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全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十届年会论文集 化学、节能与环保篇 发电机内冷水铜腐蚀的研究与解决 毛尚会马先波 (华能淮阴电厂,淮安223001) 【摘 要】对于定子线圈用水内净却的发电机,岭却水铜管的腐蚀会影响净却水流量及换热.导致发电机定 子线圈温度升高,进而影响线圈的绝缭和发电机带负荷能力,严重时腐蚀的铜管泄漏将直接危及机组的安全运行. 通过对发电机内冷水水质控制.降低了发电机内冷水铜管的腐蚀,提高了发电机运行可靠性,保障了机组的安全运行。 【关键词】发电机内净水铜管腐蚀控制 1问题殛现象 我厂的柏~#6汽轮发电机组系北京汽轮电机有限责任公司产品,发电机的型号为QFSN--330 —2,定子绕组为除盐水冷却.转子绕组和铁芯用氢气冷却。在长期的运行过程中我们发现发电机内 冷水内Cu2+含量较高,分析是发电机冷却水铜管腐蚀而产生了Cu2+.对发电机内冷水取样测定并对 以往历史数据作跟踪分析,情况如下表(单位:u以): ×桕机 槲机 #5机 撕机 2010年05月 242 2010年06月 240 2010年07月 237 2010年08月 235 2010年09月 194 2铜腐蚀的原因的分析 全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十届年会论文集 化学、节能与环保篇 通过对2010年5月至9月份发电机内冷水ph值测定的历史数据进行比对发现,随着ph值的增 加,内冷水cu2+含量减小。再结合历史电导率比较发现cu2+含量与电导率无关。总结在内冷水中, 即使内冷水的ph呈碱性,但在长期的运行过程中,由于除盐水系统的不严密性还是会溶解进入C02 形成碳酸对发电机内冷水铜管造成腐蚀。 3铜腐蚀的后果 3.1 发电机冷却水铜管腐蚀的直接现象是Cu2+含量的增加,导致发电机内冷水小混床树脂使用寿命 降低,更换频率增加,造成人力物力的浪费。 3.2发电机内冷水中Cu2+含量的增加会进一步加剧铜管结垢,结垢物一方面增大了铜管的热阻,降 低了内冷水的换热冷却效果,另一方面直接导致冷却水流量减少,严重情况下将会堵死冷却水铜管, 造成发电机定子线圈过热,迸一步引发跳机或线圈烧损的严重后果。2010年,某电厂的一台600MW 发电机就是因内冷水铜管腐蚀结垢而超温,被迫停机解开发电机定子绕组冷却水管一一冲洗,造成 了巨大的经济损失。 3.3为了提高冷却效果,发电机内冷水铜管壁厚仅0.7ram。腐蚀将会进一步降低铜管壁厚,一旦铜 管被腐蚀洞穿,冷却水进入发电机内壁,将会造成发电机线圈烧毁等严重后果。 以上问题表明,必须对发电机内冷水水质进行严格的控制,降低内冷水对铜管的腐蚀。 4解决方案 4.1 方案: 对内冷水系统加投3%浓度NaOH,提高其ph值,并密切控制加药量,保证发电机内冷水ph值 在7.0-9.0的安全范围内。 4.2可行性: 4.2.1发电机内冷水起的只是冷却发电机的作用,无其他要求。因内冷水小混床的离子交换作用, 内冷水的电导率一向可以保持在O.2~0.6的范围内,不必担心碱性环境下的结垢问题。 4.2.2我厂二三期投产时设计在闭式冷却水内加投联氨药品以提高其ph值,防止闭冷水对管道和 相关设备造成腐蚀。投产后发现加投联氨将会造成结垢,且闭冷水对管道和相关设备的腐蚀并不严 重,因此停止投药。但是这些加药设备仍然可以利用,投药点离发电机内冷水小混床很近。我们可 以对停用的加联氨系统进行稍作改造,只需很少经费和人力,即可实现对内冷水系统加投NaOH的 目的。 5实施与效果 2010年lO月,槲机组C修停机按照计划改造T#4机的冷水水加药系统。将原有闭冷水加药管 道改道,加药点改为私机内冷水

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