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  • 2026-02-27 发布于浙江
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解决方寨

囵雹雹墨量工艺/TM/霍胃/西断/触蔫/维培/兹避

660定径机传动轴改造

田宝强

(扬州诚德钢管有限公司,江苏扬州225200)

结构代替传动

TheReconstructionofTransmissionShaftof西660SizingMill

TAINBao—qiang

(YangzhouChengdeSteelPipeCo.,Ltd,Yangzhou225200,China)

Abstract:Inordertomeetthedemandofmarketandusers,differentproductionspecificationandbatchwillbe

accepted,thesizingmillsystemshouldbechangedwithdifferentsizingframeworktomeetthemanufacturingofthese

differentspecificationproduct.thetimeofchangingtherfameworkislongbecausethepansareheavy.Nowthespring

structuresystemofthesizingmillhasbeenrebuiltwithfluidstructuresystem.Theapplicationresultsrevealthatthe

newsystemreducesthetimeofreplacingtheframeworkofsizingmillandtheoperationworker.

Keywords:6660sizingmill;springmodedriveshaft;fluidmodedriveshaft

1问题提出及方案

某+660三辊定径机的传动系统中有两根重约1.5t、

与地面成60。的伸缩式花键齿传动轴倾斜联接,生产不同

规格钢管时需要拆装这两根传动轴,耗时费力:拆卸前须

用桥吊将其吊稳,并用特制包箍夹紧传动轴两端,挂上手

拉葫芦拉紧压缩传动轴内弹簧,使传动轴缩短与辊子轴

脱开,然后吊离现场,更换机架后再吊回传动轴,安装过

程相反。这样的方式更换一次七组的机架,一般需要耗用

大约20h。

经研究分析可用油缸的伸缩取代弹簧的功能;传动3传动轴内部改造及效果

轴的输入端用螺丝联结在减速器输出轴上,使传动轴不经过充分考虑,在不影响原传动轴扭矩情况下,最终

再整体吊下,实现了快速更换。采取以下方案对传动轴进行内部改造:分解传动轴取出

2改造前传动轴结构内部压簧,经过镗孔、钻孔等加工,增加一只油缸装配后,

由于原设计传动轴结构存在不足,通过内部压簧来以油缸代替压簧伸缩(图3、图4),实现快速更换。

实现伸缩的需求,如图l、图2所示。改造后,+660定径机更换机架时仅需一台小液压站

控制传动轴内油缸快速缩短,将传动轴的输入端用螺栓

连接在减速机输m轴上,即可吊运被更换机架。机架吊运

到位,通过小液压站控制油缸,使传动轴伸长与机架辊轴

联接,完成机架的更换。

原有结构导致更换机架耗用_T时过长,无法满足快

节奏的生产需要,限制了+660定径机的工作效率。

基金项目:江苏省科技成果转化基金“

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