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ABB高压变频器水冷系统特殊故障地研究.pdf

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第十届全国石油和化学工业电气技术年会论文集 ABB高压变频器水冷系统特殊故障的研究 戚羿 吉化有机合成厂吉林省吉林市 132021 摘要:通过对ABB高压变频器典型水冷系统故障的分析,旨在快速判断故障原因,有效地根除故障。伺时介绍水冷系统的 工艺流程,提高企业设备维护和管理水平。 关键词:变频器;散热;水冷 1引言 近年来,由于需求和技术的不断提高,高压变频器应用越来越广。而在大容量的高压变频器中,为 了有效散热,多采用水冷式。由于水管密布于高压母线和功率元件周围,对水质安全要求高,不允许断 流,其监测回路和工艺流程较复杂,故障几率也较高。1995年,我厂乙丙项目引进高压水冷式变频器一 台,在使用中出现一些故障,由于对该设备掌握不够,处理中走了很多弯路,因此有必要将多年维修经 验加以归纳,以飨读者。 2高压变频器水冷技术基本原理 2.1散热问题概述 变频器散热很重要。温度过高对任何设备都具有破坏作用,但就多数设备而言,其破坏作用常常是 比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而惟独在SPWM逆变电路中,温度一超过某一限值,会 立即导致逆变管的损坏,并且该温度限值往往十分准确。在SPWM逆变桥中,每一桥臂的上、下两管总是 处于不断地交替导通的状态,或由上管导通、下管截止转换为上管截止、下管导通。在交替过程中,一 旦出现一管尚未完全截止,而另一管已经开始导通的状况,将立即引起直流高压经上管和下管“直通”, 相当于短路,于是上下两管必将立即被损坏。为了避免上述现象的出现,在交替的控制电路中,必须留 出一个“等待时间”。等待时间的长短:一方面必须足够长,以保证工作的可靠性;另一方面,必须尽量 短,否则将引起调制过程的非线性,从而影响逆变后输出电压的波形和数值,所以,其裕量是很小的。 温度升高时,由于半导体对温度的敏感性,上下两管的开通时间和关断时间,以及由延迟电路产生 的等待时间,都将发生变化,并且具有比较准确的变化规律。当温度一旦超出某一限值时,将导致“等 待时间”的不足,使逆变电路的输出波形出现“毛刺”,最终逆变管因直通而损坏。 因此,变频器的散热问题是至关重要的。 变频器的发热和任何其他设备一样,发热总是由内部的损耗功率产生的。在变频器中,各部分损耗 的比例大致为:逆变电路约占50%;整流及直流电路约占40%;控制及保护电路占5%一15%。粗略地说, 每IkVA的变频器容量,其损耗功率约为40—50W。 2.2基本原理介绍 比如,乙丙装置变频器采用ABB的SAMI 为38℃时)。水冷装置工艺流程如图1。 板式换热器PHI通过外部循环水对变频内部乙二醇水溶液进行冷却,调节阀CVl根据内部水温控制 开、关以保证变频水温度变化在允许范围内。二台水泵P1、P2互为备用,将水泵入直流母线和环绕型 Evl与放气罐DVl联通,用于提供系统基本压力。 133 安±与保护 检测回路分压力、电导率和温度检测组成,用于监测水的亍|I[漏、绝缘、冷却效果。挎却水的压力由 V15阉、压力传感和变送器PSTI和压力计来测量。变送器町产生一个与压力成正比的Ⅱ【A信号,上传给 卡传给CPU进行处理。冷却水的温度由PT100传感嚣Tsl测量,检测点在换热器的高温端。实际的温度 值由温度转抉器TT[读取。该卡产生个与温度成正比的吐信号。如水温高于设定的话,信息通过扁平 电缆传到SADCSgDI/0卡。该卡i,传CPU卡。电导率检测与此相类似,不赘叙。 系统中。单向阀Vi9防止系统水倒灌。 .亲∥I 器黼熟熬黼燃 图l水挣装置I艺流程图 3特殊故障实例的分析 31水压不足 现象:冷却水压力过低造成停车。 分析:首先在水泵运转时,对压力系统检测,对照盘面压力表PMl和盘内压力表PGI,指示一致, 证明压力检测回路无误。压力指示均为3Bar,小于正常压力455Bar,说明水压不足。检查软管接头和白 钢管弯头等,未发现明显泄漏,且压力基本保持不变。怀疑系统巾有气或系统自然损失造成压力降低。 检查捧气装置V12阉

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