提高常压炉热效率, 节约燃料用量.pdfVIP

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第28卷 第13期 甘肃科技 Vol28 No13 2012年7月 GansuScienceandTechnology Jul 2012 1 提高常压炉热效率,节约燃料用量 李 锋,宋新路,翟九鸿,赵雪萍 (兰州石化公司炼油厂,甘肃兰州730060) 摘 要:针对兰州石化公司50Mt/a常减压装置常压炉热效率低的问题进行了分析,其主要原因是烟气量大、排烟温 度高。就此,采取措施进行优化操作,提高换热终温,减少烟气排量,并对空气预热器进行改造,降低排烟温度,从而 提高了加热炉热效率,降低了燃料消耗。 关键词:排烟温度;热效率;换热终温;烟气回收系统 中图分类号:TK2296   50Mt/a常减压装置采用“初馏-常压蒸馏- 率低于90%,由于加热炉运行情况直接关系到装置 减压蒸馏”工艺流程,为燃料 -润滑油型常减压蒸 能耗高低,其燃料消耗占装置总能耗的 70%~ 馏装置,常压加热炉采用双室立管箱式炉设计,采用 80%,因此,提高常压炉热效率,对装置节能降耗有 热管式空气预热器回收烟气余热。设计效率92%, 重要意义。 装置利用“窄点”技术对换热流程进行了优化设计, 原油进加热炉入口温度(即换热终温)设计为 1 常压炉热效率低的原因分析 305℃。该装置于2003年8月建成投产,处理量500 统计2011年 1~6月份常压炉检测数据见 ~645t/h,操作平稳,产品质量稳定,但常压炉热效 表 1。 表1 常压炉1~6月份检测数据 统计时间 项目 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 -6 50 1 303 1 1 1 1 一氧化碳CO(×10 ) ≤ 过剩空气系数α ≤115 123 108 116 116 116 108 常 炉表面温度Tb(℃) ≤50 431 451 363 364 489 655 压 排烟温度Tg(℃) ≤140 185 301 189 182 180 189 炉 排烟损失(%) / 779 1221 765 802 814 790 热效率 (%) 91 892 848 883 89 889 891 η ≥   由表1可以清楚看出常压炉运行情况和理想状 由上述分析可知,常压炉排烟温度太高,是常压 态的差距: 炉热效率低的主要原因。 1)一氧化碳含量除了2月份常压炉有一点超 造成排烟温度高的原因分析如下: 出指标范围,其他都在指标范围内,且远远低于指标 1)常压炉排烟温度高主要是因为实际加工原 值,说明不完全燃烧损失正常; 油性质与设计差异较大。换热终温(即常压炉进料 2)过剩空气系数虽然

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