主蒸汽计量采用弯管流量计的可行性研究.pdfVIP

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  • 2017-08-22 发布于湖北
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主蒸汽计量采用弯管流量计的可行性研究.pdf

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高新技术 主蒸汽计量采用弯管流量计的可行性研究 陆志荣 (如东协鑫环保热电有限公司,江苏 南通 226400) 【摘 要 】采用弯管流量计对电厂的主蒸汽进行计量,不仅可 20i3年的主要指标如下: 以提高计量准确性和可靠性、减轻主蒸汽管道产生的振动及啸叫; (1)2013年总耗原煤量达 3O万吨,总发 电量 2亿千瓦时。 而且又减少主蒸汽压力损失。达到节能、降耗、减污、增效。 (2)锅炉效率,2013年平均 85%~86%;原设计锅炉效率为 88%。 【关键词 】弯管流量计;节流;节能;降耗;减污;增效 (3)供发电能耗高,2013年平均供电煤耗 420g/kWh,发电煤 耗 400g/kWh,与集 团公司的要求有差距 。 1概述 4.2项 目实施后可能达到的效果 我公司现有三台75T/H循环流化床锅炉、两台抽凝汽轮发电机 我公司锅炉主蒸汽 (5.3MPa、483℃)计量原采用喷嘴节流装置 组 (2×15MW),是热电联产的主体设备,全年可为如东经济开发区 流量计。由于喷嘴节流装置流量计采用截流产生压差的原理计算蒸 各工业企业提供 76万吨左右蒸汽 ,向如东供电公司输送 电力约2亿 汽流量,因此,蒸汽在流过喷嘴节流装置时造成压力损失。按喷嘴 千瓦时。为全面贯彻落实协鑫电力集团总公司的 “节能、降耗、减 节流装置计算书 ,蒸汽流过喷嘴节流装置流量计造成压力损失约 污、增效”的要求,为降低汽轮机发电原蒸汽汽耗率,以及当汽轮 (68844Pa+40422Pa)一O.1MPa,蒸汽由锅炉进入汽轮机需经过两个 机进汽量达到或超过 100t/h时,主蒸汽管道产生较明显的振动及 喷嘴节流装置流量计,在喷嘴节流装置流量计上造成的压力损失约 啸叫。经过对生产工艺及设备进行分析、论证,认为:现有生产工 0.1MPa,加上蒸汽管道及阀门造成的压力损失,锅炉过热器集箱出 艺流程中,锅炉蒸汽出口端至汽轮机之间的主蒸汽管段蒸汽压力损 口至汽轮机入 口压 力损耗约 0.4MPa。即使锅炉压红线运行 失主要是由主管段两个喷嘴节流装置流量计计量设备产生的;另外 (5.30 a)、汽轮机进汽压力只能达 4.8MPa,致使发电汽耗上升, 当汽轮机进汽量达到或超过 100t/h时,汽机主蒸汽流量喷嘴节流装 发电煤耗也上升,一年造成420万kWh电能的损失,折合原煤达到 置亦是导致主蒸汽管道产生较明显振动及啸叫的主要原因之一。 4200吨/年,增加二氧化硫排放量 21.5吨。 2喷嘴节流装置流量计与弯管流量计的测量原理比较 据测算,将减少蒸汽管道上的压力损失0.1Mpa。从而在锅炉工 喷嘴节流装置是测量流量的差压发生装置,充满管道的流体, 况不变的情况下提高汽轮机进汽压力 0.1MPa,使汽轮机进汽压力提 当它们流经管道 内的节流装置时,流柬将在节流装置的节流件处形 升至 5.3MPa,根据 15MKW汽轮机负荷特性曲线,满负荷 的情况下进 成局部收缩,从而使流速增加,静压力低 ,于是在节流件前后便产 汽压力 由4.8MPa提升至 4.9MPa,负荷增加 200kWh,发电汽耗下降 生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的 0.1kg/kWh。从而达到节能降耗 目的。 压差就越大,所以喷嘴节流装置流量计可以通过测量压差来衡量流 5经济效益分析与投资 体流量 的大 小。 5.1经济效益估算 此节流装置为我公司锅炉、汽机主蒸汽长径喷嘴节流装置,汽 根据 15Mw汽轮机

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