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PLC在压缩机自控系统中的应用1.pdf

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应用交流◆Yingyong Jiaoliu PLC 在压缩机自控系统中的应用 许雄轩 曾 杰 方亮庭 (吐哈油田公司吐鲁番采油厂,新疆吐鲁番838202) 摘 要:以神泉轻烃为例,详细介绍了PLC 改造压缩机控制系统的基本原理,新增PLC 系统与原有自控系统互为冗余,实现压缩机关键运 行参数的实时自动采集、上传、存储、参数异常报警、历史曲线等功能,提高压缩机的维修、管理水平,在实际运行中取得的良好效果,PLC 应用到 压缩机控制系统对实现压缩机的自动化控制具有重要的实际意义。 关键词:PLC ;压缩机;控制系统 在轻烃生产工业中,原料气压缩机为系统提供压力,是整个原料 气处理系统的“心脏”,因而压缩机的平稳运行就显得尤为重要。神泉 轻烃2 台DRESS-RAND 公司6CVIP2 压缩机,采用WAUKESHA 天然气发动机驱动。 1 状态分析及问题 压缩机和发动机的检测和控制均由“就地控制盘”完成,其主 要由单元化的一次性仪表组成,数据就地显示,没有进入DCS 系 统,主要存在的问题是: (1)无参数远传功能,无法实现远程监控,不利于操作人员快 速及时发现故障。 (2)无存储记忆功能,无历史趋势功能,不利于对故障和机组 的工况分析;对分析压缩机的运行情况、故障判断缺乏有力和有效 的手段。 (3)控制系统在处理多个报警时,只显示存储最后一个报警信 号,这样不利于在压缩机发生故障的第一时间作出准确判断并分 (3)压力信号改造:增加信号分配器。通过信号分配器把压力 析压缩机潜存的问题,留下安全隐患。 显示仪的4~20 mA 信号分成两路,一路按原有方式送入DCS 系 2 PLC 系统设计及实施 统,另一路送入新增的PLC 控制系统,通过PLC 在上位机上显示 出压力信号。压力信号改造如图3 所示。 2.1 压缩机自控系统设计思路 (1)原压缩机控制柜继续使用,并且所有连锁报警方式保持原 设计不变。 (2)变送器或传感器输出的信号通过一个信号分配器分别输 出给新增PLC 和原压缩机控制柜的控制器。 (3)新增PLC 与原压缩机控制柜的控制器并联运行,从对压 缩机运行控制的角度上讲,新增PLC 与原压缩机控制柜的控制器 图3 压力信号改造 是互为冗余的关系。 S7-300 PLC 控制系统,对压缩机实现就地启停、站控系统远 2.2 PLC 系统设计思路 方停机;压缩机运行数据采集以及压缩机需要的过程控制。负责监 PLC 选择西门子S7-300 PLC ,模块无需设置跳线,模拟量输 控机组的所有运行参数,除完成机组正常的启停控制外,还完成参 入模块为自编码型前连接类型,可自动识别并设置为AI 、AO 、 数超限报警、故障停车和紧急停车并锁定,保证机组安全平稳运 RTD 等类型的通道。机组控制系统以S7-300 PLC 为中心,配置西 行。对导致停车的第一原因进行区分,直到就地人工复位后方可进 门子的TP-270 触摸屏对机组实施控制、监测及报警。在控制室设 行再启动。所有进入就地盘的数据均能传往控制室PLC 系统;除 置 1 台上位机,组态采用WINCC 。通过该终端对所有机组进行远 现场数据外,还包括其他运行数据和性能计算数据,如机组投运日 程停机、参数修改、A/M 切换、显示动态画面、实时及历史趋势图 期、总运行时间(h)、停机时间(h)、各个时间寄存器等。 显、故障报警、事件记录打印、中文报表打印等。 3 系统功能 (1)开关量报警信号改造:开关量点从原先的端子上拆下,改接 到新增的端子上,通过新加的电缆远传到中控室PLC 控制柜的中 改造完后的机组实现以下功能: 间继电器,由中间继电器把这些开关量点分成两

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