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【论文】长钢8号高炉封炉与开炉实践.pdf
总第149期 山西冶金 Total149
2014年第3期 SHANXIMETAU朋RGY No.3,2014
生产实践·应用技术
长钢8号高炉封炉与开炉实践
王继萍
(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂, 山西长治046041)
摘要:对长钢8号高炉封炉与开炉实践进行了总结分析。由分析表明,在封炉与开炉前准备工作尤为重要,复
风过程中以活跃炉缸为主,炉渣碱度的合理控制、充足的热量是炉缸活跃的前提。
关键词:封炉开炉炉缸
中图分类号:TF548+.2 文献标识码:B 文章编号:1672—1152(2014)03—0053-03
首钢长治钢铁有限公司(全文简称长钢)8号高 2.5,雷达料线显示为5m。封炉料总体积为1036
080
炉有效炉容1 m3,设20个风口,2个铁口,采用1113按13%压缩后体积为901m3;料线5m以下至风
双S型串罐式炉顶,陶瓷杯、碳砖综合炉底,工业水 口中心线之间侵蚀后高炉容积为977
m3,侵蚀炉容
开路循环冷却。2012年2月19日,高炉第二代炉龄按炉腰、炉腹无耐火材料计算。
开始生产运行,各项经济技术指标良好。2014年22.1封炉过程
月24日,因炼钢处理铁水困难,8号高炉被迫进行焖 本次封炉过程前期顺利,顶温基本不用打水控
h
炉检修,检修从24日04:40至26日18:00,共61
20
min。 计划休风复风后风口漏水,炉温持续偏低,含硅量
430
1封炉前高炉生产状况和炉况 (硅的质量分数)为0.3%左右,物理热为1oC,
2014年2月份,高炉经常因处理铁水困难而休渣铁流动性差,严重影响出铁节奏。于是增煤提炉
风,高炉休风率高达5.845%,且休风时间长,生产稳温,但是2.7的全负荷使炉温上行太快,正好第一轮
定性较差,除安排非计划休风外经常指令减风以控 正常料到达炉身下部2m,进入软熔带处,造成高炉
700
制冶炼强度,风量长时间达不到全风,高炉炉缸工作 难行塌料,于是减风至1 m3/min,直至休风。
状态受到很大的影响,7.2m炉缸中心点温度逐步下 封炉料到达炉缸风口时带出最后一炉铁,24日
降了40℃左右,高炉压差逐步升高,透气性逐步从 04:20,炉前南北场铁口大吹,不见渣铁,仅有煤气,
1月份的10.23下降至9.1左右。 高炉开始减风操作,全面检查冷却设备;04:40,休风
2封炉操作 完毕,此时休风料已下完,并下三个正常料,正常
封炉料主要由机烧和自产球团组成,没有附加 料与循环焦料一致。休风后下6t焦丁,进行料面
锰矿。焦炭有自产瑞达焦炭和大土河焦炭,比例为 覆盖。
40%的瑞达焦炭+60%的大土河焦炭。严格控制炉渣2.2封炉后操作
碱度,按开炉含硅量(硅的质量分数)为2.5%计算理 高炉封炉期间,主要从两方面尽量减少高炉热
论炉渣碱度(0.95左右),于2014年2月23日20:00损失:一是将风口封好,确保高炉的密封性;二是加
开始下封炉料(见下页表1o封炉料填充方式为:将 强对冷却水的检漏和水压、水量的管理。
炉腹、炉腰部位空间全部用净焦置换,
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