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维普资讯
炼 油 技 术 与 工 程
2007年 12月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第37卷第 12期
自动控制
先进控制在气体分馏装置的应用
王文清 崔俊峰 刘春明
1.中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司(黑龙江省大庆市 163711)
2.北京信广华科技有限公司(北京市 100083)
摘要:中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司炼油厂 Ⅱ套气体分馏装置原采用集散控制系统控制,为
进一步提高丙烯收率,实施 了先进系统应用项 目。介绍了先进控制系统的 目标、构成、控制方案和应用情况。经过
一 年的工程开发和现场调试,取得了较好的效果,先进控制投用率达到90%,丙烯收率提高0.28%,经济效益显著,
同时操作平稳率大幅度提高。
关键词:先进控制 应用 气体分馏装置 丙烯收率
2005年中国石油天然气股份有限公司大庆 2 先进控制系统的主要 目标
石化分公司炼油厂与北京信广华科技有限公司合 气体分馏装置分离精度要求高,采用常规的
作,在大庆石化分公司 Ⅱ套气体分馏装置实施了 控制方法(如 DCS)很难达到最佳的效果。本项
应用先进控制技术项 目,以增加丙烯和丙烷产量、 目将根据现代控制理论发展起来的优化控制软件
对精丙烯产品质量实施卡边控制、提高装置操作 HCHAPC用于气体分馏装置的先进控制,对影响
平稳率和经济效益。经过近一年的工程设计和现 收率和产品质量的塔进料量、进料温度、塔底温
场调试,先进控制系统于2006年9月正式投用, 度、塔顶温度、压力、回流量、回流温度、塔液位等
一 直稳定运行至今,取得了较好的经济效益。 参数进行优化控制,特别是对最主要的影响因素
塔顶温度和塔底温度进行优化控制,解决现有
1 装置概况
DCS不能实现的问题。这些问题是:DCS没有对
大庆石化分公司炼油厂 Ⅱ套气体分馏装置建
塔顶温度进行直接控制,使其被动地受塔底温度、
于 1991年,设计加工能力为 115kt/a,于 1992年
回流量、进料量及进料温度等因素的影响;DCS对
10月 10 日投产,生产纯度为 95%的粗丙烯。
塔底温度的控制没有考虑热水温度、进料量及进
2004年对丙烯塔进行了改造,达到生产精丙烯的
料温度等因素的影响,而这几个参数的波动变化
条件,加工能力提高至 145kt/a。该装置采用美
是很大的,不能忽略。
国Honeywell公 司的 TDC3000集散控 制系统
(DCS),控制方案以单回路和串级回路PID控制
3 先进控制系统的构成
为主,从控制性能的角度看,没有充分发挥出计算
HCHAPC优化过程控制软件 由 HCHAPC—
机强大的逻辑和计算功能。原料液化石油气进入
Arch,HCHAPC—Core,HCHAPC—Hmi和 HCHAPC—
脱丙烷塔,脱丙烷塔顶馏出的碳二、碳三组分进入
Sim 四部分组成。
脱乙烷塔进行碳二与碳三的分离。脱乙烷塔顶馏
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