DZW-3.5型循环气压缩机油路的改造.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
22 小氮肥 第4l卷 第3期 2013年3月 科技简讯 法清洗、更换分布器,于是就在每层分布器上比较 中压变换气脱硫装置的运行小结 均匀地 进行开孔 (孔径 为 25mm,数量 约 湖北潜江晋煤金华润化肥有限公司二分厂的 70个),以减小分布器上造成的阻力和缩短碱液 2套200kt/a合成氨生产装置并联运行,该2套 的停 留时间。 装置于2011年6月竣工后开始试运行。在试运 (2)变脱塔 内填料的改装。变脱塔 内原采用 行期间,由于前工段造气工段在设计和安装上存 散堆阶梯环,上段是 50mm阶梯环,中段和下 在不足,导致长时问不能满负荷生产。变脱工段 段是 76mm阶梯环,每段填装高度为6.0m左 因刚开车期间气量小,新设备能满足试生产要求。 右。考虑到变换气中CO 浓度较高、系统压力较 由于缺乏中压变脱装置操作经验、脱硫剂选用不 高、气液接触时间较长等问题 ,易在变脱塔下部形 适当,再生泡沫处理不理想。至2011年 11月,系 成单质硫堵塞填料,碱液吸收过多CO,也不利于 统基本达满负荷生产时,发现 2套装置变脱塔压 再生,因此对每段填料的填装进行了调整:上段改 差不断增大,碱液循环量被迫不断减小,甚至发生 装 76mm阶梯环,填装高度为3.5m;中段和下 变脱塔带液现象,严重影响生产。为此,于2012年 段装 76mm阶梯环,填装高度为4.0m,以缩短 2月,对变脱塔进行了一系列改造,并更换了脱硫 气液接触时间。 剂。改造后,装置运行非常稳定。 3 改造后效果 1 脱硫剂及溶液组分 2套变脱系统进行改造之后,单塔气量约为 (1)脱硫剂的选用。试运行期问,选用 GTS 85000Ill/h(标态),单塔脱硫液循环量约为 系列脱硫剂。因变脱装置工作压力为2.2MPa, 650m /h,变换气 中 HS质量浓度在 280~ 碱液大量吸收CO 气体,导致再生槽喷射器吸入 380mg/m ,变脱塔出H气体中Hs质量浓度控 空气量变小,严重影响硫泡沫的浮选效果。现改 制在 8.5mg/m 以下。变脱塔压差在7.0kPa以 用活性栲胶脱硫剂、I90.2脱硫剂以及少量V0。 下,各种辅料的吨氨平均用量:纯碱为0.8kg,栲 (2)溶液组分的调整。更换脱硫剂后,对脱 胶为 0.33kg,T90-2脱硫剂为 0.0016kg,V2O5 硫液中各种组分指标以及闪蒸槽压力进行了调 为0.005kg。 整,调整后的数据见表 1。 (湖北潜江晋煤金华润化肥有限公司 表 1 调整后溶液组分及闪蒸槽压力数据 湖北潜江433132 张国林 吴志恺) 项 目 参 数 DZW一3.5型循环气压缩机油路的改造 闪蒸槽压力/MPa O.57~0.6O 总碱度 /(g·L ) 32 1 循环气压缩机油路流程 栲胶脱硫剂质量浓度/(g·L ) O.6~0.8 原设计循环气压缩机粗油滤网为曲轴箱 内置 190-2脱硫剂质量分数/(×10 )

文档评论(0)

无敌 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档