- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
降低装置电单耗
中国石化股份有限公司
上海高桥分公司炼油事业部
2#催化节能先锋QC小组
2009年3月小组概况
1.1装置背景:
中石化股份有限公司上海高桥分公司炼油事业部2#催化装置是由洛阳院设计、于1988年9月建成投产的同轴式外提升管催化裂化装置。原设计处理能力100万吨/年,1999年为了提高丙烯收率,改造为处理能力60万吨/年的ARGG工艺催化装置。改造后产品分布有了很大的改善,但装置能耗一直较高,其能耗水平在国内同类装置处于中等水平。
催化装置是炼油厂中十分重要的二次加工手段,2007年中石化催化裂化加工量4940万吨,占原油加工总量的32.76%。多年统计结果表明:催化裂化装置能耗约占炼油企业能耗的25~35%。炼油行业尤其是催化行业,有必要也有空间在节能降耗方面提升竞争力。
1.2小组简介:
本小组由中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司2#催化车间技术和管理骨干组成,小组曾荣获2004年和2006年“上海市优秀QC小组”称号。
表一:小组概况表
课题 降低装置电单耗 课题类型 现场型 小组名称 2#催化节能先锋QC小组 成立日期 2008年3月 活动时间 2008年4月~12月 活动次数 9次 学习情况 TQC教育36小时 出勤率 100% 注册时间 2008年4月 注册号 2008-16-03 小组成员情况一览表 序号 姓名 年龄 职称 文化程度 组内分工 1 闫成波 31 工程师 大学本科 组长 统筹协调 2 徐建华 48 技师 技校 副组长 方案策划 3
付春辉 31 工程师 大学本科 组员 设备考察 4 董腾宇 26 助工 大学本科 组员 调研分析 5 张朱青 44 高级技师 技校 组员 数据统计 6 赵志荣 48 技师 技校 组员 资料管理 7 陆峰 35 技师 技校 组员 现场验证 8 张华 40 高级技师 技校 组员 现场验证 制表人:董腾宇 制表日期: 2008年3月
二、选题理由:
2007年中石化催化裂化装置平均能耗59.32千克标油/吨,占炼油板块能耗的28.75%。做好催化装置的节能降耗工作是降低本行业能耗的关键所在,是对实现“十一五”规划要求降低20%能耗的重大贡献。(注:数据来自《2007年中石化炼油生产装置基础数据汇编》)
2#催化投产运行已达20年,设备日趋老化,工艺相对落后,能耗较高,影响本装置和炼油事业部的经济效益。2007年本装置能耗65.62千克标油/吨,高于同类型装置平均水平。其中,电单耗27.31 kw.h/t,占能耗的10.82%,而同类先进装置的平均水平只有24.53 kw.h/t。降低装置能耗迫在眉睫,节约本装置电能耗能较显著地降低综合能耗,对提高经济效益有积极效应。
三、现状分析:
我们分析了能耗计算公式:综合能耗=新鲜水×0.17+循环水×0.1+除盐水×2.3+电×0.26+1.0MPa蒸汽×76+0.3MPa蒸汽×66+焦炭×0.95+热输出+凝结水输出×7.65
表二:2007年1~12月份累计能耗表
项目 单位 单耗 系数 能耗 比重% 新鲜水 t/t 0.01 0.17 0.0012 0.002 循环水 t/t 33.72 0.1 3.372 5.139 除盐水 t/t 0.4 2.3 0.913 1.392 电 kwh/t 27.31 0.26 7.1 10.82 0.98MPa蒸汽① t/t -0.05 76 -3.717 -5.66 0.294MPa蒸汽 t/t -0.11 66 -7.14 -10.9 焦碳② Kg/t 72.67 0.95 69.034 105.2 热输出 t/t -3.5 1 -3.501 -5.34 凝结水输出 t/t -0.058 7.65 -0.44 -0.67 综合能耗 Kg标油/t 65.62 制表人:董腾宇 制表日期: 2008年3月
*注:①能量输出通常用负数表示,因此能耗组成的百分比中有负值。
②因能耗组成中存在负比例,而焦炭所占正比例又很大,数值显示可以超过100%。
从表二可以看出各项能耗所占比重,下面就影响装置能耗现状的各项因素逐个分析。
①新鲜水:包括装置所用江水和操作人员生活用自来水。正常生产情况下,新鲜水能耗所占比重不足0.005%,对能耗的影响极小。
②循环水:循环水所占能耗比重为5%左右,在操作上通过卡小各冷却器循环水量节省循环水,使其按工艺指标上限操作,但是循环水过小对换热器的使用寿命会有一定影响,调整余量不大。
③除盐水:装置所用除盐水主要是产生蒸汽,自产蒸汽多可以降低能耗,因此除盐水使用量大对装置能耗来说不是坏处。
④电:本装置电的消耗可以分为三大部分:a、烟机—主风机—电机机
文档评论(0)