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石油化工行业事故案例
在论坛上看到这个这个帖子,名字是“发生在我们身边的事故”,看后很后怕,因此把帖子整理一下,希望那个大家看后能够引以为戒!~- D ~* I2 \7 s3 x ( ^$ g% a- u; q U因操作工操作不当,冬季液化气罐脱水时贪图速度,两人分别脱水,因天冷[wiki]阀门[/wiki]口冻死,操作工硬性拧动脱水阀,导致脱水阀水击、炸裂。罐内10吨 v7 h: m; s+ |0 u) P6 j* R) C液化气外泄,装置紧急停工,方圆3公里内警戒。事故造成两人重伤(深度冻伤),三人轻伤;因处理的及时,未造成更大的经济损失。4 X5 u6 S2 t- ?/ t) L ?/ q$ x# M; V$ S7 X: @. E7 w: t? ? 检修期间,塔内忽然失火,表征现象是塔顶冒黄烟,塔内蒸汽吹扫48小时后才打开的人空。处理措施:紧急关闭塔内的进出口阀门,打开新鲜水线向塔内注水。事故原因是因为塔内积存的硫化亚铁自燃造成,扑救及时未造成严重后果。+ q, a# s( _0 J/ U4 _* T3 r% D3 L, f+ s2 S+ _; y8 N? ? 冬季,司机为了尽快卸油(汽油),私自开大卸油阀门(监护人员疏忽),导致流速过快静电负荷过大,运油罐闪爆。造成两人死亡,三**面积烧伤。. j3 ?2 v8 R$ k- u( S* O. M: @# @ y H: x1 B焦化汽柴油加[wiki]氢[/wiki]岗位发生的事故:装置开车时(非原始开车)循环机开机未开最小出入口跨线,循环量过大将油带到压缩机,造成圧机 自停。机体轻微损坏、高分界位过高一操作工开底部倒淋时因底部倒淋长时间不开有杂质,将倒淋全部打开结果高压酸性水外泄,造成眼部轻伤。因处理及时未影响 生产。5 S/ [4 H X { f# X/ i P) A7 L4 _ z催化裂化装置停工检修,沉降器[wiki]催化剂[/wiki]还没有卸完,器内微正压,检修人员提前打开沉降器下部人孔,结果100多度的催化剂喷出,当场死亡1人,伤3人。* J$ M$ _- c+ [$ p( } {5 b w, Z2、装置开工,回炼油线一放空未关,造成大火,塔板被烧变形达到十几层。7 c Y9 F( D \! K h$ o3、分馏换热器轮换检修,检修人员解[wiki]法兰[/wiki]时,管内未泄净的粗汽油喷出,当场烧死1人,烧伤3人。 f, w X g3 r1 X4、还有一次开工,辅助燃烧室人孔磨穿,300多吨高温催化剂跑的满装置都是,厂长来的时候都哭了,呵呵。$ d* t2 i: }$ I- h8 W! M7 ^- ` ??e2 G3 q! r Q! m我同学,刚刚大学毕业,工作期间工作服的一只袖子没有系扣,结果被进料机的链条倦了进去,停机及时,少了一只胳膊,送医院少5分钟,命就没了,真是揪心啊,化工行业就相当于身边有个不定时炸弹,大家时刻都要小心,不出事则以,出了就是大事,按照操作规程来,安全第一啊。+ P( d m6 Q/ A+ |/ X . s. R P7 G; R) B/ e装置第一次停工检修,催化剂卸完以后,开人孔进反应器清焦,突然旋分料腿塌下来很多热催化剂,当场烧死一人,后两人送院后死亡,那两人自己从人孔爬出来的时候,血肉模糊,恐怖呀!现在装置进设备的时候,都要先用竹竿敲击旋分!9 @+ h/ D??Z8 c 8 y) T0 D2 |9 N8 ]焦化装置抓[wiki]焦炭[/wiki]天车轨道做防腐,防腐人员进入行车区域,造成左手四指断裂,教训沉重。2 j8 q s# O* A R2 \* J; `! }+ x( W??原因是违章作业。1 Q+ s8 \* ^# r3 D. q% T a0 _2、装卸油在装石脑油过程中,油气挥发石脑油的硫化氢熏死一人。2 E0 \ _+ A. B* W# L: x原因是:石脑油硫化氢含量高,作业过程没有带防毒面罩。* L1 K. x5 ^+ A | p( Y??V+ e3、催化沉降器闪爆,催化停工过程沉降器吹扫不干净造成闪爆。% ~) b# a s ^) G; F( w) w??T原因:分析采样位置少,结果不准确。% G$ W3 y8 l5 A% H酸性气管线防空检查,误吸入口中,造成人员昏迷,险些危机到人身安全。/ s6 _6 { Z! ?! ^4 M0 \- v N( @1 W) Q! v; d一次停电处理中,反应岗位一刚来不到一年的大学生,在关闭渣油喷嘴时误将雾化蒸汽当渣油进料关闭,来电后,渣油泵自启,致使沉降器内满料位,而一操以为料 位失灵。等向再生器转剂时,渣油进入再生器,造成飞温,一会时间升至1100度,当时我们的领导急得团团转,幸亏(现在已走上领导岗位)两
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