设备案例分析及油水管理.ppt

设备案例分析及油水管理

案例一:70127钻井队天车事故

1、大修情况:更换5个滑轮、全套轴承、更换天车轴。未加注润滑油出厂,大班全程监修。

2、使用情况:运回井队后,平台经理安排两名职工给天车滑轮注黄油。使用268小时,出现轴承响声大,并有大量轴承外皮剥落。

3、事故处理:一开中完后放井架更换天车滑轮总成

4、事故损失:影响周期89小时,换一套滑轮组。直接经济损失超过50万元。

案例一:70127钻井队天车事故

5、原因分析:此次事故直接原因是润滑油加注不足造成的。

A、厂家装配后未加注黄油(给检修人员交待回现场加注,因现场安装催促)

B、现场两名职工使用小黄油枪给滑轮组加注,加注时为转动滑轮(有护罩,未拆卸)

C、加注完润滑油后,装备部现场人员及大班未检查加住情况

案例二:302队两台带泵轴事故

1、大修情况:302队两台带泵轴进厂大修,更换全部标准游隙轴承。

2、使用情况:1#带泵轴使用5小时出现冒烟,烧死现象;2#带泵轴使用5.5小时出现高温烧死。

3、事故处理:拆下带泵轴进厂连夜更换轴承。

4、事故损失:耽误时间38小时,直接经济损失超过10万元。

案例二:302队两台带泵轴事故

5、原因分析:润滑油加注量不足造成温度高,导致轴承烧死。

A、进厂大修,工长全程监修,出厂前厂家加注润滑脂不足;到现场后,工长提示司机长不用加注润滑脂了,厂家已经加注,司机长就没在对带泵轴加注润

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