倍尺飞剪电气故障原因分析与探讨.pdfVIP

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倍尺飞剪电气故障原因分析与探讨 棒带材厂 李建明 喻吉文 陶小红 跑得慢或滞留在辊道里;尾部弯曲、大尾、控 1 前言 冷管磨损、堵塞致使钢在控冷管内行走不畅; 棒带材厂棒二线倍尺飞剪采用的是中冶 图1为 kl后前后2支钢在 HMD1和HMD2 京诚研发的棒材低温高速倍尺飞剪,电控系 之间的间隔时间,分别为 tl和 t2,Vl为 kl 统采用 GE公司 的 GEFanuc90—70系列 轧制速度,V2为钢在变频辊道行走速度,V2 PLC,直流传动采用的是 6RA70系列直流全 V1,那么t2tl。如果t2tl,说明尾钢 数字变流调速装置,电控系统设置了2个热 在离开 kl后有时行走不畅顺。 金属检测器 (O#、l#)及 1个低温热金属检测 HMn l — 一 器 (2#)。 棒二线轧制工艺采用 了多切分控冷工 艺,倍尺飞剪最低剪切温度达到400~C,由于 工艺、环境、设备的变化造成飞剪电气故障频 i 发 ,通过对倍尺飞剪发生的一些电气故障及 故障原因、处理方法以及存在的问题进行了 分析和汇总,并提出了相应的整改措施。 图 1 为了验证以上的理论分析,对倍尺飞剪 2 倍尺飞剪故障、原因及处理情况 的一些运行信号进行了记录和分析。 近期倍尺飞剪故障,主要表现在二个方 在飞剪不剪的时刻,调出了当时的飞剪 面:飞剪不剪、倍尺不稳 ,对生产作业率、成材 信号趋势图,从图2中可以看出,2#热检的间 率、定尺率等关键指标造成了严重影响。针 隔时间为0,有钢信号等于是一直显示有钢, 对以上几方面的现象。结合现场实际处理情 l#热检时间则有 2.376s,这说明螺纹钢在控 况,进行了如下故障分析。 冷管中运行时,行走严重不畅,引起倍尺飞剪 不剪。 2.1 飞剪不剪 在图3中,可以看出,HMD1的间隔时间 引起飞剪不剪的主要因素有: 为2s,HMD2的间隔时间为2.31s,显然,这 a.1#热检不亮 (或亮了之后 又熄 了)。 种情况是非正常运行状态。 其故障原因有:倍尺飞剪柜 内供 K2继 电器 其他导致热检信号不熄的因素还有:热 24V电源线接触不 良;PLC2柜 内输出继电器 检故障;信号线与24V电源线短路;信号线 不动作或接触不 良;倍尺飞剪柜 内输入继电 上有干扰汐 部强光干扰;跑槽温度过高;热 器K2不动作或接触不 良;19#机 电流门槛值 检灵敏度过高。 过大;线路故障。 C.2#热检不亮,PLC得不到有钢信号,其 b.2#热检不熄。前后两支钢的距离拉不 原因有:水汽大;热检灵敏度低;线路故障;热 开,导致热检输出的信号间隔达不到PLC判 检未对准被检测体;热检镜头遮挡、污染 ;钢 断要求,从理论上分析的可能原因是:短尾

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