670MW汽轮机真空系统改造.docVIP

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670MW汽轮机真空系统改造 臧家厚 (大唐黄岛发电有限责任公司 青岛经济技术开发区崇明岛东路76号) 1.670MW机组真空系统存在问题 大唐黄岛发电有限责任公司三期机组为国产670MW超临界参数燃煤发电机组,汽轮机型号为N670—24.2/566/566,为超临界、单轴、三缸四排汽、一次中间再热、双背压、凝汽式汽轮机。机组凝汽器采用双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置。抽真空设备采用2BE1-353一OMY4型偏心水环式真空泵。凝汽器设计运行背压(冷却水温20℃)为4.4/5.4Kpa,高低压侧凝汽器背压差为1Kpa。 由于高低背压凝汽器抽空气系统设计为母管制连接方式,因高、低压侧抽空气管道阻力基本相同,导致高背压侧排挤低背压侧的空气,造成双背压凝汽器真空达不到设计要求,低背压凝汽器端差偏大的现象;低背压凝汽器端差超过设计值,最高达到15℃;而高背压凝汽器端差相对较好,一般在3-9℃左右。高低压凝汽器背压基本一致,凝汽器达不到设计的双背压运行工况。 在夏季真空泵的工作水进水水温高至26℃,严重影响真空泵真效率;真空泵冷却水设计进水温度为15℃时,真空泵出力达到设计要求,当工作水温提高后,真空泵的真空度达不到设计要求,真空泵的出力大幅度下降,直接影响机组的真空度。此外,凝结水补水呈水流状直接补入低背压测凝汽器喉部,凝补水与低压缸排汽未充分换热亦对机组的真空不利。 2.进行的改造方案: (1)将凝汽器母管制抽空气方式改造为高、低背压凝汽器单独抽空气方式;A、B真空泵与B、C真空泵之间抽真空管道各加装电动联络蝶阀一只,运行中,实现高、低背压凝汽器均为单台真空泵运行,同时可切换电动蝶阀实现互为备用。 (2)高低背压凝汽器抽空气管道加装空气冷却分离装置,设进出口门及旁路门;其冷却水使用闭式水,夏季换为空调冷冻水,使气汽混合物中的水蒸汽凝结疏出至热井,减少向真空泵工作水的放热,减少真空泵负担,提高其抽吸能力,提高凝汽器真空。 (3)将真空泵板式换热器冷却水在夏季切换为空调冷冻水(设计进水温度为7℃),以提高真空泵冷却效果,恢复真空泵效率,提高真空泵抽气量和机组真空。 (4)将凝补水管加装雾化喷淋装置,补水喷咀均匀分布于低背压凝汽器低压缸排汽通道之中;补水时使凝补水以雾状与低压缸排汽充分进行热交换,既减少了凝结水过冷度,又增加了对低压缸排汽的冷却能力,提高凝汽器真空。 3.改造后效果: 通过技术改造,在机组负荷和循环水温基本不变的情况下,真空平均提高0.75KP,排气温度也随之降低,,凝汽器真空可显著提高,节能效果巨大,在机组低负荷时尤其显著,可降低机组供电煤耗1.76g/kWh。

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