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二、选题理由 1.锻造分厂质量目标:废返率≤0.2% 。 2.对2007年~2008年生产的PA活塞裙毛坯进 行统计,每批毛坯由于壁厚不均匀,导致的不合格品 约占产品总数的50%。 3. PA活塞裙是PA柴油机上的八大关重件之一, 是分厂非常重视的产品。 4. PA活塞裙材料为4032,每公斤30.21元, 毛坯每件为38.5Kg,合计每件毛坯材料费为1163 元。 三、现状调查 对2007年~2008年期间生产的每批毛坯,由于壁厚不均 匀导致废品的问题统计如下: 四、活动目标 五、原因分析 2009年5月20日,全QC小组人员在分厂会议室召开了诸 葛亮会,小组成员采用头脑风暴法对PA活塞裙毛坯壁厚不 均匀的原因进行分析,并列举在因果图上: 六、确定主因 七、制定对策 针对以上主要因素,小组成员制定了相应的对策: 八、对策实施 实施1:设计合理的出坯尺寸 实施2:严格控制出坯形状 2009年6月10日在分厂会议室对3T自由锻全 体小组成员、分厂技术员、质量员进行培训, 高联科向大家讲解了PA活塞裙出坯工艺过程及 注意事项,要求在出坯过程中技术员现场跟踪 检查确保整个过程符合工艺要求,并且对成型 坯进行严格检查,避免有缺陷型坯流入终锻工 序。 九、效果检查 对策实施后,7月20日对新出5件坯料进行试验生 产,终锻后逐件检查壁厚,具体结果如下: 分厂在随后的PA活塞裙生产中,又按新措施陆续生产5批锻件,统计如下: 工作效益 1.提高了PA活塞裙的一次合格率,使生产计划能顺 利完成,为公司柴油机的装配进度提供了条件。 2.因为提高了一次合格率,毛坯交付使用后,减少 了机加分厂的投诉。 十、巩固措施 1.将新的出坯尺寸和实验结果报生产技术 部,由生产技术部进行图纸修改,修改后的图纸 存档,作为正式用图。 2.制定出坯形状检验的标准,并纳入作业指 导书,作为指导工人正确操作的规范。 3.强化3T自由锻小组的训练,改变操作工 的“习惯操作”,严格按照作业指导书生产。 十一、活动体会及下一步打算 本次活动虽然解决了PA活塞裙毛坯壁厚不 均匀问题,取得了一定的成绩,但我们仍不满 足于现状。质量是企业的生命,质量隐患随时 可能发生在我们身边,我们将继续着手于现 场,解决现实问题,将其作为下一次的活动内 容。 谢谢各位! 祝大家工作顺利! 26.1 25.8 25.6 25.8 26.2 最小壁厚 5# 4# 3# 2# 1# 锻件编号 实 测 最小壁厚≥24mm 要 求 5件锻件最小壁厚均满足要求。对合格锻件按热处理 工艺进行热处理,100%检查硬度均合格,并送一件解剖做 试验,各种理化试验也均合格。 平均97.8 281 288 累计 98 103 105 2009-05-105 97 98 101 2009-04-101 95.8 23 24 2009-03-024 98 48 49 2009-02-049 100 9 9 2009-01-009 合格率(%) 合格数(件) 每批数量 生产批次号 对合格锻件按热处理工艺进行热处理,100%检查硬度均格,并每批送一件解剖做试验,各种理化试验也均合格。 9 49 24 101 105 每批数量(件) 60 40 20 壁厚均匀合格率折线图 100% 合格率 100% 95.8% 98% 97% 98% 平均97.8% 80 100 经过上述分析,我们可以看到,由于毛坯壁厚不均匀导致的合格率从开展小组前的50.1%提高到了97.8%。小组将对策实施前后的情况进行了对比,通过上图表可以看出,小组按照对策实施后,已经完成确定目标值。 50.1% 95% 97.8% 柱状图分析: 经济效益 活动后,我们邀请了财务部门人员进行了核算:PA活 塞裙毛坯的成本=材料费+生产费 =1163+800 =1963(元) 2009年共生产毛坯288件,合格率为97.8%,按每件 1963元计算,为分厂节约:1963×〔288×(97.8%-50.1%)〕=269669元 * * * * 单位:锻造分厂 时间:2010年4月 一、小组概况 36小时以上 QC教育时间 7人 小组成员 SXDQC0944 注册编号 2009.2~2010.2 活动日期 魏 超 小组组长 攻关型 小组类型 解决PA活塞裙毛坯壁厚不均匀问题 课题名称 把好质量关,降低废品率 格言 2009.2.10 成立时间 活塞裙QC小组
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