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第38卷第2期 玻璃与搪瓷 V01.38No.2
2010年 4月 GLASS ENAMEL Apr.2010
30m2天然气玻璃池窑检修改造总结
赖文林
(重庆市北碚区金华路39号,重庆 400700)
摘要:简要介绍了30m 药用玻璃管天然气玻璃池窑设计、施X-、烘烤、投产运行情况,对改造和
顺利投产、稳定运行经验进行 了总结,并指出了不足之处和改进措施。
关键词:玻璃池窑;药用玻璃管;检修改造
中图分类号:TQ171.6 23.5 文献标识码:B 文章编号:1000—2871(2010)02—0024—07
ExperiencesinRepairingandInnovationof30m2
NaturalGasFiredGlassM eltingFurnace
LAIWen—lin
2006年 l0月,笔者受成都某公司委托,对该厂当时已订购局部耐火材料的30m 药用玻璃管马蹄焰天
然气池窑设计、修建改造,并于2007年 3月一次性顺利投产,放料后6h就收合格安瓿玻管,一窑两线(丹纳
法)长期运行,基本稳定在月产 590±10t白色低硼硅安瓿管,达到了原定熔窑运行两年的要求,实现了预期
目标。现将该池窑设计、修建、烘烤、运行情况和不足之处简单介绍如下。
1 池窑主要结构设计
1.1 熔化池主要结构
1.1.1 熔化池
长7300IYlm,宽4100mm,深度1100mm,长宽比1.78,全面积29.93m 。采用较大的长宽比,有利于加
入窑内的配合料完成熔化,澄清均化的行程和时间延长,提高熔化和澄清均化效果,满足硼硅玻璃管较高的
均匀化质量要求。
1.1.2 单侧加料池为预熔池
外宽 1000mm,内宽1250mm,长度 1900mm。加料 口碹采取外低 内高逐级降低 ,最外端一字平碹距离
液面 118IllIll,这样可最大限度减少散热和保护加料机。预熔池面积2.1Ill,占熔化池面积的7.1%,同时其
池底抬高250mm(预熔池深度为900mm)可避免预熔池底部玻璃液温度偏低,窑内火焰和高温玻璃液对配
合料的传热面积得到很好的利用,加快窑内的配合料形成硅酸盐熔体,提高熔化速率和能力,减少 BO 挥
发。预熔池明显增大配合料的预熔化效果,还可减少飞料及格子体堵塞,突破了传统认为硼硅玻璃熔窑不宜
设置预熔池的看法 。
笔者 10多年前就非常注意加料细节,特别是硼硅玻璃熔制均化要求比较高的玻璃品种。经过多年在数
台熔窑实践 ,已经验证了预熔池对硼硅玻璃熔化是有利的,减少和避免 “跑料堆 ”及熔制不 良情况,增加玻璃
$收稿 日期 :2009—12—24
第 38卷第2期 玻璃与搪瓷 ·25 ·
液在窑内澄清均化路径和时间,总体提高玻璃质量。笔者认为只要熔窑结构设计合理和场地允许,加料池长
度还可以适当增加以提高预熔化效果。
1.1.3 火焰空间
在天然气熔窑中合理的火焰空间非常重要,火焰空间过大虽有利于天然气在熔窑内燃烧完全,但天然气
火焰(相 比重油)喷出后弯 曲现象会更明显而出现发飘 问题,同时散热大且玻璃液热利用率受影响;相反偏
小时虽然有利于传热,但容易出现燃烧不完全影响燃烧和熔化效果。考虑胸墙高度 8501Tlnl,胸墙挂钩砖 比
池墙后退 180lTlm,即火焰空间宽度4460mm。胸墙厚度685mm,内衬电熔砖,其外隔离 30~50mm密封可
塑料,外部235mm黏土保温砖,之间添加厚35~65IIIlYI高铝砖。待熔窑烘烤完成后外表面抹厚40~50mm
保温涂料减少散热。胸墙砖原订购 300mm厚硅砖,笔者利用 150~200lIlIll废旧电熔锆刚玉,主要是 旧窑拆
下来的池墙电熔砖 ,并与其上的硅质碹脚砖间用烧结锆英石砖隔离。既可以节约新的硅砖做2池窑检修备
用,也合理利用废 旧电熔砖,保证胸墙使用 2~3个窑期是没有问题的,为厂方节省了不少资金 。
1.2 流液
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