆片+隔爆阀,改造后管道风速23m/s,粉尘残留≤0.5g/m2;

③18项A级隐患9天内全部清零,比市应急局督办期限提前12天。

(二)夜班“零点行动”

1.排班:将6小时一班拆成4+2模式,前4小时核心作业、后2小时清扫+培训,错开人体生理低谷。

2.技防:

①在5处炉台加装“AI疲劳识别摄像头”,捕捉打哈欠、闭眼1.5秒以上自动报警,联动广播提醒;

②叉车限速8km/h电子围栏,超速即断油;

③熔炼炉冷却水流量低于90%自动切断中频电源。

3.人防:

①零点“双签字”——班组长+值班长共同在熔炼平台签字确认“人、机、料”状态;

②公司领导每周二、四00:30现场带班,拍照发群,次日早会通报;

③设立“夜班免责奖”,员工主动叫停违章,经核实奖励200元/次,月度上不封顶。

4.结果:夜班损工事故从去年同期4起降为零,AI摄像头抓拍疲劳17次,全部现场纠正。

(三)“吓一跳”事件众筹

1.定义:虽无损失但足以令人惊出一身冷汗的未遂事件。

2.工具:小程序新增“吓一跳”模块,匿名/实名双通道,支持15秒短视频上传。

3.激励:

①经核实即奖50元话费;

②月度评选“十大惊险瞬间”,视频做成安全教材,入选者再奖500元;

③对重复出现的“吓一跳”进行FTA(故障树)分析,深度挖掘系统缺陷。

4.数据:6月共收到386条,是去年同期的4.2倍,其中31%涉及行车吊运,推动加装9套电子防摇装置。

(四)安全改善“金点子”赛马

1.流程:员工→车间→分厂→公司四级筛选,每级48小时内完成评审。

2.标准:必须量化“消除何种风险、节创多少价值”,否则退回。

3.案例:

①机加车间钳工李××提出“行车遥控器增加‘二次确认’按键”,硬件成本180元/套,可避免误启动;评审认为可推广至全厂86台行车,潜在避免事故损失120万元,给予1万元重奖;

②铸造一车间提出“旧砂库增加CO在线监测”,投资3.2万元,杜绝了CO聚集中毒风险,节创保险费8万元/年。

4.结果:共收集提案847条,采纳214条,节创价值362万元,发放奖金28.7万元。

(五)沉浸式培训“铸安剧本杀”

1.剧本:以2016年某铝粉尘爆炸事故为原型,分6角色(车间主任、班长、外包清扫、安全员、值班长、监管人员)。

2.场景:VR还原1:1现场,学员需在30分钟内找出10处违规,每找错1处,虚拟现场即发生一次“爆炸”,冲击波+音效+震动地板强化记忆。

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