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- 2026-03-14 发布于山东
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低能耗印染废水处理工艺及运行条件
1废水水量、水质
该污水处理厂,其废水主要由针织印染废水组成,少局部为化工、电子等工厂产生的污水以及生活污水。初始设计水量为5000m3/d,其中印染废水占80%,其他废水占总设计水量的20%。混合后废水水质指标如下:COD=800~1200mg/L,BOD5=250~320mg/L,SS=500~600mg/L,pH=7~11,S2-=15~20mg/L,色度500~600倍。
2废水处理流程
2.1主体工艺选择
处理的混合废水,其主要局部为印染废水,可生化性较差,色度大。综合考虑,采用厌氧+好氧+物化的处理方法对混合后废水进展处理。混合污水先进入调节池,进展均质均量后,进入到水解酸化反响器中,去除一局部色度,提高污水的可生化性,为后续的好氧处理创造条件,而好氧生物处理工艺对BOD5的去除效果明显,采用三段好氧式对水解酸化后出水进展处理,其中A段,B段为活性污泥,且AB段通过曝气分别实现各段的污泥自回流,以保证AB反响器生物量的稳定;C段采用接触氧化,防止污泥膨胀现象。
2.2工艺特点
为了节省占地,调节池采用地下式,内设有导流墙。生化沉淀池中的污泥回流到调节池的后端,与调节后的污水混合,通过提升泵提升至水解酸化池。水解酸化池采用的是UASB水解酸化反响器,混合后废水中的大分子有机物在缺氧或者厌氧的调节下被降解,且回流的剩余污泥也能够被降解。好氧处理段设置为A/B/C段好氧池,控制各段的运行工况,以便各个反响器能够形成其独特的微生物,有利于废水中污染物的去除。另外A,B段好氧段,在沉淀区对面布置曝气管,通过环流实现污泥的回流,也能够保证其反响器内微生物量的稳定;混凝沉淀反响段,设有加氯装备,以保证出水的色度能够到达最终出水要求,但实际运行中,该装置从未启动。
3主要构筑物及设计参数
3.1格栅井/中和池
采用FH08自动格栅机1台,栅宽为800mm;栅条间隙10mm;调节池尺寸为:16000×2500×6500mm,钢筋混凝土构造,此设施的主要作用是调节废水的pH值,以满足后序生化处理的条件。在进水端通过计量泵计量投加稀硫酸以降低废水pH值,保证出水端pH值在9左右。
3.2粗沉池
外形尺寸:7000×20000×6500mm,有效水深3m,钢筋混凝土构造。设计停留时间1h,采用平流、多斗式布置,泥斗内穿孔管排泥。三角堰出水,不设置出水挡板。
3.3调节池
外形尺寸:38000×20000×6500mm,有效水深4.2m,钢筋混领土构造,水力停留时间8h,此设施的主要作用进展均质、均量。主要设备有潜污泵2台,并通过浮球开关进展高中低液位控制。
3.4UASB水解酸化反响器
外形尺寸:16000×16000×14000mm,钢筋混凝土构造,共2座,有效水深8.5m,三相别离区3m,布水区1.5m,超高0.5m;水力停留时间为8h,设计容积负荷为:2.5kgCOD/(m3#8226;d)。另外,整个系统采用小阻力布水系统,在单个池体内均匀布水,每个反响区设置喇叭型出水口。
3.5A/B/C段好氧反响器
外形尺寸:45000×18000×7000mm,钢筋混凝土构造,共1座。该整个反响器分为活性污泥A段、B段和接触氧化C段。其设计容积负荷分别为1.0、0.8和0.7kgCOD/(m3#8226;d)。A活性段采用自截留好氧反响器,即在反响器内就能够完成污泥的自回流,保证A段的污泥浓度。B段的布置形式与A段相同,两反响器的水力停留时间均为5.5h,沉淀区的水力停留时间为0.5h;C段即接触氧化段,采用软性纤维填料为生物膜附着体,采用软管曝气,水力停留时间为10h,有效水深5.8m。此处理设施作用是好氧菌提供适宜的生长、繁殖的条件,微生物吸附、吞噬废水中可生物降解的污染因子。从而降低废水的污染物浓度,实现废水的达标排放。主要设备:HA656.5型曝气软管900m,ZV150100型组合纤维填料1300m3。
3.6二沉池
外形尺寸:=16000×5000mm,共1座,钢筋混凝土构造,局部用素混凝土填充。采用辅流式沉淀池,其有效水深为4.0m,水力停留时间为3.0h。
3.7混凝反响沉淀池
外形尺寸:18000×9000×5000mm,钢筋混凝土构造,共1座。混凝反响沉淀池由混合池、混凝反响池及斜管沉淀池组成。混合池中先后参加氯、碱式氯化铝,通过机械搅拌充分混合,而后废水进入旋流反响器发生絮凝反响,形成颗粒较大、沉降性能
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