破乳剂在氨水焦油分离中的应用研究.docVIP

破乳剂在氨水焦油分离中的应用研究.doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
破乳剂在氨水焦油分离中的应用研究.doc

破乳剂在氨水焦油分离中的应用研究 金学文 张广连(上海宝钢化工有限公司,上海 200942) 朱勤勇 陈 彤 (纳尔科 (苏州)化学有限公司,苏州215000) 氨水分离器主要承担焦炉煤气冷却后的焦油氨水混和物的分离。由于受停留时间、焦炉煤气中夹带煤粉以及乳化物等影响,氨水分离器的界面也产生波动,严重时造成焦油含水量大幅上升,同时使循环氨水中夹带大量焦油,影响焦炉以及焦油装置的正常生产,并且影响剩余氨水的后续处理。 目前,焦化厂主要依靠调整温度、增加停留时间以及离心分离等手段改善焦油质量和提高氨水焦油的分离效果。国内使用化学药剂改善氨水焦油分离效果的情况并不多见,但在日本、北美和欧洲已经开始推广使用这项技术。考虑到宝钢煤调湿装置投入使用可能带来的煤粉夹带量增加以及氨水焦油分离困难等问题,本文对在氨水焦油分离系统中使用化学破乳剂进行了探索性研究,为煤调湿进行技术储备。 1 静态试验 本试验选用的化学品代号为N9961,其主要的理化性质见表1。 表1 N9961基本的理化性质 物理状态 液体 凝固温度 <-45℃ 外观 琥珀色 pH(20%) 6.4 密度(25℃) 0.92~0.93kg/L 水溶性 可溶 其工作原理为:破乳剂N9961为一种水溶性的破乳和减粘剂,药剂加入系统后,大部分同氨水中的焦油相结合,在分离器内,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破乳、分散、减粘作用,使氨水焦油乳化层变薄,达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的,从而降低氨水中夹带的悬浮物含量,适当降低焦油的表面张力,加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油,同时最大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量,改善循环氨水质量,加强剩余氨水处理效果。 实验室静态模拟研究主要是模拟现场工况条件下(氨水分离器内部温度:75~80℃),对N9961化学药剂进行实验室小试,确定理论最佳投放浓度,评估该药剂使用后对焦油质量的影响。 通过模拟工况条件下的静态试验研究,确定了该药剂的理论最佳投放浓度为100~400ppm。同时对添加药剂情况下焦油质量进行了分析,变化不显著,见表2。 表2 添加药剂前后焦油性能的分析结果 N9961添加量,ppm 0 (空白对比样) 400 粘度(80℃) 1.91 1.85 密度(15℃), kg/L 1.172 1.173 甲苯不溶物, % 4.29 4.71 焦油含渣量, % 1.0 1.2 初馏点, ℃ 170 172 170~230℃馏分,% 6.9 7.9 230~300℃馏分,% 34.7 36.5 300~350℃馏分,% 53.6 55.1 >350℃馏分,% 4.8 0.5 2 工业化试验 2.1 试验流程 本试验选择在宝钢一期氨水系统中进行。高位槽中的药剂通过定量泵连续加入到氨水中间槽,由于N9961属水溶性产品,其随循环氨水返回焦炉后在冷却上升管煤气后进入氨水分离器。在氨水分离器内,破乳剂N9961与焦油结合,通过破乳、分散及减粘作用,改善焦油与氨水的分离效果,而反应后的N9961药剂进入焦油系统。 图1 试验流程 1-氨水分离器;2-焦油分离器;3-药剂高位槽; 4-循环氨水中间槽;5-药剂泵;6-循环氨水泵 2.2 试验结果分析 本工业试验使用纳尔科特种化学品N9961,采用计量泵连续投加于一期氨水中间槽T-1103,药剂投加浓度控制在100~400ppm。考虑到试验初期管道内部原来积存的焦油剥离可能对焦炉上氨水喷嘴的影响,采用了逐步提高药剂浓度的方式,试验起始浓度控制在50~100ppm。工业化试验持续了3个月左右,试验期间重点跟踪了药剂添加前后以及不同药剂浓度下氨水、焦油质量的差异。 (1)药剂添加前后的对比。药剂添加后,焦炉上氨水喷嘴未出现堵塞加剧的现象,且随着试验的进行,喷嘴堵塞有一定程度的改善。药剂添加前后,对氨水、焦油分离性能的影响具体表现在焦油水分、粘度、焦油渣及氨水悬浮物的变化上。 表3 试验前后氨水及焦油指标对比 技术指标 试验前 试验后 变化 焦油水分,% 3.70 2.0 -46% 焦油粘度 2.43 2.13 -13% 氨水悬浮物,mg/L 113 78 -31% (2)不同药剂浓度的对比。实验过程

文档评论(0)

aiwendang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档