案例一长期筹资决策方法的选择.docVIP

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案例一:长期筹资决策方法的选择 ——“东安”的动力 基本案情 1980年12月31日,国产第一台微型汽车发动机在哈尔滨东安机械厂诞生;2000年7月18日10时,“东安动力”第100万台微型汽车发动机走下了生产线。20年,“东安”完成了从0到100万的历史性跨越,从困境一步步走向辉煌。20年来,东安公司走的是一条投资少、见效快、自我滚动发展的道路。“东安”的动力来自于挖潜改造、扩大生产规模。事实证明,这是一条搞好国有老企业的成功之路。 哈尔滨东安机械厂的前身是始建于1948年的哈尔滨东安发动机制造公司,这个同新中国一起成长的“老军工”,曾创造了我国第一台活塞七、活塞八航空发动机。研制了第一台涡轮螺旋桨发动机,为我国航空事业的发展做出过重大贡献。然而,当历史进入八十年代,企业陷入了困境。从1981年到1983年仅三年间,亏损额高达1000多万元,成为航空工业的头号亏损大户。面对困境,东安人不等不靠,立足于自身优势,开始了军转民第二次创业。起初,东安人走了一段弯路,相继开发出了清粉机、磨粉机、煤气罐等50多种民用产品。这些产品科技含量低,难以发挥东安的技术优势,后来经过全面分析论证,确定了当时尚属国内空白、技术含量高、性能先进且能发挥自身优势的DA462微型汽车发动机作为支柱产品进行重点开发。企业要在市场竞争中立于不败之地,必须规模经营,而实现规模经营必须有相应得技术准备作为后盾,提高生产线的自动化程度,特别是对于高投入、高产出的汽车行业更是如此。这一点,东安人看得清楚、算得也明白。但由于资金不足,马上采取高投入扩大经济规模的办法是没有可能性的。在这种情况下,他们选择了挖潜改造扩大生产规模的道路,采取了边生产、边积累、边改造的方式,充分盘活了存量资产,走出了一条投资少、见效快、自我滚动发展的新路。 “东安”艰难的一步 首期工程改造是东安人“走过”的艰难一步。在技术改造初期,东安人按照产品结构调整的主攻方向,对生产要素进行了优化组合。拆除了当时闲置的老军品生产线,腾出了36000平方米的厂房面积,近500余台富余设备和2000多名技术工人,组建了9条冷加工和5条热加工生产线,用于生产微型汽车发动机。 重新组合的资产,打破了旧有格局,使资产开始向市场最急需、回报率高、最具发展潜力的方向流动,使军品富余的设备得到有效利用,节省了大量资金。为了充分挖掘存量资产的潜力,东安人在微型汽车发动机一期工程改造的1000多台设备中,利用军品富余设备427台,自制专机和组机85台,整个设备投资仅用了250万台。 “东安”关键的一步 二期工程改造是东安人“迈出”的关键一步。在二期工程改造中,东安人仍从优化资本结构出发,首先从技术、经济、进度几个角度,对改造工程进行了优化设计和分析计算,认为如果全部生产线从国外引进,需要花费7000万美元,如果全部采用国产设备,其关键部位的质量将难以保证。最后东安人仍然走了挖潜的道路,采用一般设备自行制造,重点设备利用和浓缩军品线挖潜、关键设备从国外引进的办法,少花钱、多办事,自行积累、逐步完善。在这一思想指导下,东安人仅投入了8500万元人民币,硬是改造完成了具有12条冷加工和7条热加工,年产可达5万台发动机的生产线。 在挖潜改造的道路上,东安人把有效的的资金投入到关键薄弱环节,注重经济增长的质量和效益。比如“八五”改造,东安人从国外引进了一条价格低廉的生产线,在充分消化吸收的基础上,重新进行了改造,采用了电器液压自动控制和PC控制技术,使这条只用700万元买回的生产线,发挥了巨大的作用。 “东安”稳重的一步 三期工程改造是东安人“走向”辉煌的稳重一步。为了赢得市场竞争的主动,扩大经营规模,增强企业实力,从1993年开始,东安人投资1.52亿元,对微型汽车发动机生产线进行了第三期工程改造,新建能同时生产0.8升和1.0升微发产品的具有阶段性自动化的缸体、缸盖、曲轴和变速器壳体4条生产线。1995年末,东安人又对中小铸铁件、铸铝件等毛坯生产线和DA465Q发动机变速器及热处理生产线,进行了“双加”工程的改造,投入使用后,微发综合生产能力达到20万台。 三期改造工程和一期“双加”改造,总投资只有4亿多元;便形成了年产微型汽车发动机20万台的能力。特别是工程改造的进度与市场对微发产品的需要同步,使得工程改造完工后马上发挥作用,取得了较好的经济效益和社会效益。 东安人有理由自豪,因为中国微型汽车三分之一的发动机来自他们的企业。 分析要点及要求 东安公司分析了改造微型汽车生产线工程项目投资的两个方案后,最后决定走内部挖潜的道路,即:一般设备自制,重点设备内部挖潜、关键设备引进的投资方案(技改项目需投资8500万元人民币)。若其项目投资所需资金的备选方案如下: A方案:项目投资拟通过银行贷款解决40%,贷款年

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