水煤浆加压气化装置的运行及改进 附煤化集团公司常见危险化学品及有害因素简介.pdfVIP

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  • 2026-02-14 发布于河南
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水煤浆加压气化装置的运行及改进 附煤化集团公司常见危险化学品及有害因素简介.pdf

1装置运行情况

我公司6.5MPa水煤浆加压气化年产300kt合成氨装置引进美国TEXACO

公司PDP,由日本宇部兴产和化工部第六设计院完成详细工程设计。设计以陕

西黄陵煤为原料,选用6.5MPa压力气化。气化炉两开一备,单炉投煤量650t/d,

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单炉产气量(CO+H)为43000m/h。

该装置自年月日第一次化工投料试车至今,运行了9个年头,运行

性能良好,单炉生产能力达到设计值。基本实现长周期稳定运行(单炉最长连

续运行达51d),年装置连续运行189d。

1.1装置运行与设计工况比较

该装置原设计用黄陵煤,但由于黄陵煤灰熔点高,灰分高,难以稳定

运行,于1997年7月改为甘肃华亭煤,实际煤种与设计差别大。现将煤质数

据及运行数值比较列于表1、2。

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从表1、2数据可知,虽然煤质与原设计差别很大,煤浆入炉量增加后

仍能满足后工序用气量的要求。说明该装置适应性强,操作弹性大。

1.2炉砖使用情况

耐火砖是德士古水煤浆气化装置能否长周期运行的关键,因为耐火砖

质量差或筑炉质量差会导致炉壁超温,尤其是拱顶的筑炉要求很高,我公司气

化炉出现过许多次拱顶超温现象,被迫停炉处理。再之,耐火砖使用寿命短,

耐磨炉砖更换就频繁,更换炉砖不但给工厂造成损失,而且更换、养护、升温

时间长达一月,在这一月里,没有备炉,给生产运行带来很大压力。我公司气

化炉两开一备,最初耐火砖使用寿命仅为2000~4000h,且多次出现拱顶超温,

导致生产运行相当被动。经过改进,现在耐火砖寿命长达20000h以上,不但

解决了装置原来存在的问题,而且寿命超过了国外同类装置耐火砖的最好水

平。

1.3开、停炉情况

开、停炉情况列于表3。从表3可以看出,气化装置在我公司经历了一

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段艰难的历程。说明一个新技术、一套新装置,要达到长周期、高负荷运行,

需要做大量的工作。即便是装置运行8年后的今天,在长周期、满负荷、稳定

运行方面仍有大量的工作要做。

煤化装置投用以来,组织了国内众多单位参与攻关,解决了许多问题,

我公司技术人员不断总结教训,完成了数百项技术改造项目,在此将介绍几个

主要的改进,以便相互借鉴,共同提高。

2装置的问题及改进

2.1更换煤种

由于黄陵煤灰分高,灰熔点高,灰分中二氧化硅多,致使灰粘度较高,

导致装置无法顺利排渣和正常运行。经过多方调查,最终选择华亭煤。该煤灰

分低,灰熔点低,煤质稳定。经试烧评价,该煤灰熔点比黄陵煤低50~80℃,

煤中灰分含量少三分之一,大大减少了气化系统、排渣系统、灰水系统的事故

停车次数,且生产稳定,运行工况良好,工艺参数平稳,实现了长周期稳定运

行。

2.2激冷环堵塞及改进

由于激冷水通过激冷环的小孔喷出,沿下降管形成均匀水膜,保护下

降管免受高温气体及灰渣的烧坏,因此,水的均匀分布及充足的水量是关键。

而为了保证水均匀分布,激冷环上有24个φ15mm的小孔,以保证水均匀分布。

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但由于激冷水中含有悬浮物,易结垢,在整个激冷水管线形成10~30mm厚的

垢层,一旦脱落就会堵塞激冷环孔。且每次停车时,需将低温水直接切入激冷

环(约为30℃),这样使原高温(约240℃)运行的管道迅速冷却。由于灰垢

与金属具有不同的膨胀系数,附着于管道上的垢片脱落。脱落的垢片被水冲入

激冷环中,堵塞小孔,造成激冷水分布不均,水量下降,严重时导致激冷室液

位下降,不得不降负荷运行。而且严重影响下降管的寿命,并有结渣的危险。

为此,结合运行与维修的经验,采取了以下改进措施:①在管线的下

方设置盲法兰,收集脱落的垢片;②在管线上增设清理口;③每次停炉后彻底

清理激冷水过滤器后的管线;④彻底清洗激冷环和24个

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