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电力机车轮箍驰缓与踏面剥离的改进方法.pdf

维普资讯 麟| $m 工 程 电力机车轮箍驰缓与踏面剥离鼢 技 改进 方 法 术 ● 都 玉 君 随着电力机车运用年限的不断增加,电力机车轮对陆续出 的蓬就会不断增大,造成轮箍弛缓的机会也不断增加。 现了轮箍弛缓与踏面剥离现蒙。轮箍弛缓严重危机行车安全; 另外,七煤铁路从过电厂站一直到桃山站之间有近 5公里 滚动轴承轮对要求车轮踏面精度较高,踏面剥离使机车的振动 长的大 F坡道,而且下坡方向均为重型大列,如果司机稍有疏 冲击加大,对电机和车上 电器的影响十分不利 ,所 以也要及时 忽或操作不当就会使闸瓦与轮箍磨擦时问延长,温度升高 处理,以下以七台河矿业精煤集团公司销售公司运输部为例进 造成踏面剥离的原因主要是由于橡胶合成闸瓦的导热性 行故障分析,提出改进办法。 差,制动磨擦的高温’会使其产生热膨胀,对其它部位形成较大 一 、 故障情况 的挤压应力,而其它部位对其会产生相应的反作用应力,使之 I.轮箍弛缓情况。 龟裂,长时问发展下去,极易产生崩裂现象,碎块有可能掉在闸 2002年 7月,运输部 1555机车年修时,4轴左侧轮箍弛缓 瓦与车轮踏面之问,在施行制动时,与车轮踏面产生磨擦,在高 约80mm,加垫处理。2003年 3月,1554运用机车,司机发现 6 温情况下,会造成车轮踏面出现剥离现象。但为什么踏面剥离 轴左侧轮箍弛缓约 70ml,入厂检修加垫处理。2003年6月, 现象经常在同一车轮踏面的补焊车削部位重复出现呢?我们的 1554机车年修时,发现 6轴右侧轮箍弛缓约40mm,加垡处理 补焊工艺是:先用手砂轮打磨补焊处,全部见亮面,然后用风焊 2004年 7月,1002机车年修时,I轴危侧轮箍弛缓约 50mm,加 加热到200℃左右,用 J506焊条补焊,焊后继续保温加热,进 处理。 一 步消除焊接内应力。如果焊后加热保温的时问短,就不易车 2.踏面剥离情况。 削,但硬度和强度均较高,为了能够正常车肖0,就得延长加热保 0 0 2003年 1月 l7日,1556机车定检,I轴右侧踏硼剥离,补 温时间,但硬度和强度均降低,由于补焊处所的补焊厚度是 焊账车削处理。2003年 1月,1002机车大修 ,1轴右侧踏面剥 一 样的,所以同是补焊处所强度也不一样 ,补焊处所的强度要 、 离,补焊账车削处理。 低于整个踏面的其它部位的强度,实际上补焊处所是一个薄弱 2003年 lO月 11日,1553机车定检,2轴北侧踏面剥离, 环节,因而出现踏面剥离在同一补焊处所重复的现象。 补焊车削处理。2003年 11月13日,1553机车定检,2轴北侧 三、改进办法 日l第总踏面剥离,补焊车削处理。2004年3月 11日,1553机车定检,2

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