千吨型煤烘干塔着火的杜绝与优化操作.pdfVIP

千吨型煤烘干塔着火的杜绝与优化操作.pdf

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第4期 中 氮 肥 No.4 2014年 7月 M—SizedNitrogenousFertilizerProgress Ju1.2014 千吨型煤烘干塔着火的杜绝与优化操作 李国堂 [福建三钢 (集团)三明化工有限责任公司,福建 三明 365000] [中图分类号]TQ053.5 [文献标志码]B [文章编号]1004—9932(2014)04—0040—02 干塔的型煤水分指标由原来的5%降至2%。 1 烘干塔操作现状及存在的问题 型煤水分指标降低后,煤棒在烘干塔内停留 目前我公司拥有造气炉26台 [2650mm 8~10h,热风温度 由140oC提高至 165oC,从 炉 12台, (3000—3300)mm炉 14台],造气 2012年投运至今,整体运行情况 良好,煤棒质 生产所需的原料煤主要 由型煤球与型煤棒2个生 量稳定,其中水分控制在 2%以内的煤棒合格率 产车间供给。其中型煤棒车间生产能力为 日产千 达 100%,小于 10mm的煤粒仅 占7%,lO0mm 吨,配套有 A、B2座立式烘干塔用于煤棒烘 的成品煤棒 占比达 86%,且煤棒热稳定性好 。 干,烘干塔外形尺寸为 24000mmx5700mmx 水分指标降低后,煤棒整体质量提高,按装置 13 6400mm,塔 内部被带有 10mm孔径的隔板分 消耗 1000t型煤计算,吨氨造气煤耗降低 l0 成 l8个仓,单仓容量为 10t生棒,热风通过仓 kg,增产总氨 18t。但在降低水分指标的同时烘 与仓之间的风道进入塔 内与生棒进行热交换,将 干塔也出现了严峻的问题 :出现红棒 2次,出现 煤棒烘干,再通过振打电机带动托盘振动下料。 整塔着火 2次且火势较大,出现缓慢着火 1次。 煤棒中的水分增多,其有效成分就会减少,且水 烘干塔发生着火,损失严重,单塔所产 180t型 分在燃烧时变成蒸汽要吸热,会降低煤的发热 煤直接烧掉大半,还引发造气断料无法生产,整 量,同时还增加了无效运输。另外,型煤棒 中的 个合成氨系统减负荷甚至停车,加上后续设备检 水分含量过高,在吹风阶段容易造成热量损失及 修和现场整理,经济损失达数十万元。 有效碳的浪费。因此,根据造气能耗分析,将烘 2 着火事故案例及原因分析 [收稿日期]2013—09.04 [修稿日期]2013—10—05 2.1 案 例 [flE~ l-]李国堂(1985--),男,福建永安人,助理工程师。 2012年8月 14138:O0,烘干塔停车检修, 蒸汽加热器安全,在气侧 出口增加手动放空阀, 对水冷塔的液位产生很大影响。为此,将空冷塔 投用时先开启污氮气路并稍开放空,然后再缓慢 的排水管线与水冷塔的排污管线分开,另增加 1 开启蒸汽加热,在温度达到规定时投入使用,然 条水冷塔排污管线,保证了空冷塔液位和生产的 后切除电加热。通过改造实现了2台加热器的平 稳定,取得了较好的效果。 稳切换,降低了生产电耗。 9 结束语 8 空冷塔、水冷塔排水管线问题及处理 通过对分子筛测温点的移位,对空压机油泵 空分装置空冷塔工作压力

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